一、案例背景
某煉油廠多年來一直在廣州機械科學研究院設備潤滑(huá)與磨損狀態監測中心開展(zhǎn)設備的油液監測工作(zuò)。監測(cè)目的(de)主要是(shì)通過油液監測發現設(shè)備可能出現的早期磨損,以便及時(shí)采取措施進行視情維修。為確保油液(yè)監測項目的穩定可(kě)靠開展,減少人(rén)為不確定因素(sù)的影響,該煉油廠將(jiāng)油液監測(cè)的(de)取樣工作亦委托廣研檢測進行。
二、故障(zhàng)分析
在2010年(nián)7月中旬,廣(guǎng)研檢測對該煉(liàn)油廠的運行設備進行了例行的取樣(yàng)分析。發現(xiàn)A、B有兩台新氫壓縮機的粘度嚴重下降。兩台氫壓機使(shǐ)用(yòng)的潤滑油都是BP Energol CS220,正(zhèng)常情況(kuàng)下,其粘度(40℃)應該在220±22mm2/s,而檢測結果A機粘度(40℃)僅176.8mm2/s,B機(jī)粘度(40℃)僅(jǐn)160.2mm2/s。與(yǔ)曆史數據相比有明顯下降(jiàng),極有可能受到輕質組份的汙染。
新氫壓縮機
該煉油廠主管人(rén)員在收到廣研檢測油液(yè)分析結論後(hòu)非常重視,為了(le)對異常數據(jù)進(jìn)行進一步確認(rèn),對可能存在的故障進行深入(rù)分析,該(gāi)公司對故障油樣機組緊急進行現場取(qǔ)樣通過快遞送達廣州複查粘度並(bìng)增加閃(shǎn)點檢測(cè)項目。
2010年8月4日,廣研檢測收到該煉(liàn)油廠取自運行中的A機和B機的複查(chá)樣品(pǐn)。從複查結果中看出,A機粘度(dù)(40℃)為194.7mm2/s,B機粘度(40℃)為160.9mm2/s,驗證了氫壓(yā)機粘度嚴重下降(jiàng)的問題,閃點檢測結果A機閃點大於200℃,而B機閃(shǎn)點僅134℃。B機閃點嚴重偏低進一步驗證了(le)係統可(kě)能受(shòu)輕(qīng)質組份的汙染(rǎn)。隨(suí)後該煉油(yóu)廠對氫壓機現場進(jìn)行了初步檢查,認為可能存在瓦斯泄漏,而泄漏發生在潤滑係統中,因此瓦斯報警探測器沒有(yǒu)動作。
針對(duì)這一情況,廣(guǎng)研(yán)檢測對複查的樣品進行了氣相色譜的檢測,對氫壓機所用的BP Energol CS220新油樣品也進行了氣相色譜分析以作對比。從氣(qì)相色譜分析可以看(kàn)出,複查(chá)的A機和(hé)B機潤滑油中甲烷、乙烷等可燃氣(qì)體的含量遠遠超過正常水平,也(yě)充分驗證了現場檢查中瓦斯(sī)泄漏的推測。
三、處理(lǐ)措施
廣研檢測將分析結果反(fǎn)映給該煉油廠,該公司立即對現場相(xiàng)關機組進行了(le)緊急停機(jī)檢修,並組織技術人員查找原因,Z終發現導致瓦斯泄漏的原因是排油(yóu)操作不規範,由於處理及時,成功地避免了一(yī)次重大的安全事故。
三、案例啟示
廣研(yán)檢測為客戶提供了潤滑與磨損的技術服務,但更重要的還是要客戶高度重視油液(yè)分(fèn)析這項工作。該起故障能夠得以(yǐ)及時解決,Z主要還是源於相關負責人(rén)的對廣研檢(jiǎn)測的(de)油液分析工作的高度支(zhī)持與配合。油液分析工作要有效地為企業(yè)設(shè)備潤滑管理服務,就(jiù)離不開潤滑管理部門的支持,因此要發揮油液監測的重大作用,需要企業與油液分析機構高度配合,共(gòng)同努力。