趙佳寧
摘 要:本課題研究的目的是為了提高電機軸瓦的密封效果,解決大型高速電機(jī)軸瓦漏油問題,提升電機整體製造質量,降低電機附加成本,提升(shēng)產品市場競爭力。本(běn)文分別從(cóng)增加軸瓦密封性能及平衡負壓兩方麵進行結構改進(jìn),並(bìng)進行試驗與分析。
關鍵詞:大型高速電機;滑動軸承;漏油;軸瓦密封;平衡負壓;試驗;經濟分(fèn)析
前言
大型高速電機(jī)滑動軸瓦漏油問題經常存在,漏油問題的發生(shēng)對產品(pǐn)質量(liàng)產生了(le)較大影響(xiǎng),同時也間接的增加了用戶的(de)使用成本。本次(cì)選取了YKK800-44500kW、YAKS710-23600kW、YZYKS900-410500kW、YPT800-62500kW四台樣機進行了漏油試驗,試驗前充分收集(jí)了西門子、ABB等國內外先進電機企業軸瓦密封資料,與申科、諸暨等著名國產軸瓦廠家溝通解決軸瓦密封問題,同時與肯特(tè)等密封材料廠家探討密封結構問題,綜(zōng)合各個廠家特點,結合試製產品,製(zhì)定了軸瓦(wǎ)漏油處理方案。
1 滑動軸承電(diàn)機軸瓦(wǎ)漏油位置及漏油原因
1.1漏油位置:
軸瓦內蓋軸貫通處。
軸瓦(wǎ)上下瓦蓋結合處。
軸瓦(wǎ)上各接口連接處。
軸瓦漏油原因分(fèn)析:
電機內部產生負壓導致軸瓦(wǎ)漏油(本次研究主(zhǔ)要針對此類問題)。
軸瓦上下各接口密封(fēng)不好導致漏油。
2 設計方案及試驗結果分析
2.1種方案:電機軸瓦內蓋處增加平衡負壓風(fēng)扇(shàn)用以抵消內風扇產生的負壓,結構圖1所示:
種方案試驗結果(guǒ)分析:對YKK800-44500kW電機進行試製,電機(jī)運行時,軸瓦平衡氣壓孔為負壓(yā)。電(diàn)機運轉(zhuǎn)2小時,拆檢後發現軸瓦(wǎ)軸貫(guàn)通處漏油。說明增加(jiā)的軸流風扇產生(shēng)的正壓無法抵消電機內風扇產生的負壓,試驗失敗。
2.2第二種(zhǒng)方案:將風扇產生的正(zhèng)壓引入到軸(zhóu)瓦內部平衡負壓(yā),結構(gòu)圖2所示。
第二種方案試驗結果分析:對YPT800-62500kW電機進行試製(zhì),電機運行時,軸瓦平衡氣壓孔壓力為0,電(diàn)機運(yùn)轉(zhuǎn)2小時,拆檢後無漏油現象。說(shuō)明電機風扇產生(shēng)的正壓能有(yǒu)效抵擋負(fù)壓(yā),軸瓦(wǎ)內腔壓力平衡,試驗成功。
2.3第三種方案(àn):增(zēng)加軸瓦中密封圈數量,並增加軸瓦平衡壓力孔,結構圖3所示:
第三種方案試驗結果分析:對(duì)YAKS710-23600kW電機進行試製,電機運行時,軸瓦平衡氣壓孔壓力微正壓,電機運轉2小時,拆檢後無漏油(yóu)現象。說明新增加的密封結構及引入的正壓氣體能很好的克服負壓,並且軸瓦內腔壓力微正壓,試驗成功。
2.4第(dì)四種方案:增加曲路結構,並在曲路中填充潤滑脂(zhī),型成(chéng)封閉腔(qiāng)體(tǐ),結構圖4所示:
第四(sì)種方案結果分析:對(duì)YZYKS900-410500kW電(diàn)機進行試製,電機運行(háng)時,軸瓦平衡氣壓孔(kǒng)壓力為0,電機運轉2小(xiǎo)時(shí),拆檢後無漏油現象。說明增加的曲路結構密封性能很好,能抵擋住內腔負(fù)壓,試驗成功(gōng)。
3 科研成果的技術經濟分析
高壓三相異步(bù)電動機漏油無(wú)疑會降低用戶的運行成本。以電機用(yòng)潤滑油L-TSA32為例:
L-TSA32號汽輪機油價格為2100元200L。H900中心高異步電(diàn)動機據用戶反饋原有結構漏油量約5個月(yuè)1桶油。
用戶每年潤滑油使用費=12÷5×2100=5040元。
可看(kàn)出通過對(duì)電機軸瓦結構改造,即提高了我公司的產品質量,又能為用戶節(jiē)約油費0.5萬元/年。
4 結語
通過對樣機YKK800-44500kW、YAKS710-23600kW、YZYKS900-410500kW、YPT800-62500kW電機(jī)試驗,確認第二(èr)、三、四種方案(àn)的密封結構是完全可行的。此(cǐ)密封結(jié)構不僅提高了電機質量,也為用戶節約了運行成本,提升了產品市場競爭力。
參考文獻:
[1]湯薀,羅應立,梁豔萍.電機學[M].北(běi)京:機械工業出(chū)版社,2008:121-126.
來源:《中國(guó)科技博覽》2017年16期