2017年2月7日11時21分,某發電廠1號機組(zǔ)因A凝泵機械密封損壞,B凝泵入口吸入空氣,造成凝泵出力降(jiàng)低,除氧器水位低(dī)保護動作跳二台給水(shuǐ)泵,觸發鍋爐MFT保護,機組跳閘。現(xiàn)將情況匯(huì)報如下:
一、事件簡要經過
2月7日9時(shí)40分,1號機組負荷625MW,AGC投入,6台磨運行,A凝泵變頻運行,變頻(pín)開度95%,B凝泵工頻備用並投自動(我廠凝泵(bèng)變頻為一拖二方式),DCS顯示A凝泵(bèng)電機振(zhèn)動8mm/s,除氧(yǎng)器(qì)水位1850mm。
9時45分,DCS顯示(shì)A凝泵電機振(zhèn)動上升至8.5mm/s,運行人(rén)員考慮到凝泵電機存在共振區間,於(yú)是將凝泵變頻開度提高至99%以避開(kāi)共振區間,但發現振動繼續增大。10時08分(fèn),電機電流開始升高,10時10分左右(yòu),1號機組主值和巡檢一起至就地檢查A凝泵運行情況並測振,電機振(zhèn)動Z大達到170μm。10時30分左右,運行人員到集控室匯報值長並聯係設(shè)備部點檢到場查看。
10時50分(fèn),A凝泵下軸承溫度升高到75℃,發(fā)溫度報警信號。10時57分,點檢與運行人員就地檢查發(fā)現A凝(níng)泵(bèng)機械密(mì)封處大量噴水。11時06分,DCS顯示A凝泵振動上升至(zhì)23mm/s,且凝泵下軸承溫度上升(shēng)至85℃,此時凝水母管壓力2.3MPa,凝水流(liú)量1450t/h,值長立即下令手動調用(yòng)B凝泵,11時07分12秒(miǎo)啟用B凝泵,啟(qǐ)用(yòng)後凝水母管壓力上升至2.96MPa。
11時07分51秒,運行人員逐漸(jiàn)降低A凝泵變頻開(kāi)度,11時09分15秒凝泵(bèng)變頻降(jiàng)至(zhì)70%,停用A凝泵。11時10分運行(háng)人員發現凝水母管壓(yā)力快速下降,除氧(yǎng)器水位下降,11時10分26秒凝水母管壓力下降至1.58MPa,凝水流量降(jiàng)至300t/h並有上下100t/h左右(yòu)的波動,判斷B凝(níng)泵出(chū)力快速下降(jiàng),值長立即下令(lìng)快速降負荷處理(lǐ),迅(xùn)速停用3台磨煤機,負荷降至390MW。由於A凝泵空氣門與凝汽器聯通(tōng),運行人員判斷在機封損壞的情況下A凝泵空氣門打開可能會影響凝汽器真(zhēn)空與B凝泵出力,於是派人到(dào)現場關閉A凝泵空氣門,並安排啟用A凝泵。由於A凝泵下(xià)軸承溫度為85℃,導致A凝泵允許啟條件不滿足(凝泵軸承溫度低於(yú)75℃允許啟動),值長(zhǎng)立即聯(lián)係熱工強(qiáng)製A凝泵(bèng)啟動條件,期間除氧器水位持續下降。11時20分(fèn)42秒A凝泵啟動,11時21分24秒除氧器水位降至400mm,A、B汽泵(bèng)由於除氧器水位低保護動作跳閘(zhá)(保護定值為400mm),MFT動作,首出為“給水泵全停”。
二、原因分析
1.專家到(dào)現場共同分析,認為A凝泵機(jī)械密封損壞(huài),導致(zhì)停用A泵後B泵倒吸空氣,由於A凝泵進口(kǒu)電動門處於打開狀態,引起運行的B凝泵進(jìn)口氣化,出力下(xià)降,凝結水母管(guǎn)壓力(lì)、流量驟降(jiàng),除氧器水位下降,兩台汽泵保護動作跳閘。A凝泵機械密封損壞是本次1號機組跳閘的直接原因。
