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2008-06-04
摘要:介紹宣(xuān)龍(lóng)高速線材有限責任公司將狀(zhuàng)態監測、故障(zhàng)預知及(jí)遠程診斷技術應用於軸瓦的維護,通過對精軋機前後軸瓦溫度進行網絡化(huà)自動監測和在線診斷實現了(le)對軸瓦的事故預知與實時監控。
關鍵字:軋機,軸,,數據采集,實時監測,診斷(duàn),設計改造
宣龍(lóng)高線精(jīng)軋機采用國產頂交45°軋機,設計Z高速度為115m/s,保證速度90m/s。在高速運(yùn)轉的精軋機組中,軸承是關鍵部件之一,其中對電機軸承溫升(shēng)的實時監測能可靠(kào)地反映(yìng)其運行的穩定(dìng)性。但現有監測係(xì)統(tǒng)中(zhōng)沒有軸承溫度(dù)的實時監測,僅靠不定期的檢查,很難(nán)及(jí)早發現軸承故障隱患。將軸承溫度信號(hào)測取出來,通(tōng)過(guò)軋機生產線自動(dòng)化網絡係統,將其輸入(rù)到人機接口,以隨時掌握軸承溫(wēn)度變化情況,作(zuò)出適時判斷並采取必要(yào)措施,是確保精軋機安全穩定(dìng)運行的有效手段。
一、係統配置
宣龍高線的自(zì)動化係統由三級控製(zhì)係統和兩層通信網絡(luò)構成。二(èr)級控製係統由(yóu)人機接口(HMI)、基礎自動化係統和調速傳動(dòng)控製係統(tǒng)構成(chéng),分別完成不同的控製功(gōng)能在這項改造中(zhōng),充分利用到人機接口和基礎自動化係(xì)統。
1.人機接口(HMI)
由高性能微機(jī)組成,主要實現(xiàn)自動化係統的人機(jī)接口功能,將采集到的參數進行動態顯示(shì),進行故障報警(jǐng)並記錄,對生產報表進(jìn)行生成、存儲及打印等。
2.基礎自動化係統
采用西門子公司Z新型PLCS7-400和PLCS7-300係(xì)列產品。SIEMENSS7係列產品功能(néng)強大(dà),配置靈活,有如(rú)下突出特點:(1)高速(sù)。極短的指令執行時間使S7-400和S7-300在競爭中脫穎而出;(2)堅固(gù)。即使在惡劣、不穩定的工業環境下,全封(fēng)閉的模板依然可正常工作(zuò),無風扇操作降(jiàng)低了安裝費用;(3)功能完善、強大。允許多CPU配(pèi)置,功能更強、速度更快,同(tóng)時,配有品種齊全的功能模板,充分滿足現(xiàn)場需求(qiú);(4)通信能力強。分布式(shì)的內部總(zǒng)線允許(xǔ)在CPU與中央I/O間進行快速(sù)的通信,P總線與輸入/輸出模板進行(háng)數據交換(huàn),K總線將大量數據傳送到功能模板和通信(xìn)模板。
本係統所選CPU裝備了ProfiBus-DP接口,保證了(le)對分布式I/O進行快速數據交換。強(qiáng)大的通信模板允(yǔn)許(xǔ)點對點通信,並可用工業以太網進行通信。
ET200M是一個(gè)模(mó)塊化(huà)的I/O站,具有IP20的(de)保護等級。它可以用S7-300可編程控(kòng)製器的信號模板(bǎn)和功能模板進行擴展。由於(yú)它可安裝的模板範圍很廣,因此,ET200M適合於特殊的(de)和複雜的自動化任務。ET200M是ProfiBus-DP現場(chǎng)總線上的一(yī)個從站,Z大的傳輸速率是(shì)12Mbps。
二、設計改造
1.溫度(dù)檢測
溫(wēn)度信號的測取通過放(fàng)置在精軋機軸瓦內部測溫孔中的鉑熱電阻PT100傳(chuán)感器完成。其測溫範圍可達一200~850℃,具有測量精度高、穩定性好的優點。
2.ET200M與PLC之間的信號傳輸
