王敬
摘 要:通(tōng)過對(duì)金(jīn)川公司自備電廠1#機組熱態衝轉軸封溫度對衝轉的影響分析提出(chū)解決(jué)熱態工況下衝轉軸封溫度控製的措施。
關鍵詞:汽輪機;轉子(zǐ);熱(rè)態;熱變形;熱應力;軸封;溫度;措(cuò)施
一、引言
金川集(jí)團有限公司(sī)2×N150MW熱(rè)電聯(lián)產項目1號機組於2007年9月份完成分部試運行,2號機組同年11月完成分部試運行,機組具備整套啟動試(shì)運的條件。1、2號機組分(fèn)別於2008年2月和1月分別進入整套啟動試運階段,並網試生產。該項目是金川公(gōng)司生產規模擴大後,為滿足生產用熱的需求而建設的;是金川公司節能減排、實(shí)現“十一五”節能減排目標的(de)需要;也是金川公司(sī)降低(dī)產品成(chéng)本、增(zēng)強競爭(zhēng)力的需(xū)要。
二、機組主要參數
1、鍋爐製造參數
鍋爐選用東方(fāng)鍋爐(lú)廠生產的DG480/13.7—Ⅱ10型超高壓自(zì)然循環鍋爐(lú),鍋爐為超高壓自燃循環汽包爐、一次(cì)中間再熱、∏型布置、單爐膛、燃燒器四角布置,切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,采(cǎi)用回轉式空氣預熱器,露天布置、爐頂(dǐng)大包、緊身封閉(bì)、全鋼(gāng)結構。
2、汽輪機主要(yào)技(jì)術規範
型(xíng)式:超高壓、中間(jiān)再熱、雙缸(gāng)雙(shuāng)排汽、一(yī)次調整抽汽、衝動凝汽式汽輪機
型號:C135/N150-13.24/535/535/0.981
額定功率(抽汽/純凝):C135/N150MW
Z大功率:157MW
額定轉速:3000r/min
旋轉方向:從(cóng)機頭向發電機(jī)端看(kàn)為順時(shí)針
主蒸汽閥前蒸汽額定壓力:13.24MPa(a)
主(zhǔ)蒸汽閥前(qián)蒸汽(qì)額定溫度:535℃
主蒸汽額定流量(抽汽/純凝(níng)):478.93/455.97t/h
Z大進汽量:480t/h
再熱蒸汽進汽閥(fá)前壓力(抽汽(qì)/純凝):3.907/3.748MPa(a)
再熱蒸(zhēng)汽進汽閥前溫度:535℃
再熱蒸汽流量(抽汽/純凝(níng)):421.20/402.02t/h
額定抽汽壓力:0.981MPa(a)(0.785-1.275MPa(a)連續可調)
額定抽汽流(liú)量:額定100t/h,Z大180t/h
額定抽汽溫度:340.9℃
排汽壓力(抽(chōu)汽/純凝):4.0/4.9kPa
額定給水溫度(抽汽/純凝):247.1/244.7℃
冷卻水溫度(額定/Z高):20℃/33℃
加熱器數量:2GJ+1CY+4DJ
級數:6+10+2×6=28級
汽耗:(抽汽/凝汽):3.548/3.040kg/kW.h
熱(rè)耗:(抽汽/凝汽):7252/8202.5kJ/kW.h
3、發電機主要技術參數
東方電機廠生產的QF—150—2—15.75型空冷式發(fā)電機。
三、1#機組熱態衝(chōng)轉過程中出現的問(wèn)題
