記一次輔機曲柄銷軸承故障修複及原因探討

2010-01-20

  趙文利
  某輪日本接船後正好一個月,在航行途中一台輔機的曲柄銷軸承意外故障燒毀,自修無效。半年後在日本廠修時換新曲軸,迄今(jīn)運行了三千多小時,情況良好。但(dàn)這次軸承(chéng)燒毀的(de)真正原(yuán)因,始終不得而知,希(xī)望同(tóng)行們(men)共同分析探討。
  故障發生(shēng)經過:某輪是我局購入的二手船,僅八年船齡(líng),船上配置三台DA IHA TSU6PSHTc-26D輔機(發動機(jī)功率550KW)。交船時三台輔機的運行小時分別為No.1:4070h; No.2:8207h;No.3:8528h,均已達到和超過了吊缸檢修周期(4000-7000h)。
  12月30日,該輪航行在馬來西亞至新加坡途中,當值(zhí)班(bān)輪(lún)機員13:00正點巡回檢查時發現No.1輔機滑油壓力略有下降(jiàng),不到0.28Mpa,滑油出機溫度升高,為66℃左右,(通(tōng)常(cháng)為0.29-0.3Mpa,56℃左右)。當時考慮可(kě)能船位緯度低(dī),海水溫度升(shēng)高,冷卻(què)器效果不佳。經調整冷卻器調溫閥後仍無效果,滑油溫度上升至(zhì)67℃,壓力低至0.26Mpa。當值輪機員(yuán)立即通知值班機匠啟動No.2輔機,並車使用,降低No.1輔機載荷至150KW(原(yuán)為300KW),繼(jì)續觀察(chá),爾後又(yòu)降至(zhì)80KW,Z後卸載,滑油溫度雖沒有再升高,但壓力仍在下(xià)降。至14:30停機時,滑油壓力降至0.23Mpa,(說(shuō)明書規定的壓力正常值(zhí)為(wéi)0.2-0.3Mpa)。停機前把No.1機與No.2機仔細比較,略有輕微的敲擊聲,缸頭略有油煙,曲軸箱道門溫度較高。15:10左右打開曲軸箱道(dào)門檢查,發現3#缸連杆大端軸瓦移位,走外圓,間隙明顯增大,溫度明顯增高,並在油底殼發現金屬屑,當即報告輪機長。根據現場情況,初步判斷3#曲柄銷軸承燒(shāo)毀,決(jué)定次日吊缸檢查。
  檢查情況:我(wǒ)們(men)首先將3#缸吊出檢(jiǎn)查,發現(xiàn)曲柄銷受(shòu)到磨損,留下明顯的痕跡;連杆大端軸瓦受到磨損,留下明顯的跡(jì)痕;連(lián)杆大端(duān)軸瓦內側白(bái)合金(jīn)全部化完,並有磨損;軸瓦外側與軸殼體走外(wài)圓,兩片軸瓦的三個定位凸舌全部咬掉;軸瓦單麵減薄約1mm,寬出軸承殼(ké)7-8mm不等。對此我們決定:(1)修整曲柄銷,並磨光,拋亮;(2)換新(xīn)連杆及軸(zhóu)瓦;(3)另五隻缸結合吊缸檢修周期吊出檢查:(4)拆(chāi)檢第三,四(sì)道主軸承。經過六天(tiān)奮戰,其他五隻缸(gāng)套檢查無異常,清潔測量(liàng),裝複。第三,四道主軸承情況良好(hǎo),上下軸瓦(wǎ)無磨損,橋規值正常。而3#曲柄銷修整後測量,數據異常,既有錐度,又有橢圓度,Z大的配合間隙將(jiāng)達1mm。為了使No.1輔機能維持使用,我們采取(qǔ)了幾點措施:
  (1)提高滑油壓(yā)力,由原來的0.29-0.3Mpa提高道0.35Mpa以補充部(bù)分(fèn)流失的滑油;(2)適當降低滑油溫度,提高一點滑油粘度;(3)降低整機使用負荷,以200KW為限,隻作並機使用(單機航行中一般要在250-300KW);(4)適當減少3#缸供油量,降低該缸的負荷;(5)加(jiā)強(qiáng)值班檢查,縮(suō)短檢修周期。
