內冷輥軸承進水分析及改進

2017-11-29

趙誌波 任德國
  摘 要:分析了某廠熱軋1580mm生產線輸出輥道內冷輥軸承頻(pín)繁進水導致軸承潤滑(huá)不良抱死的原因(yīn),對內冷輥水套結構重新進行了設計及改進,使因軸承進水造成的故障率大幅降低90%以上。
  關鍵詞:輸出輥道;內冷輥;軸承;潤滑;密封
  1 引言
  某廠熱軋帶鋼生產線輸出(chū)輥道(dào)布置於精軋機後,用於將軋製後的帶鋼輸送到(dào)卷取機內卷取成卷。為保證精軋機(jī)出口多功能(néng)儀表的正常使用,輸出輥道中多功能儀表下方的29根輥子設計為輥(gǔn)身表麵噴焊硬質合金耐磨層的(de)的空心輥子。輥子線速度Z大達22m/s,輸送帶鋼溫度(dù)為870~900℃,輥子冷卻采(cǎi)用輥身內部冷卻形式。內冷輥的(de)運行狀況直接關係到(dào)帶(dài)鋼(gāng)表(biǎo)麵(miàn)質量的好壞,一旦出現死輥極易引發帶鋼下表麵劃傷質量事故。目前內冷輥在(zài)生產運行過程中頻繁出現冷卻水進入軸承(chéng)內部的狀況,導致軸承潤滑(huá)脂的流失、乳(rǔ)化等情況,引起軸承潤滑不良,內冷(lěng)輥在高溫、高速運轉工況(kuàng)下,由於軸承潤滑不良極易造成輥子抱死,引起非計(jì)劃停機故障,成為生產順穩的瓶頸(jǐng),亟需解(jiě)決。
  2 問題(tí)分析
  分析(xī)內冷輥的(de)裝(zhuāng)配結構(見圖(tú)1)可以看出,造成內冷輥軸承進水的主要原因是:
  (1)軸封老化導致封(fēng)水失效。內(nèi)冷輥冷卻水鋼管通過法蘭與水套連接固定(dìng),並伸(shēn)入到輥子內部。進入輥子內部的冷卻水對輥子冷卻後經輥子水孔(kǒng)與(yǔ)進水管之(zhī)間的縫隙回流(liú)到水套內部,水套內的水經回水軟管進入主回水管路,實現輥子冷卻(què)。在軸承與內冷輥日常運(yùn)行過程中,受高溫、高轉速(sù)工況影響,位(wèi)於軸承和(hé)水(shuǐ)套之間的骨架密封較易(yì)出現(xiàn)老化,密封一旦(dàn)老化失效,水套內的水透過密封進入軸承內,一方麵會造成幹油的衝刷流失,另一方麵造成幹油乳化失效,從而導致軸承(chéng)潤滑不良引起輥子軸承抱死。
  (2)水套回水腔(qiāng)排水能力不足導致回水腔大量積水,輥子高速運轉對水套內的積水形成“漩渦”效應,一旦密封出現微缺陷(xiàn),在此效應作(zuò)用下,回水極易進入軸承內部(bù),引(yǐn)起潤滑脂流失造成軸承潤滑不良。
  (3)軸套(tào)硬度、粗糙度未達到設計要求,造成軸套與骨架密封配合麵磨損嚴重,使骨(gǔ)架密封失(shī)去封水效果,造成(chéng)大量的水進(jìn)入軸承內部,引起軸承潤滑不良。
  3 改造措(cuò)施
  3.1水套結構改造
  在保證原設計(jì)水套外形、安裝(zhuāng)尺寸均(jun1)不變的前提下,對水套結構進行改造(見圖2、圖3):將水套(tào)結構改為雙密封、雙回水結(jié)構。將原先的軸承端蓋-水套一體式結構拆分為兩部分,一部分為增設O型密封的軸承端蓋法蘭(lán)結構,另(lìng)一(yī)部分為帶雙(shuāng)回水管的水套結(jié)構,兩部分結構通過M16螺栓連接。采用此結(jié)構的水套一方麵能夠增(zēng)強密封封水能力,另一方麵能夠提高水套回水腔排水能力。
