PTA裝置離心機內部軸承密封(fēng)結構改造

2009-04-27

   阿力甫   董自軍(jun1)
 (烏魯木齊石化公司(sī)化(huà)纖廠,新疆烏魯木齊830019)

  摘要:對PTA裝(zhuāng)置精製單元離心機進料端內部軸承(chéng)密封結構進行了改造,克服了(le)以前設計中密封不嚴(yán)對設備的正常運行帶來的困難,延長軸承的使用壽命,提高了(le)離心機的運轉周期。
  關鍵詞:PTA;離心機;密封
  中圖分類號:TQ245.12;TQ051.84 文獻標識碼:B 文章編號:1008 8261(2008)02 0051 02
  0 前言
  烏魯木齊(qí)石化公司化纖廠PTA裝(zhuāng)置是年產7.5萬(wàn)t的對苯二甲酸裝置,整個生產過程分(fèn)兩大工段,一是(shì)對二甲苯(PX)與空氣反應生(shēng)成粗對苯二甲酸(CTA),二是通過CTA的精(jīng)製得到精對苯二甲酸(PTA)。精製工段產品的固液分離(lí)采用的是臥式常壓離心機。工藝流程如(rú)下:

  1.離心機的結構(gòu)及工作原理
  離心(xīn)機是由進料口,液體溢流出口和傾斜的固體排出區(qū)域組成的沉降容器,容器裝有螺旋輸送器,通過連(lián)續不(bú)斷地(dì)高速運轉(zhuǎn)和螺(luó)旋推動,使沉降的固體沿著容器的底部向上傾斜排出,固體從一端排(pái)出(chū),而液體從另(lìng)一端溢流出。結構如圖1所示。
  離心機主要部件是轉鼓,螺旋(xuán)輸送器,差速器和過(guò)載保護裝置。轉鼓和輸(shū)送器由電動機帶動。輸送器(qì)安裝在(zài)轉鼓裏(lǐ),其轉(zhuǎn)速低於轉鼓,由驅動輸送器的行星齒輪裝置來獲(huò)得輸送器的速度差異,齒輪的減(jiǎn)速比確定了(le)這個轉速。為確定轉鼓和輸送器之間的(de)相對速度,用轉鼓轉速除以減速比。離心機行星齒輪裝置減速比為39:1,轉鼓速度為1100r/min,則(zé)輸送器轉速為28r/min。
  2 離心機存在的問題
  烏魯木齊石化公(gōng)司化纖廠氧化裝置是1995年投產的一套裝置,隨著設備運轉時間的延長,4台(tái)離心機的運行周期都不斷地下降,平均2~3個月(在(zài)正常的(de)情況下,其運行周期應該(gāi)在6個月以上)。離(lí)心機運行周期的縮短,對裝置的長周期平穩運行造成極大的不(bú)利,也增加了職工勞動強(qiáng)度和檢修費用。通(tōng)過(guò)多年來對該設備(bèi)故障原因的分析,認為該設備不能長(zhǎng)周期運行的(de)原(yuán)因如下:
  (1)隨著零部件的磨損和老化,對零(líng)件(jiàn)進行國產化。配件(jiàn)國產化後,油封和軸套的材質和耐磨性達不到要求,設備運轉過程中油封和(hé)軸套之間間隙不斷地(dì)增大(dà),導致漿料很容易進到軸承裏,將軸承汙染,縮短軸承的使用壽(shòu)命,也縮(suō)短了設(shè)備的運轉周(zhōu)期。
  (2)零部件的磨損和變形,對設備的動平衡影響很大,平衡破壞後,設備運(yùn)轉過程中產生震動,震動會縮短設備的正常運行周期。
  通(tōng)過對設備故障的分(fèn)析,不(bú)斷摸索和借鑒外部有價值的資源,對我廠(chǎng)的這台設備進行(háng)了改造。
  3.1 阻隔物料互竄,延長軸承使用壽命(mìng)
  輸送器組件依靠內部軸承係統旋轉,進料端內部軸承(chéng)組件包括大圓柱(zhù)軸(zhóu)承和錐形(xíng)推力軸承,分別承擔徑向載荷和推力載荷。所(suǒ)以軸承與漿料必須完全(quán)隔開。以前的設(shè)計中,固定進料管沿著機器中心線進(jìn)入機器,漿(jiāng)料從進料管進入輸送器(qì)原料室裏,在機器高速運轉時所產(chǎn)生的離心力的作用下漿料被甩到輸送器壁上,其中一部分料經過軸套與(yǔ)油封之(zhī)間間隙進入軸承裏,將(jiāng)軸承汙染、磨(mó)損(sǔn),如圖2所示。

  3 問題的解決
  針對離(lí)心機存在的(de)問題上,對(duì)比了不同(tóng)廠家的處理辦法,有的(de)廠家在內(nèi)部軸承(chéng)前安裝了機械(xiè)密封,使設備工作周期(qī)也保(bǎo)持在6個(gè)月左右,但是機械密封的成本很(hěn)高。在對設備的深入了解之後,對我廠離心機內部軸(zhóu)承(chéng)結構進行了改造。在進料端(duān)內(nèi)部軸承前安裝了一個甩液環。其作用是改變走料方向,防止物料進到軸(zhóu)承裏,從而達(dá)到軸承與漿料完全隔開的目的,見圖3。
  3.2 降低(dī)轉子運轉中的震動
  離心機在高(gāo)速運轉當(dāng)中會產生震動,震動會加速部件的磨損(sǔn)和老化,所(suǒ)以在操作過程中,應該注意盡量減小震動。機器元件的磨損或變形而造成的機械不平衡會產生(shēng)震動,固體不均勻地(dì)堆(duī)積在轉鼓裏造成的不平衡也可能產生震動。而對這些問題,我廠重新修(xiū)訂了離心機操作規程,要求操作人員在開車前必須嚴格執行(háng)機器清洗製度,杜絕物料堆(duī)積造成的不平衡;要求檢修人員對解體設備必須進行動平(píng)衡(héng)實驗。在動平衡實驗中,首(shǒu)先要對每個旋轉件分別做動平(píng)衡,設備組裝完後,對整體(tǐ)設備再做一次動平衡。(離心機轉鼓質量是1.5t,允(yǔn)許的機械不(bú)平衡量應小於195g。)在嚴(yán)格(gé)設備檢修和操作(zuò)規程之後,設(shè)備長周期運行得(dé)到(dào)了保障。
  從改造後的設備運行(háng)周期看,試驗轉鼓運行周期達到184d,達到了預期的目的,拆(chāi)卸下來的轉鼓軸承,沒有因物料反竄導致潤滑脂失效。
  4 改(gǎi)造效(xiào)果
  2006年11月,離心機1421A進行大修,利(lì)用這次機會,對該轉鼓內部軸承的密封進行改造,在軸承前加了一個甩液環,對轉鼓也全麵地做了一次動平衡。改造後投入使用,2006年11月20日(rì)投入運行,在按(àn)要求常規檢修的184d中,該(gāi)設備運轉情況(kuàng)良(liáng)好,達到了預(yù)期的目(mù)的,給氧化裝置的長周期正常運行提供了良好的環境,也給廠裏節省了不少的檢修費用。
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