天津港於1999年(nián)底引進了台40t-33m特(tè)大型門機(jī)。該門(mén)機不論是(shì)整體結構的設(shè)計,還是零部件配(pèi)備、電器控製和節能技術等方麵都為當時國內港口Z先進的門座式起重機。該機自重430餘噸(dūn),吊鉤作業Z大提升(shēng)高度可達軌上28米,抓鬥作業Z大(dà)提升高度可達軌(guǐ)上18米,變幅幅度為10~33 米,額定起重量40噸。在該門機四連杆機構的設計中,為了結構緊湊、鵝頭移動保持更好的水平度,設計者為臂架(jià)與象鼻梁鉸點選用(yòng)了 GE200ES-2RS型關節軸承。這種軸承具(jù)有承載力大、結(jié)構簡單(dān)、體積小、使(shǐ)用壽命長等特點,門機投入使用初期效(xiào)果很好。然而,在使用200多小時後,該軸承出(chū)現了兩次損壞,嚴重影響了生(shēng)產作業。本文就(jiù)故(gù)障的分析及解決方法介紹(shào)如(rú)下。
一、故(gù)障現象及分析
(一(yī))故障現象。門機在重載變幅動作時,臂架係統發出刺耳的嘯叫聲音,臂架箱體伴隨抖動和共鳴。經過(guò)公司和生產廠(chǎng)家技術人員的共同檢查確認,聲音是從(cóng)臂架關節軸(zhóu)承處發出的。經初步分析,大(dà)家認為聲音是(shì)關節軸承潤(rùn)滑不良造成(chéng)幹磨而引(yǐn)起的。
(二)原因分析(xī)。大多數軸承損壞的(de)原因除潤滑不良外,還包括承載能力不足超負荷等(děng)外界因素。為此我們從這幾個方麵進行了分(fèn)析:
1、超負荷:經過計算,該關節軸承部位所承擔的Z大負荷約為 1975kN,而(ér)該軸承(chéng)額定承載能力為10600KN。由此可確定,該軸承的損壞與負載過大(dà)無(wú)關;
2、非正常(cháng)衝擊或管理不到位:該門機開始使(shǐ)用至(zhì)軸承損壞過程中,時間較短,期間沒有出現過可能導致軸承損壞的因素(sù),如非正常衝擊或長時間不予潤滑等(děng)情況。由此可以確(què)定,並非意外因素或管理(lǐ)不到位造成軸承損壞(huài);
3、潤滑情況:門機的潤滑係統采用(yòng)的是“上海五豐電液成套工程有限公司”設計的幹油集中潤滑係統。
①係統結構:該係統將門機分為臂架係統(大(dà)臂與(yǔ)象鼻梁)、人字架係(xì)統、旋轉(zhuǎn)大軸承三部分進行交替潤滑(每部分有兩個總管路)。此關節軸承(chéng)為門機(jī)大臂與象鼻(bí)梁連接(jiē)鉸點,並與臂架係統其他各鉸點軸承(滾柱式)並聯在臂架係統的兩條輸油總管上。
② 工作原理:集中潤滑油泵給臂架係統打油時,是按照次序逐個給臂架兩路總管中一側的各點打油,直至此一路所有雙(shuāng)線分配器(注(zhù)油閥)全部動作到位(wèi)。同時,該路總管內壓力上升並超過另一路總管5公斤時,兩路總管頭部的(de)壓差開關動作(zuò),控製係統自動斷開此路並轉(zhuǎn)給另一路總管打油,直至此路並聯的各(gè)注油(yóu)點的雙線分配器全(quán)部動作為止。該(gāi)管路壓力上升至兩管(guǎn)路壓差達到5公斤時再次(cì)轉回路,結(jié)束一(yī)個循(xún)環。這種工作循環(huán)直至達到該路潤滑係統設定(dìng)的工作(zuò)時間停止。
從軸承損壞現象和(hé)潤滑係統工作原理兩方(fāng)麵分析,可確定主要原因是潤滑不良造成的。
(三)拆檢分(fèn)析
根據上述(shù)分(fèn)析,我們首(shǒu)先對該(gāi)軸(zhóu)承進行了人工加(jiā)油(yóu)。加油後,震動和噪音消失。繼續實驗一小時左右又再次出現異響。我們又對集中潤滑係統進行了仔細檢查,沒有發現異常。然而,在繼(jì)續(xù)使用後仍然出現震動和噪音,而且沒有減小跡象。為此,我們決定對該軸承進行拆檢分析。
次拆檢:
1、拆檢後發現,關節軸承外領內(nèi)壁麵在安裝狀態時的下端麵有圓弧角(jiǎo)為30~40度左右的幾道劃痕;
