關於DC-32軸(zhóu)箱擋板墊圈及螺栓改進方(fāng)案

2018-01-09

許維平
  我車間(jiān)在年修(xiū)架修拆裝08-32搗(dǎo)固車及WD-320穩定車軸箱下擋板(bǎn)的過程中(zhōng)發現如下問題:
  下擋板緊固螺栓鬆動:
  原(yuán)因分析:一是昆明廠的大機軸箱擋板緊固螺栓未加裝開口銷防鬆;二是大機在年(nián)修試車標定過程中已把車軸支(zhī)撐調整到位,車軸支撐油缸(gāng)在建壓的情況下,軸箱下邊緣與下擋板之間有一張報紙可以通(tōng)過的間隙;但在施(shī)工作業過(guò)程中,應及時(shí)檢查調整車軸支撐(chēng)油缸在建壓的情況下軸箱(xiāng)下邊緣與下擋板之(zhī)間的間隙(xì),如果發現間隙(xì)過(guò)小(xiǎo)應及時調整(zhěng)好。由於個別車軸支撐未調整到位,車軸支(zhī)撐油缸(gāng)在建壓的情況下軸箱擋板由於長時間、高負荷受壓,容易導致緊固螺(luó)栓產生疲勞損傷,甚至是(shì)斷裂,同時也(yě)導致了緊固螺母容易鬆動;三(sān)是大機在長(zhǎng)途掛運到施工地點(diǎn)後,安裝傳動軸恢複動力時,需要頂起轉向架,盤動輪對(duì),對位傳動軸法蘭(lán)緊固(gù)螺栓角度位置(zhì),一般情況下,千斤頂頂(dǐng)撐位置位於軸箱擋板底部,由(yóu)此導致(zhì)輪對所有的重量都(dōu)通過(guò)軸(zhóu)箱擋板螺栓受(shòu)力(lì),導致墊圈(quān)變形。
  下(xià)擋板緊(jǐn)固螺栓平墊(diàn)圈(quān)強度不夠,受(shòu)力後即彎曲變形,影響了緊固效果,同時,在每次的檢修過程中需全部更換,增高(gāo)了檢修配件消耗成本。
  軸箱隔離(lí)板厚度不(bú)均勻,軸箱兩側間隙不一致。因隔離板的加工誤差使同一轉向架的四個下擋板(bǎn)高度不一致,滿足不了(le)在泄壓狀態下軸箱與下擋板12至(zhì)15MM的間隙要(yào)求,影(yǐng)響到了檢修質量。
  由於以上問題嚴重影響到了大機的長途掛(guà)運安全、施工作業(yè)精度及運行安全,我車間擬采用如下改進方案:
  在(zài)下擋板緊固螺栓尾部打孔,加裝開口銷,防止因鎖(suǒ)緊螺母鬆動而導致下擋板脫落。
  對緊固螺(luó)栓平墊圈(quān)進行規格改造,原型墊圈厚度為3MM,因強度不夠,現更換厚度為5MM,材料為50號鋼的特(tè)製墊圈,經試驗該墊圈強度和厚度合適,使用中不會產生變形,拆裝方便,同時可以重複使用。
  加裝厚度為(wéi)1MM的(de)M型下擋板隔(gé)離板墊片,通過M型墊片來調節軸箱與下擋板的間隙,同時加強了螺栓的緊固效果,經(jīng)試用表明這種M型調整墊片調(diào)整(zhěng)精度較(jiào)好,拆裝非常方便。
  下麵(miàn)是改進前後的對比圖:
  改進中的左右兩緊固(gù)方(fāng)案為墊圈的厚度和強度試驗,經(jīng)試驗表明右側3MM、45號鋼墊圈(quān)受壓下容易彎曲,而采用左側(cè)5MM、50號鋼墊圈後強度滿足了要求。
  改(gǎi)進前緊固墊圈明顯變形,鎖(suǒ)緊螺母受力容易鬆動脫落。改進後(hòu)更換墊圈、增加開口銷,有(yǒu)效地避(bì)免了鎖緊螺母的脫(tuō)落。
   分解後的緊固墊圈都有明顯的碾壓痕跡,而且都已彎曲變形,緊固效果大大降低,留下了嚴重(chóng)的安(ān)全隱患。
  這是改進方案中(zhōng)選用的螺栓、墊圈及打孔(kǒng)方(fāng)式(shì)。
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