李寬宏
(成(chéng)都地鐵運(yùn)營有限公司)
摘(zhāi) 要:牽引電機軸承是在電動機機械傳動過程中起固定和減(jiǎn)小(xiǎo)載荷摩擦係數的部件,它(tā)的主要功能是支撐電機轉子,用以(yǐ)降低牽引電機在(zài)傳動過程中的機(jī)械載荷摩擦係數。軸(zhóu)承是牽引電機中故障率較高的部件,嚴重時甚至(zhì)會危(wēi)及行車安全。本文是對成都地鐵2號線10233列電客車在試運行(háng)一(yī)周時發生的牽引電機軸承異音故障的一些簡(jiǎn)單探討,不足之處請大家(jiā)指正。
關鍵詞:成都地(dì)鐵車輛;牽(qiān)引電機軸承;異音故障(zhàng)分析
滾動軸承是牽引電機的重要部件,其運轉狀況的好壞,直接影響地鐵車輛的運(yùn)行,如發生軸承固死(sǐ)輕則使電機失效,損壞聯軸節乃至整個轉(zhuǎn)向(xiàng)架,車輛無(wú)法運行,隻能請求救援,而(ér)軸承固死救援時間長、難度大(dà),會(huì)嚴重影響地鐵線路(lù)的(de)正(zhèng)常運(yùn)行次序;重則導致車輛燃軸切軸進而發生脫軌以致危害乘(chéng)客的安全。
我們(men)在(zài)日常檢修中采用兩種檢查方法對軸承進行一(yī)般檢查。一是列車回庫時動態接車聽有無異(yì)響;二是日(rì)檢時檢查軸承(chéng)安裝(zhuāng)部位溫度是(shì)否過高。目前牽引電機(jī)所有軸承異響故障都是采(cǎi)用上述方法檢修發現的。希(xī)望通過(guò)對異響故障的(de)分析,能(néng)對以後軸承檢修提供幫助。
1 事件經過
2014年4月24日,成都地鐵2號線10233列電客車(該(gāi)車到段試運行約1周)在進行動態接車檢查時,發現(xiàn)2車2位、5車(chē)1位轉向架會隨輪(lún)對轉到發出異常的(de)“嗒、嗒、嗒”聲,低速時(shí)聲音(yīn)更為明(míng)顯,仔細傾聽基本輪對每轉一圈就發出一聲。對相關轉向架的所有部件進(jìn)行外觀檢查後(hòu)未發現異常,檢測相關牽引電機各關鍵部位(wèi)溫度均正常。通過現場多次傾聽確認(rèn),發現異音由(yóu)2車4軸、5車1軸牽引電機內發出。
1.1檢查
通過對電機解體檢查,發現異音均來自軸伸端的(de)圓柱滾子軸承(成都地鐵牽引電機軸伸端使(shǐ)用的是(shì)NSK品(pǐn)牌的NU214H52MY1C4EP6X265U5UY內圈無擋邊圓柱滾子絕緣軸承)。下麵是對編號為23-6-11的軸承的檢測情況。
軸承微(wēi)動磨(mó)損處測量:
調查的(de)兩套軸(zhóu)承外圈滾道麵均存在等滾子距微動磨損(sǔn)(Z深(shēn)約5μm),且均在軸承外圈(quān)承載區;內圈對應處同樣存在等滾子距微動磨(mó)損(Z深約15μm)。
對潤滑脂(zhī)進行FT-IR分(fèn)析結果判斷,潤滑脂(zhī)未發生氧(yǎng)化劣化現象(xiàng)。潤滑脂銅鐵粉含量及油分離率、水分含量均在NSK規格值(zhí)之內。
根據以上現象,推斷軸承異音是由軸承內外圈及滾子上(shàng)出現的微動磨(mó)損(sǔn)所引起。
1.2原因分析
分析造成軸承異響的原因為:軸(zhóu)承內外圈滾道(dào)產生微動磨損形成凹麵,致使軸承滾子的滾道凹凸不平。當電機轉動,軸承滾子在滾道上運行時,每次經過凹痕處就會發出異響。通常產生微動(dòng)磨損(sǔn)的原因有密(mì)封不良導致異物進入(rù);潤(rùn)滑脂被汙染混入異物(wù);過大載荷、衝擊載荷(hé);製(zhì)造(zào)或運輸過程中受到衝擊等。由(yóu)於試運行不到1周,故推斷軸承是在製造、裝機及運(yùn)輸過程中(zhōng)產生的(de)微動磨損。
