迷(mí)宮活塞壓縮機級間壓(yā)力異常升高原因分析及改進措施

2024-03-19

張書波

(中國石油大慶石化(huà)公(gōng)司化工二廠)

摘 要(yào):通過一起迷宮活塞壓縮(suō)機(jī)級間壓力異常(cháng)升高、末級排氣流量降低的故障實(shí)例,詳細分析了該類壓縮機出現這種故障的(de)各種原因可能性,並重點分析了(le)導致迷宮活塞與氣缸磨損的根源所在,指出了(le)活塞杆導向軸承處的潤滑不足問題,臨末結合(hé)設備實際運行情況,給出了合理有效地改進措施,為該類壓縮機的設計、選(xuǎn)型和日常維(wéi)護提供(gòng)了參考經驗。

關鍵詞:迷宮活塞;壓縮機;導向軸承;潤滑

1 引言

中國(guó)石油大慶石化公司化工二廠5000t/a己烯-1裝(zhuāng)置采用乙烯三聚合成己烯-1技術。其關鍵設備C-201乙烯壓縮機,結構為迷宮活塞式往複壓縮機,具有無油(yóu)潤滑、磨損量小、不汙染介質等優點(diǎn)。隨(suí)著生(shēng)產的進行,該壓(yā)縮機出(chū)現了(le)級間壓力(lì)異常升高問(wèn)題,導致一級排氣安(ān)全閥頻繁起跳,末級排氣流量減少(shǎo),嚴重影響了裝置的正常生產。

2 C-201乙(yǐ)烯壓縮機簡介

己烯-1裝置C-201乙烯(xī)壓縮機(jī)為(wéi)國內某(mǒu)廠生產,型號為2D-140MG-1.24/12-55,兩列兩級迷宮活(huó)塞式往複壓縮機,立式(shì)安裝,氣缸(gāng)為無油潤滑,水冷,雙作(zuò)用。工藝介質為(wéi)乙烯,由1.20MPa(G)壓縮(suō)至5.50MPa(G),排氣量(吸入(rù)狀態)為1.24m3/min,單層平麵(miàn)布置,其基本結構如圖1所示(shì)。

該壓縮機具有(yǒu)2個氣缸,均為雙作用,進、排氣口為(wéi)側進側(cè)出,在氣缸內壁上開有迷宮槽。活塞為迷宮活塞,外壁上開有迷宮槽,活塞與氣缸不(bú)存(cún)在摩擦,無需潤滑,保證了工藝介質的潔淨。

活塞與氣缸的密封(fēng)依靠迷宮槽對氣體的節流來達到密(mì)封作用。活塞杆與氣缸底部的密封(fēng)采用迷宮式填料密封,用來(lái)密封氣缸中的高壓氣體沿活塞杆向下泄漏(lòu),材質為石墨。

該壓縮機在(zài)活塞杆中間位置設置有導向軸(zhóu)承,對活塞(sāi)與活塞杆的運動進行預導向,防止活塞與(yǔ)活塞杆發(fā)生徑向偏移。導向軸承與活塞杆的潤滑采用飛(fēi)濺潤滑方(fāng)式,由活塞杆(gǎn)運動時帶上去的潤滑油潤滑。在導向軸承的上端設置有刮油環,用來刮下黏(nián)附在活(huó)塞杆上的潤滑油,使活塞杆帶上去的潤滑油可以返回壓縮機底部油箱。

3 級間壓力異(yì)常(cháng)升高問題說明

該壓(yā)縮機一級排(pái)氣壓力正常為2.64MPa,安全閥起跳壓力為(wéi)2.85MPa。發生故障時一級排氣壓力異常(cháng)漲到2.82~2.90MPa之間,一(yī)級排氣安全閥頻繁(fán)起跳,末級排(pái)氣量減少。該壓縮機原設計排氣量在1280kg/h,發生故障時,實際流量隻能達到890kg/h,已經不(bú)能滿足正常生產需要。工廠起初懷(huái)疑是(shì)氣閥泄漏,但是更(gèng)換(huàn)氣閥後(hòu)沒有好轉(zhuǎn)。為了維持生產(chǎn),工廠臨時采(cǎi)取了提高一級進氣壓力的措(cuò)施,這樣對排氣量有所提升,但是加劇了級間(jiān)壓力的升高,安全閥一直起跳,並且逼近(jìn)了(le)一(yī)級排氣緩衝(chōng)罐的設計壓力3.0MPa,被迫(pò)停(tíng)工對該壓(yā)縮機進行(háng)檢修。

