某水泥有限公司(sī)輥壓機齒輪(lún)箱黏度下降原因

2017-11-13

  一(yī)、案例背景
  某水(shuǐ)泥有限公司自2016年(nián)以來一直在廣州機械科學研究院(yuàn)設備潤滑與磨損狀態監(jiān)測中心開展設備的油液監測工作。監(jiān)測目的主要(yào)是(shì)通過油液監測(cè)發現設備可能出現(xiàn)的早期磨損,以便及時采取措施進行視情維修。
  二、故障分析
  該(gāi)公司兩台水泥輥壓(yā)機的四台減速機(jī)曾經因為誤用了假冒320#齒輪油,導致油品使用過程中黏度異常下降,於2016年10月份重(chóng)新更換了符(fú)合國家相關標準的320#齒輪油新油。2017年(nián)4月的(de)送檢監測(cè)中發現,3#、4#輥(gǔn)壓機的(de)動輥齒輪箱,4#輥壓機的定輥齒輪箱(3#輥壓(yā)機定輥本次未送檢)均出現(xiàn)了黏度短時間異(yì)常下降的問題。
  三(sān)、故障分析
  從檢測數據(jù)得出,在新(xīn)油符合國家的(de)相關質量標準,現場反映設備油溫正常的情況下,新更換的油(yóu)品在短短的5個月左(zuǒ)右,三(sān)台齒輪箱(xiāng)的潤滑油黏度均出現較為明顯的下降,根(gēn)據“廣研檢測”多年的診斷經驗分析,原因隻有兩個:(1)使用過程中混用(yòng)了低黏度(dù)油品;(2)設(shè)備中殘留有(yǒu)較多(duō)的舊油(yóu),造成黏度下(xià)降。
  與現場進行溝通後排除了混用低黏度油品的可能,進(jìn)一步(bù)了解後得(dé)知,該設備的齒輪箱沒有油箱(xiāng),設備運行中油品主(zhǔ)要匯集在齒輪箱底部,現場工程師在更換新油時,隻是從底(dǐ)部放油,部分管路中及設備裏麵的舊油難以被排出,且放油後未對齒輪箱進行衝洗。從(cóng)黏度的檢測數據計算分析,這三台(tái)齒輪箱的(de)舊油殘留量在10-20%。舊油的過多殘留極易造成新油黏度下降,當黏度下降到一定程度後,就(jiù)會使得油膜強度下降,造(zào)成齒輪箱磨損、高溫等故障。
圖1 齒輪箱紅圈處的放油口
  三、案例啟示
  為了降低因油品黏度下降造成設備故(gù)障的風(fēng)險,現場嚴格(gé)按設備換油的規程對這(zhè)三台設備的齒輪油進行了更換,光這三(sān)台的齒輪箱油品的更換(huàn)就花費接近6萬(wàn)元人民幣。
  沒有嚴格按(àn)照設備換油規程操作,不(bú)僅造成了新油壽命的縮短,同時使得設備維修成本增加,更(gèng)影響企業的生產效率。
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