關於#1、2汽輪發電機組#5軸(zhóu)承油檔甩油問題研究與改進措施

2023-08-01

摘 要:在火(huǒ)電廠的(de)正常運行中離不開汽輪機的輔助運(yùn)行,尤其是汽輪機的潤滑油係統與機組的正常(cháng)運行密切相關,潤滑油係統主要起到冷卻、密封、潤滑作用,能夠降低機組(zǔ)運行中發生故障的概率,因此對潤滑油係統的運行提(tí)出更高要求。在現(xiàn)階段加強對汽輪機潤滑油係統的研究,尤其是#1、2機#5軸承油檔甩油、潤滑油外溢問題異常的研究,具有重要的現實(shí)意義,能夠(gòu)更加(jiā)全麵的掌握汽輪機潤滑油係統的基本情況,全麵了解潤滑油係(xì)統的常(cháng)見故障(zhàng),針對#5軸(zhóu)承油檔甩油問題異常,製定科學合理的方案,更好的發揮(huī)潤滑油係統的作用,保障汽輪機機組及整個(gè)熱電廠(chǎng)的正常運行。

關鍵詞(cí):汽輪機機組;主油箱排油煙風機;潤滑油係統;解(jiě)決措施;#5軸承(chéng)油檔外溢、甩油;#5軸承回油管改造

前言

一、汽輪機潤滑油(yóu)係(xì)統

汽輪機組潤滑油係(xì)統是熱電廠輔助係統的重要組成部分,利用潤滑油係統為機組運行(háng)的相應位置,提供充(chōng)足的潤滑密封和冷卻需(xū)求。我(wǒ)公司熱(rè)電廠汽輪機潤滑油係統,設計由潤滑油主油(yóu)箱、注油器、冷油(yóu)器(qì)、油泵、油煙分離裝置等組成。汽輪(lún)機油係統主要作用是向機組各軸承供油,以便潤滑和冷卻軸承。供給調節係統和保護裝置穩定充足的壓(yā)力油,使它(tā)們正常工作。供應各傳動機構(gòu)潤滑用油。根據汽輪機油係統的作用,一般將油係統分(fèn)為潤滑油係統和調節(保護)油係統兩個部分。其中油泵(bèng)又分為主油泵(bèng)、高壓調速油泵、交流輔助油泵和直流(liú)潤滑油泵等不同的類型。在機組正常運行時,潤滑油係統由主(zhǔ)軸帶(dài)動的主油泵供油。同時潤滑油係統需要為機組全部軸承和盤車裝(zhuāng)置、跳閘裝置等裝置,提供相應(yīng)的動力用油(yóu)以及密封用油,確保各軸承的油量分配合理,保證軸承的潤滑,使軸頸與軸瓦之間形(xíng)成油(yóu)膜,以減少摩擦損失,同時帶走由摩擦產生的熱量。係統工質為L-TSA46汽輪機油。

二、針對發現問題的研究與改進

2.1 #5軸承回油管改(gǎi)造原因(yīn)分析

2.1.1 在機組實際運行過程(chéng)中發現,汽輪發電機組#5軸承(chéng)用油(yóu)的配(pèi)管設計不合理(lǐ),不符合設備及現(xiàn)場的實際情況,為了(le)保證對汽輪發電機組(zǔ)的安全運行(háng),現場還進行了水平尺實(shí)際測量#5軸承回油管坡度確認為0.0075,不符合回油管坡20~50/1000(0.02~0.05)的規範要求。

2.2.2 2020年02月(yuè)08日14:00:33,某燃煤電站#1、2機#5軸瓦處發生潤滑油外溢,軸承座明顯積油。

回溯到2020年01月10日07:45#1機組(zǔ)大修後試運行期間,同樣也發生過#5軸瓦潤滑油(yóu)外溢的異常事故。事故發生後我們進(jìn)行了認(rèn)真的分析及(jí)現場查找原因,分析後(hòu)認為主要(yào)原因是(shì),排(pái)煙風機停運後無法把油中分離出的空氣和(hé)其它不凝(níng)結的氣體及時排除,主油箱負壓明顯降低,潤滑油受到嚴重(chóng)有效的阻擋,流入油箱中的微負壓增大,軸承回油管處的流速不高,不能產生較大的壓力差,造成#5軸瓦潤滑油外溢。

而對於2020年(nián)01月10日07:45#1機組大修後試運行期間,發生的#5軸瓦潤滑油(yóu)外溢的事故,當時正進行機組超速試驗潤滑油壓達0.15MPa,#5軸承回油量增加(jiā),潤滑油壓過(guò)高,油就會從軸承兩(liǎng)端(duān)高速甩出,變成細小油霧,從而出現油檔甩油。

上述異常現象的發生(shēng),造成對設備安全運(yùn)行無法保證,因此我們必(bì)須解決#5軸(zhóu)承回油不暢和回油管坡度(dù)不滿足20~50/1000規範的要求等問題。

