摘 要:本文通過分析凝結泵軸(zhóu)承、前置(zhì)泵機械密封(fēng)燒毀的原因,以及闡述(shù)由於冷卻水質不佳所增加的檢(jiǎn)修工作量(liàng),說明××電廠改善冷卻水質的重要性,並提出一些改進措(cuò)施。
關鍵字:冷卻(què)水(shuǐ)質;不佳;影響
前(qián)言
對於設備的維護保養(yǎng)和正(zhèng)常運行,冷卻水起著極其重要的作用。
××電廠三、四期機組未設置閉式冷卻水(shuǐ)係統,汽機側各冷卻器直接采用(yòng)水(shuǐ)庫水冷卻。由於(yú)冷卻水(shuǐ)質不佳,冷卻水管內壁經常(cháng)粘附泥沙等(děng)雜物,易於堵塞,冷卻效果變差,給設備(bèi)的安全運行帶來了一(yī)定的負麵(miàn)影響。下(xià)麵以2010年#6機大(dà)修期間的三方麵例子說明。
一、3月17日#8機乙凝結泵軸承燒毀
1.1設備(bèi)簡介
(1)凝結泵軸承型號為7212AC,共兩盤,背對背安(ān)裝;
(2)鋰基脂潤滑,安裝有自動注脂器;
(3)軸承腔室外部通有水庫水冷卻。
1.2軸承燒毀後現場情況
(1)軸(zhóu)承銅質保持(chí)架損壞,軸承(chéng)蓋上(shàng)布滿銅屑;
(2)軸承腔室幹涸(hé)無油(yóu)脂,自動注脂器(qì)內(nèi)油脂已用完;
(3)冷卻水管堵塞:拆開軸承冷卻水供水門(mén)後接頭,全開供水門,隻有(yǒu)少量水流(liú)出;拆掉供水門,仍隻有少量水流出;檢修人員(yuán)使用鉛(qiān)絲疏通管道(dào)後,水量恢複正常。
1.3軸承損壞原因
從軸承腔室、自動注脂器無油脂,以及冷卻水管堵塞來(lái)看,軸承損壞的原因為:冷卻水管嚴重堵塞後(hòu),水流量過(guò)小,軸承溫度急劇升(shēng)高,軸(zhóu)承腔室內油脂快速“蒸發”;相應地,自動注脂器不斷向內補充油(yóu)脂;待所有油脂耗盡後,軸承幹磨引(yǐn)起的高溫和(hé)振(zhèn)動導致保持架損壞。
所以,油脂潤滑消失是軸承損(sǔn)壞的直(zhí)接原(yuán)因,而根本原因是冷卻水中雜物堵塞管路、冷卻不足造(zào)成的。
二、#6機甲前(qián)置(zhì)泵(bèng)機(jī)械密封增加衝洗管路
2.1設(shè)備簡介
(1)前置泵屬於水平中開、雙吸單級離心泵;
(2)輸送(sòng)介質為(wéi)給水;
(3)泵(bèng)兩端采用節流套和機械密封相結合的密封(fēng)形式,並分別通以冷卻(què)水;投產後,機械密封燒毀數次,檢修人員(yuán)增加機械密封衝洗管路,采用溫度較低的(de)凝結水對動靜環強(qiáng)製冷卻,如圖一所示。
注:(1)A—A,D—D:自由端、驅動端機械密封(fēng)冷卻水;
(2)B—B,C—C:自由端、驅動端節流套冷卻水(shuǐ);
(3)E,F:後增加的機械密封衝洗水管路。
2.2檢(jiǎn)修情(qíng)況
此次檢修中需更換部分已腐蝕泄漏的前置泵冷卻水管。割開原冷卻水管後,管內淤泥較多,且管壁腐蝕(shí)嚴(yán)重;采用壓縮空氣也從機械密封冷卻套中吹出較多髒物。
2.3以前機械密封燒毀原因
前置泵輸(shū)送的給水有100多攝氏度,本身不利於機械密(mì)封的冷卻,故原廠設計兩路冷卻水,以降低機械密封處的工質溫度,防止動靜環燒毀。但冷卻水管內壁粘附泥沙等雜物後,換熱能力(lì)下降——通常結垢、粘附雜質都會使換熱能力下降一倍以上,同時冷卻水量也有所減少,甚(shèn)至(zhì)中斷(duàn)。在高溫(wēn)給水環境下(xià),機械密封得(dé)不到充足(zú)的冷卻,動靜環摩擦產生的熱量不斷積聚後,將動(dòng)靜環燒(shāo)毀。