2.運(yùn)行人員對異常情況的預分析判斷經驗不足。在電機振動增大(dà)後,未能對電(diàn)流、振動、軸承溫度等進行綜合分析,錯過了提前調泵避免非停的機會(huì)。在A凝泵機(jī)械密封大量噴水停用A泵後,未分(fèn)析到機械密封處大(dà)量進入空氣(事後(hòu)與(yǔ)華東所專家在現場進行試驗,當A凝泵進口電動門開度(dù)5%時,B泵出口壓力從(cóng)1.35Mpa降至0.2Mpa),造成B凝泵(bèng)進口吸入空氣產生氣蝕,出力降低。運(yùn)行人員預分析判斷經(jīng)驗不足是本次1號機組跳閘的間接原因。
三、暴露問題
1.凝泵機械密封損壞,原因待解體後(hòu)進行分析。A凝泵機械密(mì)封於2015年4月份檢修時更換,連續運行一年多,損壞原因(yīn)待設備解體後再做進一步(bù)分析。從軸承溫(wēn)度(dù)、振動及電(diàn)機電(diàn)流分析,初步判(pàn)斷因機(jī)械密封損壞,造成振動、電流(liú)、軸承溫度相應升高。
2、運行人員預判斷經驗不足。運行人員業務水(shuǐ)平不高,發現振(zhèn)動偏大後未對電流、振(zhèn)動、軸承溫度等進行綜合分析,錯過了提前調泵避免非停的機(jī)會。調泵過程中,對機械密封損壞造成的大量漏空氣預判斷(duàn)不足。
3、培訓工作針對(duì)性不(bú)強(qiáng)。培訓管理工作流於表麵,針對異常情況的分析、判斷、處理培訓不夠(gòu),運行人員對(duì)重大操作的事故預想、異常分析和事故處理能力不足。
4.“三(sān)講一落實(shí)”開展不力。針對重大操作的“三講一落實”開(kāi)展不到位,對操作過程中可能存在(zài)的風險未能有效辨識並采取針對性的(de)防範(fàn)措施。
5.凝泵進口電動門開關時(shí)間過長。凝泵進口電動(dòng)門關閉(bì)一次大約(yuē)14分鍾,在機械(xiè)密封大量漏空(kōng)氣情況下,無法迅速隔離係(xì)統。
6.特殊情況下的(de)措施、預案不完善。沒有製定針對事故狀況下凝泵切換(huàn)的(de)應急預案與防(fáng)範(fàn)措施(shī)。
四(sì)、整改措施
1.提高設備管理水平,對凝泵機(jī)械密封(fēng)進行專題分析,找出機械密(mì)封損壞的(de)內在(zài)原因。
2.提高運行人(rén)員事故預想及處理能力。在(zài)運行人員中大量開展事故演練、仿真機考試等實操工作,提高運行(háng)人(rén)員事故處理能力。開(kāi)展(zhǎn)有針對性的技術問答(dá)、事(shì)故分析等,提高運行(háng)人員處理問題的心理素質,豐(fēng)富事故處(chù)理經驗。
3、加大運行人(rén)員培訓力度(dù),確保培訓工作(zuò)取得實效。深(shēn)入推進“人人上講台”、崗位競賽、每月一考、仿真機培訓、默畫係統圖、PPT事故分析(xī)發布等活動。加強(qiáng)管理(lǐ)人員現場檢查和考問的頻次,運(yùn)用事故預想(xiǎng)、事故(gù)處(chù)理匯編、反事故演習等方式(shì)提高運行人員業務能力。
4.強化班組“三講(jiǎng)一(yī)落實”工作。對現場重大操作的危險點、防範措施進行全麵梳理,並加強運行人員培訓,引導各級人員對照典型(xíng)危險點分析與控製措施,提高危險點分析的準確(què)性(xìng)和控製措(cuò)施的針對性。
5.進行設備改造。針對凝泵進口電動門開關時間較長(zhǎng)的問題到兄弟電廠調研,進行設(shè)備改造,縮短凝泵進(jìn)口電動門的開關時間(jiān)。
6.完善設備事故狀況下的預案、措(cuò)施。製定重要輔機事故狀況下切換的應急預案與防範措施,並開展針對(duì)性的培訓,提高現(xiàn)場風險防控(kòng)水平。