三、軸承回油不暢的原因分析

3.1 汽輪機現(xiàn)場油係統潤(rùn)滑油的配管問題

3.1.1 由汽輪機潤滑油係統油管路圖紙可以看出,#5軸承回油管Ø32x3.5mmDN25,進油管Ø25x2.5mmDN20,節流孔管內徑Ø8mm,管徑流速為0.7m/s,潤滑油油壓在機組正常(cháng)運行時為0.122MPa,機組試驗高壓(yā)油泵運(yùn)行時(shí)潤(rùn)滑油油壓(yā)將(jiāng)達到0.15MPa,在主油箱(xiāng)排油煙風機故障或停運時,這樣就造成#5軸承無法得到足夠壓(yā)力和充足流量的潤(rùn)滑油,導致軸(zhóu)承回油不暢,另外,實測#5軸承回(huí)油管坡度為0.0075,不符合回油管坡(pō)度20~50/1000(0.02~0.05)的規範(fàn)要求,影響汽輪發電機組的安全運(yùn)行(háng)。

3.1.2 #5軸(zhóu)承回油管為DN25的304不鏽鋼管(guǎn)道,在軸承回油流入油箱微負壓降低時,因回油管佳(jiā)管徑流速為0.7m/s,要保證正常的(de)軸承回(huí)油流(liú)量比較困難(nán)。

3.1.3 軸承回油管坡(pō)度不滿足足夠的坡度20~50/1000,不便於油煙分離及回油流暢。

四(sì)、#5軸承(chéng)回油(yóu)管改(gǎi)造措施

4.1 技(jì)術改造措施(shī)

4.1.1 考(kǎo)慮潤滑油油壓在機組正常(cháng)運行時(shí)為0.122MPa,機組(zǔ)試驗高壓油泵運行時(shí)潤滑油油壓將達到0.15MPa。采用將#5軸承回油管原Ø32的法蘭進行內徑車削擴為(wéi)Ø57的304不鏽鋼管道,匯接接入回油母管至油箱,這(zhè)樣在潤滑油壓不變的情況(kuàng)下,增設Ø57x3.5mm的304不鏽(xiù)鋼管道後油流流量變大,油流(liú)流速降低,能避免潤滑油受到阻擋,流入油箱微(wēi)負壓降低,軸承回油管處流速不高,壓力差減小,不再發生潤(rùn)滑油外溢的事件。對比論證得出:這種改造方案簡單、可行、安全,能夠保證機組啟動、停運及運行期間的安全性、可靠性,符合《防止電力(lì)生產事故二十(shí)五項反措》要求。

4.1.2 對軸承回油管坡度進行改(gǎi)造,滿足足夠的坡度20~50/1000(0.02~0.05)角度45/角度30,便於(yú)油煙分離及回油流暢。詳(xiáng)見附圖

4.2 運行保障措施

4.2.1 機組試運前,確認工作票結束,保證油箱油位正常。保證油循環(huán)時間至少在(zài)24小時以上,經化學人員化驗油質合格後方(fāng)可進行試運。保證(zhèng)主油箱濾網(wǎng)前、後油位差≤80mm,超過時及時聯係(xì)檢修(xiū)清掃。及時排淨係統積存空氣,防止管路振(zhèn)動。檢查(chá)各軸瓦、各軸承供(gòng)油、回油量應正常,防止斷油燒瓦,特別是機(jī)組衝動過程中,運行中通過窺視鏡勤察、勤看各軸承回油和油(yóu)流情況。

4.2.2 機組運(yùn)行期間,加強監盤質量管理,嚴格定期切換製度執行,對設(shè)備存在的問題及時反饋、處理。杜絕經驗主義,對運行設備的停運做好(hǎo)充分預想(xiǎng)工作,並(bìng)經值長(zhǎng)許可同意。檢修工作票安(ān)全措施審核、把關到位,對安全措施執行後的事故(gù)預控做好預想,嚴禁出現安全措施不到位或措施不全的禁止許可。增加完善排油煙風機轉動設備的跳閘(停運)聲光報警。

五、結語

5.1 為了保證二期在建機組的安全性(xìng),在#3機組進行試驗論證,對#5軸承回油管的配管試驗確定方案,對改造(zào)論證成功後的運(yùn)行工況書麵推廣,對二(èr)期在(zài)建(jiàn)機組(zǔ)進行(háng)優化。將#5軸承回油管原Ø32的法蘭進(jìn)行內徑車削擴為Ø57的304不鏽鋼管道,匯接接入回油母管至油箱,這樣在潤滑油壓不變的情況下,增設Ø57x3.5mm的304不鏽鋼管道,匯接接(jiē)入(rù)回油母管至油箱。

5.2 對軸承回油管坡度進行改造,滿足足夠的(de)坡度20~50/1000(0.02~0.05),便於油煙分離及回油流暢。

5.3 完善機組聲光報警菜單,增加排油煙風機轉動設備的跳閘(停運)聲光報警條。

當前,機組運行環境紛繁複雜,處於邊基建邊生產的緊張階段,可能引發事故的因素眾多,防止機組非停工作重大,運行人員要盡心(xīn)盡責(zé),檢修人員要勤查(chá)勤治;更要未雨(yǔ)綢繆,抓(zhuā)好源頭控製,查清風險因素,達到減少和預(yù)防機組大事故發生的目的(de)。

六、參考(kǎo)文獻:

[1]中國長江動力集團有限公司汽(qì)輪(lún)發電機組技術協(xié)議書及水利電力部頒發的《汽輪機運(yùn)行規程》及《電力工(gōng)業標準匯編》。

[2]其它同類型(xíng)機組運行規程(chéng)。

(來源:除灰脫硫脫硝技術聯盟)

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