在精軋機附近(jìn)的遠程I/O站ET200M中增加一塊模擬量輸(shū)入模板,將鉑(bó)熱電阻連接到其(qí)任意通道中,以接收溫度信號。
宣龍高(gāo)線精軋(zhá)機采用國產頂交45°軋機,設計Z高速度為115m/s,保證速度90m/s。在高速(sù)運轉的精軋機組中,軸承是關(guān)鍵部件(jiàn)之一,其中對電機軸承溫升的實時監測能可(kě)靠地反(fǎn)映其運行的穩(wěn)定性。但現有監測係統中沒(méi)有軸承溫度的實時監測,僅靠(kào)不定(dìng)期(qī)的檢查,很難及早發現軸承(chéng)故障隱患(huàn)。將軸承溫度信號測取出來,通過軋機生產線自(zì)動化網絡係統,將其輸入到(dào)人機接口,以隨時掌握軸承溫度變化情況,作出(chū)適時判斷並采取必要措施,是確保精軋機安全穩定運行的有效手(shǒu)段。
由於PLC對遠程I/O站(zhàn)模板信號狀(zhuàng)態的實時讀(dú)取功能,能可靠的(de)保證信號的(de)快速傳輸,使溫度信(xìn)號(hào)實時不失真地(dì)傳輸(shū)到PLC中。
PLC與各自的遠程I/O站之間和一種實時、開放性工業現場總線網絡。其特(tè)點是使用數字傳輸,易於正確接收和差錯(cuò)檢(jiǎn)驗,保證了(le)數據的可靠性和準確性,有利於降低工廠低層設備之間的電纜(lǎn)連接成(chéng)本。易於安裝、維修和擴充,能及(jí)時發現(xiàn)故(gù)障,便(biàn)於及早處(chù)理,Z大優(yōu)點是能充分利用(yòng)智能設備的能力。
ProfiBus網網卡的通信協議(yì)允許少量數據(jù)的高速循環通信,因(yīn)而總線(xiàn)的循(xún)環掃描時間極短,在特定環境下可(kě)小於2ms。
3.PLC與人機接口之間的信號傳輸
PLC將從遠程站讀到的模擬量信號進行編程和處理,得到所需要的精軋機軸瓦溫度的實際(jì)值,送到人機接口的顯示屏。
人(rén)機接口與(yǔ)PLC之間用以太網(wǎng)通信,實現彼此的信息(xī)交換。
三、軟件功能實現
本係統對精軋機軸瓦溫度進(jìn)行24h在線監測,並對數據進行有效管理,具有故障報警和(hé)初步自動應急處理功能。
l.實時(shí)信號采集、處理、報警及故障輔助處理功能
圖形軟件(jiàn)采用ifix監(jiān)控軟件,具有實時監控,提供曆史趨(qū)勢圖、報表、故障信息,人機(jī)界麵良好,圖(tú)形庫(kù)豐富,還有過程(chéng)控製及數學函數等功能。
軸瓦(wǎ)溫(wēn)度(dù)的實際值用(yòng)數字顯示,並用大字體便於觀看。在溫度不正(zhèng)常(cháng)的情況下,主畫麵的顯著位置將出現溫度報警和故障(zhàng)報警。當溫度達到級報警值的設定溫度時(報警溫度可根(gēn)據溫度變化進行調節),畫麵中彈出黃色報警閃爍燈;當溫度達到第(dì)二級報警值(zhí)的設定溫度時,畫麵中彈出紅色報警閃爍燈,並發出聲音報警在(zài)溫升極快,操作人員來不及反應的情況下,自(zì)動控製程序將聯鎖,實時啟動精軋機高壓油頂設備,使潤滑油及時供給,冷(lěng)卻軸瓦,保護設(shè)備(bèi)。
2.趨勢分析功能
通過FIX畫麵係統(tǒng),對實時反饋的溫度值進行曆史(shǐ)趨勢記錄(lù)、分析。
實時采集的(de)在(zài)線監測數據除即(jí)時顯示外並自動進行趨勢記錄,保存(cún)大約1個月的時間,根據(jù)其運行周期(qī)對每天(tiān)的(de)趨勢(shì)數據及動態曲(qǔ)線存檔保留,作為曆史數據以便於今後進行分析比較。
趨勢曲線可以較好地反映溫升狀態,畫麵還提供了對時間坐標(biāo)軸的修改功能,可以在任意一個時(shí)間(jiān)段內顯示趨(qū)勢曲線,便(biàn)於(yú)分析比較。