  原設計中輥子驅動側端蓋和水套為一體式結構,端蓋通(tōng)過與(yǔ)軸承座端麵固定來(lái)實(shí)現水套的(de)安裝固定。改造後將軸承端蓋(gài)和水(shuǐ)套分離,且對該兩部分(fèn)均加工唇形密封安裝槽,通過平行安裝(zhuāng)兩個B80mm×100mm×10mm規格的骨架密封增(zēng)強(qiáng)對軸承的密封作用。
  原設計水套結(jié)構部分隻有1個回水腔,設置1根∮68mm回水管,改造後回水套回水腔分割(gē)為主回水腔和(hé)輔回水腔兩部(bù)分,主回水腔設置∮63mm回水管,輔回水腔設置∮32mm回水管,且兩腔通過隔板分割,主回水管對回水進行主排,當(dāng)主回水腔內有(yǒu)積水時,積水通過軸頸與隔板之間2mm的縫隙回(huí)流(liú)至輔回水腔,通過輔回水腔進行分流。
  3.2輥子(zǐ)軸頸改(gǎi)造
  一方麵(miàn)由於水(shuǐ)套主回水管位置較原設(shè)計向進水方向後延,另一方麵原設計中軸頸出水口距離回水管口(kǒu)位置(zhì)較近,容(róng)易引起返水,造成水(shuǐ)套(tào)內積水。綜(zōng)合上述兩方麵原因,為保證排(pái)水順(shùn)暢,對輥頸部(bù)位進行延長(zhǎng)改(gǎi)造,軸(zhóu)頸尺寸∮70mm保(bǎo)持不變,向傳動側(cè)延長80mm。
  3.3軸套改造
  按照原設計,與骨架密封配合的軸(zhóu)套技術要求為粗糙度(dù)0.8,硬度大於500HV,表麵(miàn)滲氮硬化處理,滲氮層硬度0.4mm以上。而在實際使用過程中,對軸承進水的輥(gǔn)子解體後發現,軸套與密封(fēng)配(pèi)合麵均有(yǒu)不同程(chéng)度的溝槽,由於軸套磨損量超(chāo)過了骨架密封本身的(de)補償(cháng)量,造(zào)成密封無法起到封水作用。通過重新按照(zhào)設計技術要(yào)求對軸(zhóu)套進行加工,保證軸套的粗糙度和硬度要求,避免了軸套由於製造缺陷引起的軸承進水問題。
  4 改進效果
  對內冷輥進行改造後,效果顯著,主要體現在以下(xià)3個方麵:
  (1)改造為雙回水管結(jié)構,水套排水能力較原設計增加約50%,避免了回水腔內大(dà)量積水,大大降低了軸承(chéng)進水(shuǐ)的風險。
  (2)將(jiāng)原設計中的單密封改為(wéi)雙密封結(jié)構,當一道密封老化失效時,仍有(yǒu)一道對軸承起到封(fēng)水作用,密封效果較原實際加強50%,減少了內冷輥由(yóu)於密封失效導致軸承腔進水引起的輥子抱死故障。
  (3)通過觀察軸承端蓋(gài)和水套(tào)法蘭(lán)的結合麵滲水情況,可(kě)以提前預判唇形密封是否失效,當(dāng)唇形密封失效時,水(shuǐ)流會通過(guò)兩法蘭結合麵滲出,可利用日常(cháng)定修進行唇封(fēng)更換,對內冷(lěng)輥唇形密封時限實行可(kě)控化管理。改造後運行一個月,對之前頻繁進水的傳動側軸承內部幹油進行油脂淨含量、光譜、含(hán)水率(lǜ)3項指標分析,結果見表1(兩個油樣)。
  5 結語
  輸出輥道內(nèi)冷輥改造後,輥道運行(háng)可(kě)靠,效果較好。軸承進水造成的故障(zhàng)率大幅降低,降低幅度達90%以上,且幹油(yóu)消耗成本較改造之(zhī)前降低約50%,通過(guò)改造一方麵保證了生產的順穩(wěn),另一方麵節約了生產成本,取(qǔ)得了較好的經濟效益。
(來源:冶金之家)
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