增加機械密封衝洗管路(lù)後,凝結水對動靜環直接冷卻,遂避免了機械密封燒毀事故的再次發生。
所以,機械密封冷卻套、冷卻水管內淤(yū)積雜物,換熱能力和冷卻水量下降,引起機械密封冷卻不足,是造成以前(qián)動靜環燒毀的(de)主要原(yuán)因。
三、由於冷卻水質差所增加的檢修工作量
3.1冷卻器清理及(jí)堵漏
#6機大修中,甲、丙電動給水泵(bèng)冷油(yóu)器拆開端蓋後,管內淤積(jī)泥沙嚴重,管束通流麵積僅剩(shèng)一半,隻能采用細鋼棒疏通(tōng)。但換熱管(guǎn)壁較薄,且受水中酸性物質(浮遊生物代謝產生)腐蝕,加上鋼棒較硬,清理後有(yǒu)數根換熱管泄漏,又不得不使用堵頭隔離泄漏管(guǎn)束。
而(ér)在采用閉式冷卻水時,以××電廠為例,定冷水、密封油、潤滑油等係統(tǒng)的冷卻器,兩(liǎng)年未清理,冷卻(què)器出口的熱流(liú)體溫度仍在規定範(fàn)圍內。
清理電(diàn)動給水泵冷油器等冷卻器,甚(shèn)至堵漏(lòu),耗費了大量的工作(zuò)時間。
3.2處理冷卻水管堵(dǔ)塞缺陷(xiàn)
進入3月(yuè)份後(hòu),天氣逐(zhú)漸轉暖,水中浮遊生物增多,冷卻水管堵塞幾率也隨之增大(dà),尤其是小口徑的給水泵機械密封冷卻水管等。以汽動給水泵為(wéi)例,冷卻水管子堵塞後,換熱能力及流量下降,機械密封水溫上升,檢修人員往往需要耗費1個多小時,甚至更長的時間(jiān),不斷敲擊水管,才能有所緩解。另外,較高的機械密封水溫(wēn)也不利於(yú)機械密封的安全運行。
四、冷卻水質不佳造成的影響
歸納起來,影響主要有三方麵(miàn):
1、對機械密封:前置(zhì)泵、給水泵的機械密封冷卻管路口徑較小,易於沉積(jī)泥沙(shā),冷卻能力下降,嚴(yán)重時燒毀(huǐ)機械密封;
2、對軸承:同樣,凝結泵以及其它轉機的軸(zhóu)承冷卻水管口徑也較小,堵塞後存在軸承過熱損壞的可能;
3、對冷卻(què)器:增加了(le)清理和堵漏的工作量。
五、改(gǎi)進措施
1、進行生(shēng)產改造,加裝閉式冷卻水係統,從根本上解決水質不佳的問題(tí);
2、在(zài)現(xiàn)有係統上改進,包括三個方麵(miàn):
(1)在汽機房冷卻水入(rù)水池中添加適量的(de)氯和絮凝劑,除去水生物以及沉(chén)澱泥沙,淨化水質;
(2)冷卻(què)水出口母管上增加輔助水(shuǐ)泵,在不增大(dà)冷卻(què)水壓力的前提下,利用輔助水泵的抽(chōu)吸作用,加快管內流速,減少泥沙沉積;如圖二(èr)所示:
另(lìng)外也應注意,無論水泵是否運行,軸承、機械密封的冷卻(què)水供水(shuǐ)門都應全(quán)開,保持管路暢通,避(bì)免(miǎn)閥門前(qián)堵塞;
(3)在重要轉機的軸承、機械密封冷卻水入(rù)口管路上(shàng)加裝目數較大的濾網(wǎng),並定(dìng)期(qī)清(qīng)理,以防(fáng)止(zhǐ)冷卻器堵塞;如圖三所示。
小結
設備狀態的好壞,三分在於(yú)檢修質量(liàng),七分取決於維護保養;而冷(lěng)卻水作(zuò)為對設備安(ān)全運行有著巨大(dà)影響的工作介(jiè)質,平時應努力提高其水質,保持冷卻水管的(de)暢通及各冷卻器的換熱效果,使設備始終處於Z佳運行狀態,以延長設備的檢修周期,並(bìng)減少檢修工作量。
參考文獻
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