液壓油質量對磨床(chuáng)順行的影響

2018-10-30

陳潤剛 劉暢
(武鋼股份公司設備維修總(zǒng)廠設備(bèi)檢測中心)
  摘 要:2011年(nián)10月24日(rì)三熱軋某大型磨床在開機時,伴隨著刺(cì)耳的響聲,機器運行聲音異常,且開機很長時間後才能(néng)運(yùn)行,伴隨著爬行現象,試驗室檢測發現管路(lù)裏麵的油粘度為53.91mm2/s,油箱底(dǐ)部油樣呈(chéng)分層(céng),上層為油樣,下層為軟膠狀物質(zhì)(油泥),且含有大量的金屬元素,判斷是磨床液壓係(xì)統選油(yóu)不對,油品(pǐn)質量不過關引(yǐn)起(qǐ)的,Z後采取更換無灰液壓油或進口液壓油(yóu)解決了問題。
  關鍵詞磨床;粘度;光譜
  軋輥磨床主要用於冶金係統大中型軋輥的加工,很多型號的(de)磨床采用的是液壓係統,因(yīn)為液壓係統具有運動平穩、無級調速(sù)方(fāng)便、換向頻(pín)率較(jiào)高等優點,在磨床的工(gōng)作台驅(qū)動及橫向快(kuài)進等方麵優勢。武(wǔ)鋼三熱軋的產量是(shì)武鋼熱軋廠占(zhàn)有很多的比例,生(shēng)產壓力大,軋輥工作強度很大,每天有大量的替換下來軋輥需要處理,所以磨床的(de)順行對產(chǎn)量有很大的(de)影響。
  1 問題分析(xī)
  2011年10月(yuè)24日三(sān)熱軋某大型磨床在開機時,伴隨著刺耳的響聲,機器(qì)運行聲音異常,且開機很長時間後才能運行,且伴隨(suí)著爬行現象,台麵快速行程的速度達不到,該現(xiàn)象存在有段時間了,這次特別明顯,開機約(yuē)半小時,磨床才能運行,該磨床常用於工件的精(jīng)加工,如果故障不排除,會影響三熱軋的產量。所以問題必須盡快解決。
  因為機床的爬行量影響工(gōng)件的質量、表麵粗糙度及定位精度、加工精度,並影響零件的使用壽命,必須及時解決。
  我們總結磨床產(chǎn)生開機時,伴隨著刺(cì)耳的響聲,機(jī)器(qì)運行聲音異常,且開機很長時間後(hòu)才能(néng)運行,且伴隨(suí)著爬行現象,台麵快速(sù)行程的速度達不到的故障(zhàng)原因有以下幾種。
  1)液(yè)壓係統有空氣,導致(zhì)係(xì)統內可壓縮性不好,機床開動時空氣被壓縮,油管和油(yóu)缸中的氣泡會導致油壓下降,液壓驅動力減少而產生爬行,直到係統運行一段時間後排除空氣磨(mó)床才能順行。
  2)液壓係統油缸兩端密封圈過緊(jǐn)、活塞杆彎(wān)曲,造成活塞移(yí)動摩擦(cā)力增大,造成(chéng)動力不足從而導致爬行。
  3)導軌麵油不足或油已氧化變質,不能很好的潤滑,造(zào)成工(gōng)作台摩擦阻力增大(dà)而產生(shēng)爬行。
  現場技術人員首先針(zhēn)對原因1進行了檢查,油箱等各部位密封較緊,未發現空氣進入現象,故排除了原因1;現場技術人員也(yě)對液壓係統各部件進行了檢測,也沒(méi)不存在(zài)原因2中的故障(zhàng);同時現(xiàn)場技術人員檢查了磨床安裝間隙等機械問題,沒有發現異常,Z後把故障原因鎖定到液壓油(yóu)方(fāng)麵,熱軋工區安排專業人員取樣(yàng),取了兩個樣分別為:磨床用46#油(管路樣)和磨床用46#油(油箱底部樣),
  試驗室接(jiē)到油樣(yàng)就(jiù)初步判斷磨床故障是因為(wéi)液壓油已變質引起的,從油箱底部樣可以明顯的看(kàn)到磨床(chuáng)用46#油(管路樣(yàng))取樣瓶中油箱底部油樣呈分層,上層為油樣,下層為軟膠狀(zhuàng)物質(油泥),試驗室(shì)經過檢測,出具了磨床磨床用46#油的詳細理化指標報(bào)告(表1)和光譜(pǔ)分析報告(gào)。
  表1顯示:
  1)磨床用46#油(管路樣)粘(zhān)度(dù)53.91mm2/s,磨床用(yòng)46#油(油箱底部樣)粘度已經超過了1000mm2/s,已堵塞試驗室粘度計,而該油粘度正常值應該為46mm2/s,所以油樣粘度指標已(yǐ)經完全劣化,油的粘度過大,會(huì)增加(jiā)流動(dòng)阻力,造(zào)成泵吸入油樣難度等,造成磨床聲音異常。
  2)磨床用46#油(管路樣)酸值達到(dào)8.7mgKOH/g,也遠遠超出(chū)了合理值,說明該液壓油在(zài)溫度升高的條件下,產生氧化膠質,會阻塞磨床液壓元件,造成異(yì)常聲音和設備故(gù)障。
  3)機械雜(zá)質數據0.32%,同時光譜報告顯示管路中油樣(yàng)Fe元素含量達90.8ppm,說明油樣中含有大量(liàng)的機械雜質,機械雜質(zhì)和金屬切屑進入(rù)導軌(guǐ)摩擦麵和液壓油中雜質造成油缸內鏽蝕拉毛,使其部分表麵粗糙而使摩擦增大,造成(chéng)工作台產生爬行(háng)
  試驗(yàn)室技術建議:
  1)管路裏麵(miàn)的油粘(zhān)度為53.91,異常,油箱底(dǐ)部油樣(yàng)呈分層,上層(céng)為油樣,下層為軟膠狀物質(油泥),且含有金屬元素(具體見光(guāng)譜報告),顯示設備潤滑不(bú)良,有磨損現象(xiàng)。
  2)建議該磨床係統(tǒng)采用無灰液壓油或進口液壓(yā)油。
  經了解該磨床液壓係統液壓油才使用7個月,液壓油在這麽短的時間內就產生(shēng)如此的劣(liè)變,說明液壓(yā)油(yóu)質量不行,建議三熱(rè)軋設備部該廠磨床液壓係統用油進行了清理,對采用該油的磨床進行換油(yóu),采用無灰液壓油或進口液壓油,Z後(hòu)三熱軋用(yòng)進口的無灰液壓油替(tì)代了原(yuán)先的液壓油,並進行了設備清洗,加入新油後,故障解決。
  2 總結
  這次故障的發生,說明(míng)液壓油質量對磨(mó)床的正常(cháng)工作有(yǒu)著極其重要的意義,所以在選油、用油時(shí)一定要謹(jǐn)慎,對(duì)在用油要定期檢查其理化指(zhǐ)標和清潔度,在油未(wèi)發生裂(liè)變前,解決問題(tí),避免磨床發生故障影響生(shēng)產。
  參考文獻
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