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2024-09-02
史剛
(冀東水泥銅川有(yǒu)限公司)
摘 要:某(mǒu)Φ5.4 m水泥立磨選粉機主軸部分下軸(zhóu)承密封采(cǎi)用浸油石棉盤根形式,密(mì)封不(bú)良,水泥粉容易進入損壞軸承。對此進行多次改進(jìn),增加測溫裝置、密封罩(zhào)和迷(mí)宮密封,引入密封風等多重密封形式,取得了較好的效果。
0 引言
某公司原Φ5.4 m水泥立磨於2013年左右投產,產量180~200 t/h,選粉機主軸下軸承(chéng)故障較多。後期對軸承的密(mì)封結構進行了優化,軸承使用壽命(mìng)有所增加,但仍存在一定問題(tí)。又與立磨廠(chǎng)家(jiā)共同研發優化設計,對選粉機主軸下軸承結構進一步(bù)升級改造,采用多重密封結(jié)構,並(bìng)增加測溫裝置,改後使用效果良好。
1 下軸承(chéng)密封原結構形式及(jí)問題(tí)分析
水泥立磨(mó)選粉機下軸承處原密封結構形式見圖1所示,采用的是浸油(yóu)石棉盤根形式,軸承供油從立磨外部管道打到(dào)軸承上部,油脂進入後滴入軸(zhóu)承上,實現潤滑。更換石棉盤根不用拆卸與轉子相連的半聯軸器,更換相對方便,成本(běn)低。
正常使用(yòng)一年後,出現主軸振動大、異響問題,經拆解發現下軸承出現(xiàn)損壞,內部有水泥粉進入。更換軸承、新的(de)浸油(yóu)石棉盤根後,繼續投入使用。但後期軸承使用周期不斷縮短,依次為10個月、8個月、5個(gè)月,頻繁出現(xiàn)損壞,損壞原因基本類似。
經分析(xī)認為,此部分結構在選粉機(jī)內部,周圍溫度在(zài)80 ℃左右,浸油石棉(mián)盤根容易老化,密封失效,使水泥粉進入軸(zhóu)承內部,造成(chéng)軸承損壞;軸表麵磨損,安裝麵質量變差又造成軸承壽命(mìng)縮(suō)短。
圖1 Φ5.4 m水泥立磨選粉機下軸承處結構
2 下軸承密封及測(cè)溫裝置的增加(jiā)
2017年初夏,將(jiāng)原浸油石棉盤(pán)根(gēn)更換為兩組SKF唇形密封圈,並對(duì)軸承的安裝麵、唇形密封圈接觸(chù)麵進行了堆焊加工修複。為更好地(dì)了解此(cǐ)軸承的實際工作溫度,以及(jí)軸承溫度出(chū)現異常變化時,可以盡(jìn)快做出調整或準備相關備件等,通過對軸承座打孔的方式增加了軸承測溫(wēn)裝(zhuāng)置,對軸承溫度及時觀(guān)察(chá),並根據溫度趨勢(shì)範圍適當調整供(gòng)脂量。
此次改進後,工作中(zhōng)軸承未出現異常情況,使用約(yuē)1.5年後,在定檢中檢查軸承和密封圈,軸承遊隙(xì)有增大,密封圈緊(jǐn)固程(chéng)度降低,第二組密封圈中已存在水泥粉,雖判定仍可正常使用一段時間,但考慮到臨檢對旺季生產的影響,對軸承與密封圈全部進行了更換。後(hòu)期因運轉率降低等問題,在2021年左右定檢中再次更換。
3 多重保護結構(gòu)的持續(xù)優化
2020年在定製新的Φ5.4 m水泥立磨時,公司與裝備廠家一起探討選粉機(jī)主軸部分下軸承問(wèn)題,提出了即使密封圈損壞,水泥粉仍(réng)不能進入軸承,確保(bǎo)軸承的正常使用的研究思(sī)路,經共同討論,最終確定以下多種保護結(jié)構(見(jiàn)圖2):
圖2 選粉機下(xià)軸承多重(chóng)密封保護結構(gòu)
(1)靠近軸承的部位仍采用兩組SKF耐高溫防(fáng)塵唇形密(mì)封圈。
(2)密封圈外部利用半聯軸器結(jié)構(gòu)和(hé)密封圈座形成了三層迷宮密封。
(3)軸承座與半聯(lián)軸器外部加裝(zhuāng)了整體的隔熱密封罩,密封罩外部與(yǔ)密封(fēng)風機(jī)的一路正壓風(fēng)連(lián)接(jiē)。隔(gé)熱密封罩內部是正壓,外部是磨內負壓,水泥粉已很難進入隔離罩內,保證軸承(chéng)座及迷宮部位處於潔淨的環境(jìng)裏。
(4)在軸承供油(yóu)方麵也做了優化。軸承選用帶潤(rùn)滑油槽的調心滾子軸承,在軸承座加工潤(rùn)滑脂通道,從(cóng)磨機外部接入獨立的供(gòng)油管路直(zhí)接到軸承座,確保供油直接進入軸承。引入軸承測溫專(zhuān)用管路,測溫線在管路內部,供油管路和測溫管路外部現場焊接角鋼,且均位於磨機的出風口側(cè),利用(yòng)主軸部分的阻擋(dǎng)保護,進一(yī)步防止磨內物料對測溫、供油的損(sǔn)壞(見圖3)。
圖3 選(xuǎn)粉機(jī)下軸承密封防護結構外觀
4 效果
新優化後的選粉機主軸下(xià)軸承密封防護結構自2021年(nián)初夏投入運行後,軸承溫度保持在60 ℃以下,對比原水泥立(lì)磨相同出口溫度下,軸承溫度降低了20 ℃左(zuǒ)右。2023年年初停機檢查時,隔離(lí)密封罩內部(bù)無明顯水泥粉,機械迷宮處(chù)較潔淨(jìng),密封圈及軸承(chéng)良好。鑒於市場對水泥立磨成品的歡迎(yíng)度高,銷售旺盛,新(xīn)投(tóu)產水泥立磨運轉率很高,產量220 t/h左右,截止到停 機檢查時按照生產水泥總產量核(hé)算,相當於原水(shuǐ)泥立磨約兩年的運行時(shí)間。實踐說明,新形(xíng)式的選粉機主(zhǔ)軸結構(gòu)對水泥立磨工況適應(yīng)性強,獲得了較好的效果。
來源:《水泥雜誌》
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