4 級間壓力異常升高原因分析

對於迷宮活塞式往複壓縮機來說,級間(jiān)壓力異常升高,末級排氣量減(jiǎn)少(shǎo)的原因主要有以下幾點:

4.1氣閥泄漏

多級往(wǎng)複壓縮機一級排氣壓力異常升高常見的原因就是氣閥泄漏。(1)需要檢查二級進氣閥。如果二級進氣閥(fá)泄漏,二級壓縮後的高壓氣體(tǐ)返回一級,導致一級排氣壓力升高。(2)需要檢查一級排氣閥。如果一級排氣(qì)閥泄漏,一級壓縮後的高壓氣體排(pái)不出去,從而導致一(yī)級排氣壓力升高。(3)需要檢查二級排氣閥。如果二級排氣閥泄漏,二級高壓氣(qì)體排不出去,就會影響二級進(jìn)氣的吸氣量,導致一級排氣憋壓,從而引起一級排氣壓力升(shēng)高。以上3種氣閥泄漏情況,都會(huì)引(yǐn)起一級排氣壓力升高、末級排(pái)氣流量減少,但與此同時,由於高壓氣體回串(chuàn),也會導致氣體溫度升高,隨之氣閥的閥蓋溫度會升高。但(dàn)發生故障時(shí),現場用紅外測(cè)溫儀測量氣閥的閥蓋溫度,閥蓋的溫度相(xiàng)對低於該處氣體溫(wēn)度10~15℃,檢查各級的進排氣溫度(dù),也沒有發現(xiàn)較平(píng)時有異常(cháng)升高,所以此次故障原因可排除氣閥泄漏。實際檢修(xiū)情況也表明(míng),這次故障跟氣閥泄漏沒有關係。

4.2填料密封磨損

該壓縮機(jī)的活塞杆密封(fēng)填料由兩種密封環組成,分為接觸式和非接觸式,填料環的內壁開有迷宮槽,通過對氣體的節流來達到(dào)密封作用。該(gāi)壓縮機填料密封共有9道密封環,從氣缸開始第4道密封環後(hòu)有(yǒu)一條漏氣回收管道去該級進氣緩衝罐(guàn),第8道密封環後有一條漏氣回收管道去火炬放空,臨末再有泄漏的乙(yǐ)烯則隨通入隔室的氮氣一起排至室外大氣。經運行期間的觀察和(hé)監測,2個氣缸的一次(cì)漏氣回(huí)收管道(dào)外壁(bì)溫度無(wú)明顯變化,一級填料的二次漏(lòu)氣回收管道外壁溫度一(yī)直在(zài)40℃左右,也沒有明顯(xiǎn)升高,而二級填料(liào)密封的漏氣回收管道,平時該(gāi)管道表麵溫度基本(běn)在48~56℃之間,在故障發生期間,一級(jí)排氣安全閥(fá)起跳的(de)時候,現場測該管道(dào)表麵溫度達到了70℃,說明該處漏氣量明顯增大。另外,末次泄漏(lòu)的(de)少量乙烯與隔離氮氣混合後排至室外大氣,我們在該排放口(kǒu)處(chù)用可燃氣體報警(jǐng)儀測得可燃氣濃度為50%LEL,而以往平時監測該處可燃氣濃度一直在30%LEL左右,這也說明了乙烯的漏量有所增加。所(suǒ)以,可判斷二級填(tián)料密封發生磨損,導(dǎo)致二級氣缸排氣量損失,泄漏的(de)高壓(yā)氣體一部分經漏氣回收管道返回二級入口,又造成了一級排氣壓力升(shēng)高(gāo)。

4.3氣缸和活塞(sāi)磨損

該壓縮機的活塞(sāi)為迷宮式,活塞外壁開有迷宮槽,同時氣缸內壁也開有迷宮槽。迷宮式活塞由於活塞與氣缸內壁(bì)存在間隙,依靠(kào)表麵(miàn)梳齒的層層節流來實現密封。該類壓縮機對於活塞和氣缸的間隙以及(jí)活塞的裝配(pèi)精度,尤其是活塞(sāi)的運行軌跡要求非常嚴格(gé),其中活塞與氣缸的直徑(jìng)間隙隻有0.20mm,如果活塞與氣缸接觸就會產生摩擦,進(jìn)而破壞活塞表麵梳齒,引起迷宮密封(fēng)失效,氣缸內高壓氣(qì)體回(huí)串,導致(zhì)級間壓力(lì)升高,排氣流量減少。為了(le)確保活塞運行軌跡始終保持直線(xiàn)而(ér)不發生偏差,該壓縮機在活塞杆中間部位設(shè)置(zhì)

