肖敏
(內蒙古包頭第二熱電廠)
摘 要:30萬濕法脫硫6台(tái)大型漿(jiāng)液循環泵惡性斷軸事件的發生(shēng)一直困擾著檢修與運行人員。由(yóu)於揚程的關係,#2泵在提高脫硫效率的(de)問題上(shàng)一直擔當重任,由於其故障頻發,嚴重影響脫硫效率。因此先對#2漿液循環泵實施改(gǎi)進。通過(guò)對泵軸頭螺紋(wén)退刀槽的改(gǎi)進,減輕了軸頭(tóu)應力集中現象;通過對(duì)泵軸材質及軸套密封的改進,減輕了腐蝕(shí)性漿(jiāng)液對葉輪及軸頭的磨損(sǔn);嚴格控製漿液密度,減小泵啟(qǐ)動力矩,避免了泵軸斷的惡性事件的發生。#2漿液循環泵的成功改造為同類型泵軸(zhóu)的改進提(tí)供了參考依據。由於斷軸故障的消除,相應的泵軸的(de)穩定運轉延長了(le)機械密封的使用(yòng)壽命,節(jiē)省(shěng)了大量的維護費用,極大地減輕(qīng)了工人的勞動強(qiáng)度,提高了(le)脫硫(liú)效率,保證了脫硫電價,為綠色環保做出了(le)貢獻。
關鍵詞:應力集(jí)中;軸頭腐蝕(shí);啟動扭矩大;漿液濃度大
簡介
為響應國家節能減排號召,加強大氣汙染物的治理措施,保護環境,實現地區經濟的可持續發展,我廠30萬機(jī)組(zǔ)鍋爐首次采用兩(liǎng)套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置。工程由浙(zhè)大網新機電工程(chéng)公司在校核煤種、鍋爐Z大工況BMCR、處理100%煙氣量條件下(xià)脫硫(liú)裝置(zhì)脫硫率保證值不小於95%,脫硫裝置布置(zhì)在煙囪後。
石灰石(shí)-石膏濕(shī)法煙(yān)氣脫硫裝置采用價廉易得的石灰石作(zuò)脫(tuō)硫吸收劑,石灰粉經消(xiāo)化處理後加水攪拌製成吸收(shōu)漿(jiāng)液。在(zài)吸收塔內,吸收漿液與煙氣接觸混合,煙氣中的(de)SO2與漿(jiāng)液中的碳酸鈣以及(jí)鼓入的氧化(huà)空氣進行化學反應被(bèi)脫(tuō)除,Z終(zhōng)反應(yīng)產物為石膏。脫硫後的煙(yān)氣經除霧器除去帶有的細小液滴,經加熱器加熱升溫後排入煙囪。脫硫石膏漿液經漿液循(xún)環泵、脫水(shuǐ)裝置脫水後(hòu)回收吸收漿(jiāng)液循環利用。
漿液循環泵為(wéi)我廠30萬鍋爐運行石灰石-石膏濕法煙氣脫硫係統中的主體設備(bèi)之一,其作(zuò)用就是不斷的向吸收塔係統添加新鮮的(de)石灰石(shí)漿液至噴(pēn)嘴,以補(bǔ)充吸收反應消耗的石灰(huī)石漿液。其能(néng)否安全經濟運行直接影響到脫硫效率。
漿液循環泵自投入運行以來,經常發生(shēng)故障,由於檢修時間較長不能及時投入運行,導致脫硫效率降低。漿液循環泵一旦發(fā)生(shēng)故障必須停止(zhǐ)運行,嚴重時須關閉煙氣擋板,鍋爐脫硫停止運行,加(jiā)裝(zhuāng)堵板後再運行其它兩台泵,這樣一來我廠30萬機組脫硫效率明顯降低。故障如果不能及時處(chù)理,環保局會按脫(tuō)硫係(xì)統停運處理,甚至(zhì)征收排汙費,並要求停機整頓,影響我廠相應脫硫電價。因此決定對其(qí)進行現場攻關治(zhì)理。泵軸斷是造成該設備故障次數多從(cóng)而降低正常脫(tuō)硫運行的(de)主要問題。
原因分析:
通過現場深入(rù)調查及原因分析找到泵軸(zhóu)斷的主(zhǔ)要原因有以下六個方麵:
1、螺紋退刀槽(cáo)較深。
2、選用材質耐腐蝕性能低。
3、輪轂與軸套之(zhī)間密封不好。
4、漿液密度較高(gāo)。
5、啟(qǐ)泵之前沒有盤車。