2、該軸(zhóu)承的軸下端麵(在安裝(zhuāng)狀態時)有圓弧角為180度左右的磨損痕跡,沿軸向形成突肩。磨損區寬度與(yǔ)關節軸承內領寬度相同,突肩Z大高度約為3~4mm。
根據以(yǐ)上現象和對軸承(chéng)及軸體潤滑孔道結構進行的分析,初(chū)步認為造成磨損的原因有三個:
、軸承及軸體油路本(běn)身有缺陷,造成潤滑脂難以到達承壓麵(軸承及軸結構見圖1);
第(dì)二、加油時間過短,潤滑不夠充分;
第三、在安裝時軸體孔道內未做徹底清理,留有加工殘(cán)留物。
根(gēn)據以上情況,我們采取了如下措施:
首先、對軸進行修複和清洗,更換新軸承;
其次(cì)、要求門機司機作業中每隔8小時加一次油。
采取以上措施工作(zuò)幾十小時後,再次出(chū)現了幹磨異響現象。為此,又進行了第二次拆檢。
第二次拆檢:
這次檢查結果與上次完全(quán)相同。通過仔細分析我(wǒ)們(men)發現:
1、關節軸承內外領承壓麵幾(jǐ)乎沒有潤滑脂,而在非承壓(yā)麵卻有(yǒu)較多油脂並從非承壓麵Z上端溢出軸承。說明油脂(zhī)在進入軸承承壓麵前就(jiù)已經被擠出軸(zhóu)承;
2、在軸承內領與軸的上端麵之間有很多油脂。
經過分(fèn)析圖紙我們還發現,該軸承外徑加工尺寸為200h7,與關節軸承內領為負(fù)偏差。從拆檢(jiǎn)結果我們斷(duàn)定,損壞過程如下:
在潤滑係統工作時,潤滑脂沿油道進入關節軸承內油槽後,大(dà)部分進入非承壓麵,並從軸承兩端溢出。僅有極少(shǎo)量油脂進(jìn)入(rù)承壓麵內的油槽(軸承油(yóu)槽結構見圖2),但因承壓很大、間隙過小(xiǎo),無法均勻分(fèn)布到摩擦麵(miàn),所以首先造成(chéng)局部幹磨,當溫度較高時出現(xiàn)軸承內外領“抱死(sǐ)”現象。
當關節軸承“抱死”後,由於軸承內領(lǐng)與軸之間為負偏差配合,油脂從軸上的出口進入軸與軸(zhóu)承內領之間(jiān)空隙,從而造成軸與軸承內領之間形成“ 軸承”的現象。由於軸上(shàng)油(yóu)槽(cáo)與軸承內外領之間油槽相同,且僅是沿徑向圓周有一道10mm寬的油槽,在滑動過程中不能(néng)充(chōng)分分布油膜,造成軸的磨損。當磨損到一定程(chéng)度時,金屬屑進入摩擦麵使磨損加劇,產生劇烈震動和噪音。
二、解決措施
(一)措施
1、 修改軸承油道(dào)。 鑒於軸承油槽結構難以將油脂均勻分布,我們對新軸承進行了修改,即沿軸承軸向在軸承外領內(nèi)表麵,均勻加工出(chū)6道寬(kuān)4mm深2~3mm的油槽與其原有的徑向油槽相通,使油脂能更加容易地進入承壓麵(miàn)區域(見圖3);
圖3 軸承外領(lǐng)油槽改造示意(yì)圖
2、加大軸徑公差,增大軸的摩擦阻力。將軸重新加工,使其(qí)與軸承內領之間為過盈配合(hé),公差為+1,使油脂難(nán)以進入內領與軸接觸麵,增大摩擦(cā)阻(zǔ)力;
3、設置獨立潤滑係統。由於頻繁使用集中潤滑係統加油,造成臂架其他鉸點軸承油(yóu)脂過多,既(jì)造成不必要(yào)的浪費,又造成設備的汙染。為此,我(wǒ)們為關節(jiē)軸(zhóu)承重新安裝了一個獨立(lì)的手動潤滑裝置,與集中潤滑係統管路(lù)斷開。要求每班次作業中由(yóu)司機進行一(yī)次3~5分鍾的加油。
(二)效果
通過采取以上措施(shī),該軸承工作正常,臂架係統工(gōng)作十分平穩,異響(xiǎng)和震動全部消失。該門機運行至今(jīn)已連續使用兩年多,作業量累計達200多萬噸,沒有出現任何異常。2001年,我公(gōng)司新定購並投(tóu)入使用的40t―33m門機(4#門機),在圖紙審核中(zhōng)我們借鑒了改造經驗,對原設計進行了(le)修改,實際應用(yòng)效果良好。該項故(gù)障(zhàng)的(de)解決也為天津港(gǎng)其他(tā)公司購置(zhì)同類(lèi)大型門機以及生產廠家完(wán)善設(shè)計積累了很好的經驗。(來源:中國工程(chéng)機械銀網)