有導(dǎo)向軸承,以防止活塞偏移和氣缸摩(mó)擦。導向軸(zhóu)承和活塞杆的直徑間隙隻有0.06mm,配合要求十分嚴格(gé)。迷(mí)宮活塞壓縮機相對於(yú)普通活塞壓縮機先進之處就在於(yú)其活塞為(wéi)迷宮結構,設計基礎就是活塞與氣(qì)缸無摩擦,對於(yú)活塞的運動軌跡及運行配合的(de)製造和安裝要求也是非常苛刻。所以,活塞和氣缸一般不會(huì)發生磨損,但實際(jì)情況(kuàng)是,此次故障的原(yuán)因恰恰就出現在這裏。

5 檢修處理經過

出現(xiàn)問題後,工廠共進行了兩次檢修。第(dì)一次進行了小修,更換了(le)全部氣閥(fá),但是故障仍舊存在。第二次進行了中修,拆卸了活塞(sāi)、填料密封、刮油環、導向軸承等(děng)組件,詳細檢查了各部件的磨損情況和(hé)配合間隙。檢查(chá)發現活塞、氣缸、填(tián)料密封、導向軸承均有不同程度的磨損情況。

5.1填(tián)料密封磨損情況

如圖2、圖3所(suǒ)示:二級填料密封磨損嚴重,密封內(nèi)有黑色粉(fěn)末狀磨損產物,對應活(huó)塞杆處有黑色磨痕。可判斷:二級填料密封磨損(sǔn),導致氣缸泄漏量增大,造成排氣量降低。泄漏的高壓氣體經漏氣(qì)回收管道返回二級進氣入口,影響(xiǎng)到了一級排氣量,從而造成一級排氣憋壓,級間壓力升高(gāo)。

5.2活(huó)塞與氣缸磨損情況

如圖4、圖5所示:二級活塞外壁嚴重偏磨,磨損側(cè)表麵梳齒幾近磨平。二級(jí)氣缸內壁(bì)對應部位(wèi)嚴重偏磨,磨損痕跡特別明顯。經測量,2個活塞(sāi)與氣缸周邊間隙不均勻,其中二級活塞與氣缸間隙超差嚴重。可判斷(duàn):活塞與氣缸磨損,則吸、排氣兩側氣體互串,降低了(le)氣缸內壓縮效率,導致級(jí)間壓力升高,排氣量降低(dī)。

5.3導向軸(zhóu)承磨損情況

如圖(tú)6所示:二級導向軸承有(yǒu)磨損,內壁有燒研情況,對應(yīng)二級活塞杆處有巴氏合金殘留。經測量,二級導向軸承(chéng)內徑尺寸超差嚴重。據此可判斷:由於導(dǎo)向軸承的作用是為活塞(sāi)的運動(dòng)進行導向,如果導向軸承磨損,那麽活塞運動將有所偏(piān)移,從(cóng)而導致填(tián)料密封和活塞磨損。綜上所述,此次故障的原因主要是導向(xiàng)軸承磨損,進而造成活塞、氣缸、填料密封磨損,從而引起級間(jiān)壓力升高、二級排氣量(liàng)降低。下麵,對導向軸承磨損的原因進(jìn)行進一步分析。

5.4導向軸(zhóu)承磨損原因分析

裝配原因(yīn)。導向軸承與活塞杆的廠家給(gěi)定(dìng)標準間隙(xì)值為0.04~0.08mm,間隙值比較小。活塞杆與十字頭的(de)連接方式為螺紋連接,安裝時調整難度較高,稍有偏差就會造成活塞杆(gǎn)與導向軸承一側(cè)接觸,進而造成導向軸承磨損、燒研(yán)。僅對本次(cì)故障(zhàng)來說,由(yóu)於壓縮機的安裝是在機器廠家技術人員指導下完成的,所以可排除裝配方麵的原因(yīn)。

潤滑(huá)原因。導向軸承與活塞杆之間的(de)潤滑由於采用飛濺潤滑,沒有穩定的外供(gòng)潤滑油(yóu)係統,僅是依靠十(shí)字頭做往(wǎng)複運動時甩(shuǎi)出(chū)的潤滑油進行潤(rùn)滑。在壓縮機運行初期,潤滑油溫度較低,粘度相對較大,十(shí)字頭甩出的(de)油量較少,導向軸承(chéng)與活塞(sāi)杆之間難以形成穩定的油膜,潤滑條件(jiàn)不夠(gòu)充足,極(jí)易造成活(huó)塞杆與導向軸承之間產生幹摩擦,這種情況在冬季尤為突出(chū)。並且,在(zài)壓縮機剛停機時,活塞杆的往複運動逐漸停止,這期間十字頭甩出的油(yóu)量也隨之減少,進(jìn)而會造成(chéng)導向軸承與活塞杆產生摩擦。待壓(yā)縮機完全停止後,導向軸承與活塞杆處沒有持續潤滑油進行冷(lěng)卻降(jiàng)溫,也會影響和降低導向軸承的使用壽命。

