1840再磨機檢修記

2018-10-23

張家軍 楊東平
(西部黃金哈密金礦有限責任公司)
  選冶廠1840再磨機使用多年,因運轉過程中的震動,磨機減(jiǎn)速箱底座的基礎慢(màn)慢下陷,造成減速箱外(wài)殼出現裂縫、聯軸器同(tóng)心出現偏差和打銷子等(děng)一係(xì)列(liè)問題,影響(xiǎng)生產。
  經過一段時間的觀(guān)察,選冶廠決定對再磨機進行一次徹底的整修,以更好的適應生產。在機修組人員的相互配(pèi)合下,經過一係列緊張(zhāng)而(ér)周密的準備,10月14日,檢修開(kāi)始。
  本次檢修主(zhǔ)要是更換減速機(jī)、再磨機(jī)小齒輪的軸承,維護和保養再磨機進(jìn)出料端軸承。聽似簡單,實則有很多工序(xù),需一步步依次進行。機修組人員首先拆除安全防護裝置,卸掉減速機(jī)底座、固定聯軸器銷子和小齒輪軸(zhóu)承壓蓋上的螺絲,然後將減速機和小齒輪軸上的聯(lián)軸器用壓力(lì)機(jī)或齒輪千斤頂壓出來,再拆下需要更換的軸承(chéng)。


  拆下舊軸承後,便要將新(xīn)的安裝上(shàng)去。因1840再磨機位於露天廠房,在吊裝軸承時沒有專門吊裝設備和在(zài)有限空間內(nèi)起吊作業本身的(de)難度使安裝工作麵臨新的困難。困難麵前驗證(zhèng)的是團結(jié)的力量,全體機修人員全力配合,集思廣益,在綜合考量各種因素後,選用Z優方案,即用叉車吊裝。他們用內徑80cm的鋼管套裝外徑75cm的鋼管來延伸叉車大臂的長度,憑(píng)借叉車師傅精湛的(de)技術,順利完成起吊。接下來,安裝(zhuāng)軸承前的準備工作也是細致入微。首先,用(yòng)遊標卡尺測量聯軸(zhóu)器孔徑、減速機軸徑、鍵的寬度和厚度,檢測小齒輪軸安(ān)裝(zhuāng)軸承的部位是否跑內圓等,完成(chéng)測量和檢(jiǎn)測後,利用平時收集(jí)的(de)廢舊機油將軸承加熱(rè)到80℃-100℃,將聯軸器加熱到200℃-220℃。做完所有準備工作,機修人員齊心協力,順利的完成(chéng)了軸承的安裝(zhuāng)。整個裝配過程就剩下Z後一個關鍵環節了,那就是調整(zhěng)小齒輪和減速(sù)機、減(jiǎn)速機和電機之間的軸向、徑向(xiàng)間隙。按(àn)照技術要求,軸向和徑(jìng)向間隙(xì)必須小(xiǎo)於50個絲才能達到Z優運轉率,這就要求機修(xiū)人員在有較高(gāo)技術水平的同(tóng)時,也要以極大的(de)耐(nài)心反複調整和檢測。進行這項工作時,正(zhèng)好趕上冷空氣入侵而(ér)造成的(de)沙塵暴天(tiān)氣,極端(duān)天氣也給工作造成了諸多不便,但為了盡(jìn)快完成整修,確保(bǎo)後續(xù)生(shēng)產順利進行(háng),機修組人員克服種種困難,Z終按期完成了任務。
  本次整修為期4天,於(yú)10月17日下午1830×4000再磨機檢修維護工作(zuò)全部(bù)完成,並(bìng)正式(shì)投入使用。通過運行檢測,目前電機電流值達到運轉標準220A,運轉平穩,無震(zhèn)動,此次檢修達到(dào)預(yù)期目的(de),為後續生產提供了保障。
  此項工作(zuò)的順利完成是大家集體努力的結果和集體智慧的(de)結晶,正印證了那句話,“沒有優秀的個人,隻有優秀的團(tuán)隊”。
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