(江蘇徐州(zhōu),趙超)
1 背景(jǐng)
給水泵(bèng)機械密封是水泵密封關(guān)鍵部件,它是由一對相對運動的密(mì)封環及其組件組成(chéng),並依靠其端麵之間的緊密接觸形成的微小的液環起到(dào)密封作用。泵高速運轉時(shí),動、靜(jìng)環兩端(duān)麵之間工作(zuò)液由於(yú)摩擦作用產生熱量,將動(dòng)環和靜環摩擦產生的熱量導出(chū),如圖1所示,通過螺旋式套管冷卻器冷卻後,將工作液吸入到(dào)機(jī)械密封腔內部(bù),熱量由螺旋套管(guǎn)傳遞(dì)給(gěi)閉式冷卻水。

圖1 機械密封工作液冷卻示意圖(順流式)
2 問題描述
在(zài)機組運行過程中發現(xiàn),機械密封工作液吐出端溫度異常升高,如圖2所示,在(zài)泵轉速4250r/min,現場測溫發現機械密封工作液吐出端溫度高達57℃,吸(xī)入(rù)端溫度42℃,隨著轉速升高(gāo),工作液吐出端溫度頻(pín)繁(fán)接近報警值,嚴重威脅機組安全運行。針對此問題上一般考(kǎo)慮問題可能因為磁性過濾(lǜ)器髒汙造成工作液流量降低從(cóng)而使溫度上升,但是本次磁性過(guò)濾器(qì)解(jiě)體檢(jiǎn)查後未發現明顯雜質,更換新磁性(xìng)過濾器濾網後,仍然沒有解決溫度異常的問題。
圖2 機械(xiè)密封冷卻(què)水調整前傳(chuán)熱端差圖
其中:
A-機械密封工作液吸入端;
B-機械密(mì)封工作液吐出端;
C-閉式冷卻水進口;
D-閉式冷卻水出(chū)口。
3 原因分析與改進
經過現場分析發現,如圖3安裝接點所(suǒ)示,螺旋套管上麵(miàn)四個接口依次為機械密封工作液吸入端A、機(jī)械密封工(gōng)作(zuò)液吐出端B、閉式冷卻水進口C、閉式冷卻(què)水出口D。螺旋套管(guǎn)一直采用的是順流式換熱方式,根據換熱器順逆流方式比較(jiào)可知,逆流換熱的對數(shù)平(píng)均溫(wēn)差較大,對(duì)於熱物性相同的兩種工質(zhì),相同的換熱係數(shù)K和換熱麵(miàn)積A,對數平均溫差越大△tm越大,換熱量Φ越(yuè)大,螺旋冷卻套管換熱效率也就越高。

圖3 機械密封冷卻套管現場安裝接點圖(tú)
根據上述理論分析,利用(yòng)停(tíng)機(jī)檢修機會,將(jiāng)冷(lěng)卻(què)套管換熱方式進行調整,由原來的順流式換熱改進為(wéi)逆流換熱方式。改進後,如下(xià)圖機械密封冷卻(què)示意圖(tú)4所(suǒ)示。
圖4 機(jī)械密封工作液冷卻示意圖(逆(nì)流式)

圖5 機(jī)械密封冷卻水調整後傳(chuán)熱(rè)端差圖
4 結論
將螺旋冷卻套(tào)管改(gǎi)為逆流換熱後(hòu),在相同的轉速條件下,逆流式換熱其對數平均溫差△tm=13.4℃,相比順流式對數平均溫差△tm=11.4℃,溫差升高了2℃,換熱量增加了17.5%,因此,機械密封吸入端溫度由原(yuán)來的42℃降低(dī)至37.8℃,吐出端溫度由57℃降低至(zhì)52.4℃,降幅(fú)明顯。通(tōng)過上述冷卻器的順(shùn)、逆流換熱方式的定(dìng)量分析表明,不(bú)同換熱方式對冷卻效果影響較大。