2017年8月,1#機組(zǔ)大(dà)修完成後整機啟動進行調試(shì)。按照規程要求,高壓軸封溫度控製在160℃左右,低壓軸封溫度控製在150℃左右,汽機連續盤車14小時,鍋爐蒸汽參數1.97Mpa,主蒸汽溫度控製在400℃左右,符合過熱度要求,經(jīng)過對現場汽輪機脹差、位移、盤車狀態(tài)下振動(dòng)、高(gāo)低壓缸溫度測量和對調速係統進行全麵檢查後,進行衝轉。衝轉嚴格按照規程(chéng)要求,在500rpm進行(háng)摩擦檢查,當時經過全麵檢查後,各個參數符合要求,於是設(shè)定目標值2200rpm,升速率控製在100rpm/min,再次升(shēng)速,但當轉速達到1480rpm左右,達到一階臨界轉速範圍時,因2#瓦X向軸振振動達到240um,人工手動打閘,汽輪機停機,隨後,通過(guò)對現場(chǎng)再次進行全麵檢查後又衝轉兩次,均因(yīn)X向軸振振動大而沒有(yǒu)衝轉成功。
四、分析並提出解決措施
經(jīng)過對哈(hā)爾濱汽輪機廠生產的同類型機組的衝轉工況各個參數的分(fèn)析,認為熱態(tài)衝(chōng)轉工(gōng)況下,高中壓軸封溫度(dù)低是造成(chéng)機(jī)組振動大的主要(yào)原(yuán)因,機組熱(rè)態開機時,高中壓軸封段轉子溫(wēn)度處於較高狀態,如果軸封供汽(qì)溫度比轉(zhuǎn)子溫(wēn)度低很(hěn)多,較低溫度的蒸汽對高中壓軸封(fēng)段轉子起冷卻作用,使軸封(fēng)段(duàn)轉子產生較大的熱應力和熱變(biàn)形,對於整個高中壓轉子來說,中間段溫度較高,到了(le)軸封段溫度突降,溫度場不(bú)均勻,必然造成熱變(biàn)形,機組衝動後在離心(xīn)力的作用下,就容易引(yǐn)起振動,因此,在熱態開(kāi)機過程中(zhōng),一定要注意高壓軸封供汽溫度盡量於轉子金屬溫度相(xiàng)匹配。一(yī)般來說,熱態時軸封供汽溫度不應低(dī)於轉子溫度50℃。隨後,將高壓軸封溫度控製(zhì)在300℃,低壓軸封(fēng)溫度控製在180℃左右,再次加熱並連續盤車(chē)1小時,鍋爐主蒸汽參數保持穩定,經過再次衝轉成(chéng)功(gōng),實現(xiàn)3000rpm並網成功。
2017年(nián)8月18日,因1#機組危急遮斷器(qì)杠杆(gǎn)間隙增大,致使保(bǎo)安油壓瞬間降低,造成1#機組解(jiě)列,當時缸溫達到350℃,鍋(guō)爐主蒸汽參數控製在(zài)2.0Mpa,400℃,並充分吸取上次衝轉教訓,將高壓軸封溫度提高到350℃,低壓軸封溫度控製在200℃,並且為了防止衝轉對(duì)缸體冷卻加劇(jù),采用(yòng)1000rpm不(bú)暖機,直接(jiē)升速至3000rpm,經過運行(háng)人員實際操作,Z終實現一次衝轉成功並(bìng)網。
經過以上分析,Z後確定了汽輪機衝(chōng)轉(zhuǎn)工況不同(tóng),采用不同軸封溫度控製的(de)衝轉(zhuǎn)技術條件,在冷態啟動過程中,可以按照規(guī)程要求軸封溫度進行加熱並連續盤車即可(kě)衝轉;在熱態(tài)工況下,必須高壓軸封溫度控製在300℃,低壓軸封溫度控製在180℃左右,並連續盤車2小時,方(fāng)可衝轉;在極熱態工況下,要高壓軸封溫度控製(zhì)在380℃,低壓軸封溫度控製在250℃左右,可以滿足衝轉條件的技術結論。
五、結論
發電廠三(sān)大主機的運行工況對於電廠運行的平穩(wěn)、經濟分析有著不可或缺(quē)的意義,我們隻有通過不斷的摸索和總結才能有效減少機組(zǔ)啟動過程的障礙,通過對(duì)這(zhè)些(xiē)問題的研究探索以(yǐ)期為(wéi)同行業電廠機組運行提供一(yī)些參考。
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來源:《中國科(kē)技博覽》2018年6期