如圖3,將有微動損傷的軸(zhóu)承內(nèi)圈(quān)滾道麵微動磨損處放大,可(kě)以觀察到原始磨(mó)削加工(gōng)紋路貫穿了軸承滾道上深色的傷痕(hén)底部。若傷痕是在軸承製造環節中發生的,原始磨削紋路不會貫穿(chuān)傷痕底部,會產生斷紋,這說明損傷不是在軸承製造環節產生的。
軸承在裝(zhuāng)上電機前(qián)電機(jī)生產廠家有嚴格的外觀檢查,不會使用有缺陷的軸承。總裝後還會進行電機各項試驗,軸承是重要的檢查項。牽引電機在運輸中,為防止軸承受損,通常在軸伸端轉軸(zhóu)的端麵加裝橫擔,通過兩邊的雙頭長螺杆牢牢固定在電機端蓋上,能有效防止轉子的竄動和跳動。目前所有電機運輸都使(shǐ)用該方法,沒有聽說出現(xiàn)過故障。Z後,轉向架組裝後要進行點動調試及環線(xiàn)試(shì)驗,能發現明顯的(de)軸(zhóu)承異音(yīn)。一般情況下微動磨(mó)損不可能產(chǎn)生於電機在(zài)主機廠的(de)裝配、調試(shì)環節(jiē)。
通過分析判斷微動磨損(sǔn)Z有可能產生在地鐵車輛從出(chū)廠長(zhǎng)途運輸至成都地鐵公司的途中。
成都地鐵2號線車(chē)輛從10223列開始,變為由青島四方廠隻完成車體和轉向(xiàng)架,然後發到成都,後續車輛的裝配和調試都交(jiāo)給了成南軌(guǐ)負責。車輛出廠後先由鐵路運輸至成都(dōu),這段(duàn)由於一直是牽引(yǐn)狀態(tài),和正常運行無異,不會對軸承造成損傷。到成都後解編,采用大型貨車逐節運輸至紅柳地鐵車輛段重新編組。雖然地鐵車輛的車輪有止動裝置,但是牽引電機的轉軸是與小(xiǎo)齒(chǐ)輪通過TD撓性板聯軸節連接,並沒有(yǒu)固(gù)定住(zhù),而是軸向(xiàng)和徑向因為軸承遊(yóu)隙都存(cún)在一定的偏擺量。當汽車經過減速帶、低窪、凹坑、凸起等(děng)複雜路況以及急刹產生顛簸(bò)時,產生的(de)衝擊力會不斷傳向地鐵車輛轉向架各部件(jiàn)。由於軸承遊隙(xì)的存在,使電機轉子在軸承遊隙範(fàn)圍內振動。轉子(zǐ)的重量通過軸(zhóu)承滾子(zǐ)傳遞而壓迫軸承內外圈滾道麵,經過(guò)多次反複的衝擊在軸承(chéng)內外圈滾道(dào)處產生磨損。而成南軌是新公司,技術和管理水平以及經驗較四(sì)方廠肯定有一定差距,所以(yǐ)存在整車調試時未發現軸承損傷的幾率。
1.3措施及建議
由於(yú)成都地鐵沒有鐵路專線,隻有采(cǎi)用公路運輸。建議南車四方廠對道路情況進行勘察,重新選擇運輸線路(lù),盡量選擇平坦、寬闊的道路,減少顛簸;要求汽車司(sī)機在運輸過程中駕駛勻速平穩,減少急刹。
通過以上措施的(de)實施,後續沒有出現新車異音故障。
2 結論
從大量實驗和故障案例可(kě)知,軸承故障都是由小到大有個發展過程(chéng),因(yīn)此越早發現後果越輕。軸承在運轉中無(wú)法直接觀察,但通過噪音、振動、溫度、潤滑劑等狀況可察知軸承異常。軸(zhóu)承故障種類很多,故障(zhàng)原因也(yě)多(duō)種多樣。比如軸承異音故障(zhàng),不同的聲音故障原(yuán)因可能相同,同樣的聲音故障原因可能會(huì)不同。這需要在(zài)工作中不斷的摸索、積累和總結,經驗豐(fēng)富了,才能(néng)做出較為準確(què)的判斷。
參考文獻
[1]楊國安.滾(gǔn)動軸承故障診斷適用技術[M].北(běi)京:中國(guó)石化出版(bǎn)社,2012.
來源:《科技傳播》2015年19期