6、啟動前沒進行反衝洗。
對策實施
實施一:重新設計螺(luó)紋退(tuì)刀槽
斷軸(zhóu)處基本上(shàng)為軸頭與葉輪(lún)連接螺紋退刀槽根部,該處為梯形螺紋底扣(kòu)直接過渡成為退刀槽。
《機械設計基礎(chǔ)》要求:泵軸進行結(jié)構(gòu)設計時,應盡量減少應(yīng)力集中。在截麵積發生突然變化處應采用半徑較大的退刀圓角,以免發生應力集中現象導致泵軸(zhóu)斷裂。
將軸(zhóu)頭螺紋退刀槽重新設計(jì)改造加工為半徑(jìng)較大的退刀圓角(jiǎo)。
實施二:選用耐腐(fǔ)蝕性能相對高的(de)材質
根據《300MW鍋爐脫硫檢修規程(chéng)》要(yào)求(qiú):漿液PH值正常值為5.-5.7。可見泵軸需采(cǎi)用耐腐蝕材料。而經過金屬試驗測(cè)定斷(duàn)軸為普通碳鋼加工而成,材(cái)質(zhì)中不含(hán)有耐腐蝕(shí)性元素(sù)。
因此重新選用材質為35CrMoV,並經調質處理,確定方案後(hòu)重新加工,安裝之前送交金屬實驗室進行金屬硬(yìng)度測試,硬度分別為(wéi):HRC19.7,HRC22,HRC21.7。
實施三:對軸套密封進行改進
1、對生產(chǎn)廠家提供給的軸套進(jìn)行改造,將(jiāng)軸套兩個端麵開設可以安裝直(zhí)徑為3mm膠輥(gǔn)的溝槽。
2、隻允許在軸頭螺紋處塗抹抗黏結(jié)劑。
3、安裝時軸(zhóu)套與輪轂配合緊密,以防漿液泄漏於輪轂內與軸螺紋(wén)聯(lián)接處,造成對泵軸頭以及葉輪輪(lún)轂的腐蝕性(xìng)損傷;另一(yī)端加裝膠圈以防漿液以及機械密封(fēng)水沿(yán)軸向漏入(rù)軸承箱內對軸承造成損壞。
實施四:對減速(sù)機密封進行改進
將減(jiǎn)速機兩側端蓋加裝(zhuāng)了雙油封,解決了減速機漏油問題(tí)。
實施五:對漿液密度進行控(kòng)製
1、運行(háng)人員(yuán)嚴格按要(yào)求起停泵,必(bì)須(xū)進行反衝洗工作以及啟動盤車靈活,以免漿液沉積於泵殼下方造成啟泵負載過大。
2、嚴格控製漿液濃度,減(jiǎn)少漿液池(chí)攪拌(bàn)機故障,以(yǐ)免發生漿液濃度(dù)高對泵造成的損壞。
效果檢查
由於斷軸故障的消除,相應的泵軸的穩定(dìng)運轉延長了機械密封的使用壽(shòu)命,並且采用了雙密封的小改革將減速機漏油故障消除,加強(qiáng)日常的(de)檢查維護,從而(ér)使(shǐ)#3爐#2漿液循環泵改進後故障減少次數(shù)明顯,為同類型泵軸的改進做參考依據。之後我(wǒ)們對其餘5台泵相繼進(jìn)行了改進,效果顯著。
經濟效益及綜合評價
改(gǎi)造(zào)前,斷軸事件的發生一直困(kùn)擾著檢修(xiū)與運行人(rén)員,由於揚程的(de)關係,#2泵在提高脫硫效率(lǜ)的問題上一直擔當重任,由於其故障頻發,嚴(yán)重影響脫硫效率。
經過改造後:
泵(bèng)軸、軸套密封的改進(jìn),減輕(qīng)了(le)腐蝕性漿液對葉輪及軸頭的磨損,避免了泵軸斷的惡(è)性事件的發(fā)生,延長了備品備件的使用壽命,如果以兩(liǎng)台爐六台泵計算改進後每年節約材料費用360萬元,節省了大量的維護費用。極大地減輕了工人的勞動強度。提高了脫硫效率,保證了脫硫(liú)電價,為綠色環保做出了貢獻。
總結:
此次改進活動,達到了較好的預期效果,改善了設備的運行狀況,解決(jué)了脫硫係統中安全運行的不利因素,使得30萬濕法脫硫大型漿液循環泵的惡性斷軸事件減少發生。
參考文獻:
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