6 故障應(yīng)對(duì)措施

綜上所述,造成(chéng)壓縮(suō)機級間壓力異常升高、末(mò)級排氣量(liàng)減少的(de)根本原因就(jiù)是導向軸承處潤(rùn)滑不足,進而造成導向軸(zhóu)承磨損、活塞杆運動偏擺、填料密封磨損、活塞與氣缸磨損(sǔn)等一係列問題。所以,針(zhēn)對故障(zhàng)問題和設備實(shí)際運行情況,我們和機器(qì)廠家(jiā)溝通後,對壓縮機進行(háng)了優化改造。即:在機身內部增設兩級導向軸承與活塞杆的預潤滑線,提高導(dǎo)?軸承與活塞杆的潤滑效果,避免因潤滑中斷或潤滑不足而造成幹摩擦。具體措施(shī)為:從現有潤滑油總供油線上引出一根覫8白鋼管,分(fèn)成兩路,在壓縮機機身兩側鑽孔,進入兩級導(dǎo)向軸承下側,分別圍繞相應(yīng)活塞杆彎曲成環,鑽出4個(gè)小孔,噴油至活塞杆表麵(導向軸承下(xià)部約2cm處)。該(gāi)潤滑油線上安裝有切斷閥,可以進行關閉和(hé)開啟。在(zài)壓縮機正式開(kāi)機前,先啟動輔助潤滑油泵進行油運,打開該(gāi)潤滑油線對兩級導向軸承進行預潤滑,同時人工盤(pán)車10圈,使(shǐ)導向(xiàng)軸承與活塞杆接觸部位得到充分潤?,預潤滑時間不少於5min。壓縮機需要停機時,則按照原停機程序,待(dài)機器(qì)完全停(tíng)止10min後,再關閉輔助潤滑油泵。

經過改造,壓縮機的(de)導向軸承與活塞杆接觸(chù)部位始終有潤滑油潤滑,促進了該潤滑部位的液膜形成,極大提升了潤滑(huá)效果,同(tóng)時也增強了導向軸承與活塞杆之間的(de)密(mì)封(fēng),避免了壓縮機上(shàng)層隔室內的乙烯向下泄漏至底部(bù)的潤滑油箱。

7 結論

按照國家標(biāo)準《JB/T11178-2011迷宮活塞壓縮(suō)機》所(suǒ)述,迷宮壓縮機(jī)的活塞杆導向軸承可采用飛(fēi)濺潤滑。作者為此進行(háng)了文獻檢索,並沒有查到其它為導向軸承額外設(shè)置潤滑油的情況。但是,己烯-1裝置生(shēng)產情況較為特殊(shū),其生產性質屬於工業化試驗,每次開工少(shǎo)則幾天,多則月餘,工藝生產並不穩定,經常需(xū)要反(fǎn)複停(tíng)開工。由此壓縮機開停機特別(bié)頻繁,也就(jiù)使得導向軸承與活塞杆的潤滑不足問(wèn)題(tí)得到放大(dà)。長(zhǎng)此以往,勢必會(huì)加快降低導向軸承的使用壽命(mìng)。所以,對於需要(yào)頻繁啟停的壓縮機,很有必要對導向軸承設(shè)置外供潤滑油來進行強製潤滑。

工廠通過此次改造,有效解決(jué)了壓縮機導向軸承與活塞杆潤滑不足問題(tí)。通過一年多的運行情況來看,壓縮機級(jí)間壓力異常升高、末級排氣(qì)量降(jiàng)低問題已經得到解決,導向軸承與活(huó)塞杆、填料密(mì)封與活塞(sāi)杆(gǎn)、活塞與氣缸沒再出現偏磨情(qíng)況,壓縮機能(néng)夠平(píng)穩運行,各項參數也都在標準範圍內。臨末(mò),希望通過本次壓縮機故障(zhàng)與優化改造實例,為同類企(qǐ)業迷宮活塞式往複壓縮(suō)機(jī)的設計選型和運行維護(hù)提供一定的參考經驗。

參考文獻:

[1]戴曉洲.迷宮式(shì)活塞壓縮機迷(mí)宮密(mì)封及結構分析[J].化工機(jī)械,2000,27(2)

來源:《壓縮機技術》

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