CKP240立磨磨輥(gǔn)漏油的處理經驗

2016-11-09

卜江江,等
  我公司立磨型(xíng)號為CKP240,有3個磨輥,共用一套磨輥潤(rùn)滑係統,投產(chǎn)以來,出現多起磨(mó)輥潤滑(huá)係統漏油現象,造成頻繁停機,嚴重影響了係統的正(zhèng)常運轉。經(jīng)我公司技術人員在生產實踐中的不斷摸索和改進,取得了較好(hǎo)的效果。
  1 工作原理(lǐ)
  磨(mó)輥潤滑(huá)係統(tǒng)工作(zuò)原理如圖1所示。3個磨輥共用一台(tái)供(gòng)油泵,而每(měi)個磨輥有各自的回(huí)油泵,采用強製供油(yóu)及強(qiáng)製回油的潤滑方式。供油泵抽出的油先經過(guò)濾器進行過濾(lǜ),然後再供給磨輥(gǔn)軸(zhóu)承,通過調節(jiē)供油調節閥(fá)及內循環旁通閥保(bǎo)證供油(yóu)壓力在0.2MPa左右,每(měi)路(lù)供油管道都配有(yǒu)一個流量閥,調節供油(yóu)量保證(zhèng)各磨輥有足夠的潤滑油量,當磨輥供油量較大時可調節截流閥1增大旁路油量減少磨輥供油,當磨輥供油量(liàng)大於回油量時,可通過調節截流閥2使多餘的潤滑油直接回油站。
  2.1油路(lù)複雜操作困難
  問題描述:通過(guò)磨輥(gǔn)潤滑係統工作原理,可(kě)看出整(zhěng)個潤滑(huá)係統設計非常合理,既考慮了供回油關係又避(bì)免了回油泵(bèng)吸空,但由於其管路(lù)較複雜給現場操作帶來很大困(kùn)難,即便是專業工程師來(lái)進(jìn)行調節,也會經常出現供(gòng)油(yóu)量較大漏油或由於旁(páng)路油量難以控製導致供油不足(zú)造(zào)成磨輥缺(quē)油的現象,嚴重(chóng)時會造成軸(zhóu)承抱死的事故(gù);此外,油站(zhàn)的供(gòng)油壓力表安裝在供油泵與供油閥門之間(jiān),測不出磨輥的實際供油壓(yā)力(lì),經常出現供油壓力顯示較大而實際供油量不足的情況。
  問題處理:對磨輥潤滑係統的(de)油路進行改進,取消旁路油(yóu)管,並將供油壓力表移(yí)至供(gòng)油閥與磨輥之間,保證實測供油壓力的(de)準確性;另外,把回油視鏡安裝在磨輥油站附近,方便在調節流量閥時觀察回油情(qíng)況,改(gǎi)造後磨輥潤滑係統工(gōng)作原理(lǐ)見圖2。
  2.2磨輥油封漏油
  問(wèn)題描述:磨機在運轉時發現磨輥潤滑油(yóu)站的油位下降,檢查各法蘭口無漏油,板式冷卻器也沒有漏油,因此可判斷油(yóu)位下降是磨輥內(nèi)部漏(lòu)油導致的。磨輥(gǔn)總成如圖3所示(shì)。
  原因分(fèn)析:導致磨輥油封漏油(yóu)的原因很多,主要包括:
  1)潤滑油黏度較大,導致(zhì)在剛開磨或(huò)者環境溫度(dù)較低時漏油頻(pín)發(fā)。
  2)磨輥供油量較大(dà),甚(shèn)至大於回油泵的回油能力,嚴重時會從磨輥的呼吸帽漏油。
  3)回油泵安裝在立磨鋼平台上,隨著不(bú)斷振動,導致法(fǎ)蘭口螺栓鬆動,有漏氣現象。
  4)磨輥軸向遊隙(磨輥軸向遊隙指磨輥輥(gǔn)芯相對於磨(mó)輥軸的Z大移動量,檢測方法為將磨輥總成立起來,大頭朝下,然後軸上安裝一(yī)塊千分表,指針頂在磨輥(gǔn)軸承壓(yā)蓋上,用吊車吊起磨輥總成,千分表的數值(zhí)變化量即(jí)為軸向遊隙(xì))調節不合適,造成磨輥在運轉時存在較大的軸向竄動,將磨輥軸承壓蓋的螺(luó)栓切斷,或是軸(zhóu)向遊隙過小,熱膨脹時將壓蓋螺栓切斷(duàn)。
  5)磨輥內部的回油彎頭裝反。如圖3所示,正常情況下磨輥內的油位是低於油封(fēng)位置的(de),不存在漏油現象,回油彎頭裝反(即彎曲方向向上)後會導致磨輥內的油位高於油封,從而造(zào)成油封漏油。
  6)回油泵損(sǔn)壞,憋氣或油(yóu)管老化漏氣,膠皮脫(tuō)落堵塞(sāi)管道(回油管道部分為橡膠軟管)。
  問題處理(lǐ):
  1)將磨輥軸承潤滑使用(yòng)的320閉式工業齒輪油改(gǎi)為150閉式工業齒輪油,降(jiàng)低潤滑油品的黏度,保證回油通暢,並建(jiàn)立(lì)油箱溫度與油(yóu)泵啟動的連鎖關係,低於(yú)35℃時不允許啟動油泵。
  2)調節供油量,密切關注回油視鏡,使其回油時每3s有一個(gè)間歇,即確保供油量小於回油泵的回油能(néng)力,讓其有抽(chōu)空的現象(通過實(shí)踐證明油泵瞬間抽空時並不影響其使用(yòng)壽命(mìng)),使磨輥內部形成一(yī)個微負壓,但不能過大,否則會造成磨輥軸承進灰。
  3)將回油泵移至磨輥油站附近,避免磨機振動造成活接鬆動(dòng),甚至損壞油泵。
  4)檢修時注意測量磨輥(gǔn)的軸向遊隙,通過調節圓(yuán)錐軸承(chéng)的間隔套嚴格控製軸(zhóu)向遊隙(xì)在1.5~2.5μm。
  5)正確安裝(zhuāng)回油彎頭。
  6)更換回油泵,更換或疏通油管。
  3 結束語
  磨輥內部漏油導致油站油位下降,應首先檢查油溫,如不合適要及時進行調整,保證供油溫度控製在35~45℃;若油溫(wēn)合適仍出現漏油現象,就要觀(guān)察回油視鏡檢查回油情況,如果回油沒有間歇則可能供油量大於回油量,就要及時減小相應磨輥的供油量;如果沒有回油就可能是(shì)磨輥軸承壓蓋螺栓切斷或回油係統彎頭裝反、回油泵憋氣、管道(dào)堵塞或(huò)漏氣,此時應停磨檢查磨輥軸承壓蓋螺栓,以免處理不及時導致故障擴大;若磨輥軸承(chéng)壓蓋螺栓未(wèi)切斷,再對回油係統進行檢(jiǎn)查,拆開磨輥總成後(hòu)端的回油管,檢查有沒有負壓,正常情況下回油管有明顯的負壓,如果(guǒ)有明顯負壓且漏油,則可(kě)能是磨輥(gǔn)內部的回油彎頭裝反;如(rú)果(guǒ)沒有(yǒu)負壓就要依次檢查(chá)是否存在回油泵憋氣、管道(dào)堵塞及漏(lòu)氣的現象,及時更換受損部件。
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