  整機裝(zhuāng)妥後試車(chē),先後進行慢車(chē),空載,試車檢查,沒(méi)發現異(yì)常,然後並車,載荷逐步加到(dào)120KW運行40分(fèn)鍾檢查發現(xiàn),軸承白合(hé)金有少量滲(shèn)出。吊開檢(jiǎn)查發現,軸瓦向運轉方向移位3mm,白合金(jīn)局部鋪開,局部過度磨損,分析判斷為:因軸承間隙過大,油膜破壞,產生衝擊,衝(chōng)擊壓力和圓周摩擦力至軸瓦(wǎ)破(pò)壞(huài)。為能Z低(dī)限度的維持使用,再換新軸瓦,並將3#停油減缸運行。但(dàn)空載試車後軸瓦仍(réng)有少量白(bái)合金滲出,並移位(wèi)3mm左右。根據(jù)如此狀況,No.1輔機(jī)已無法繼續(xù)運(yùn)行了。
我們(men)將檢修情況電(diàn)告局,公司,經(jīng)聯係,準備在荷蘭鹿特丹港由某公司(sī)就地光(guāng)車,加厚軸瓦。但檢查後的情況是:3#曲柄銷需光去2.16mm才能修圓。因軸頸表麵有微(wēi)裂紋,總共要修去3.66mm,而(ér)他們的Z大工作量僅(jǐn)能光去2mm,建議整根曲軸拆下修理。
  對故(gù)障原因的一點調查分析:此故障發生得較為突然,出人意料。從出現的原(yuán)始資(zī)料(liào)看,No.1輔機的吊缸檢(jiǎn)修周期Z短,88年10月在日本進行過廠修,檢修報告記錄詳細,各項數據也令人滿(mǎn)意。近一年的運行記錄也無異常,到故障發生時,已運行了4314小時(接船後運行了244小時)。接(jiē)船以後不久,主管(guǎn)輪機員對該機進行過必要的常規檢查。曲(qǔ)軸箱內(nèi)部檢查時也未發現明顯異常,連杆(gǎn)大端螺栓無鬆動(扭矩在85~95kg.m)。故障發生時也未斷油。停機時油壓還在0.23Mpa(滑油低壓報警值為0.12Mpa)。機械上無故障。輔(fǔ)機運(yùn)行時各項參數均正常,功率均勻。故障發生(shēng)時正在航行中,使用功率(lǜ)300KW左右,載荷穩定,並已換用了196小時(22日10:30啟用,30日14:30故障停機)。因此從管理使用的角度上看,無任何故障因素。但對該機進(jìn)行較詳(xiáng)細深入的調查(chá)後,發現有些(xiē)跡象也不無參考價值(zhí)。(1)吊缸檢查時發現2#,3#缸的(de)連杆互換裝錯。(2)該(gāi)機滑油壓力較No.2,No.3輔機略低0.015~0.02Mpa之間。(3)曲柄銷直(zhí)徑的測量數據明顯異常。(4)據仔細回憶,接船後曲柄箱檢查時,感覺(jiào)3#缸曲柄銷軸承處在Z後泵油時,出現較(jiào)其他缸略早,油量也略多於其它缸(gāng)。
  關(guān)於2#,3#缸連杆(gǎn)的互換裝錯。通過3#連杆事後送廠校驗,以及2#,3#缸曲(qǔ)柄銷軸頸尺寸核對(88年(nián)廠修報告),已經判定“與此案無關”。因88年廠修時,該機連杆全部換新,所以所謂的裝錯隻能是標記或記錄搞錯,而(ér)滑油壓力略低於No.2,No.3輔機,經查閱輔(fǔ)機日誌,已由(yóu)來已久。所以查到的(de)半年前的記錄,No.1輔機滑油壓力已比No.2,No.3輔機略低0.01Mpa左右,看來(lái)這不(bú)是直接因素(sù)。況且0.29Mpa滑油壓力也屬說明書規定的0.2~0.3Mpa的上限。但(dàn)這一現象(xiàng)卻有一定的分析參考價值。從曲(qǔ)柄銷直徑的測量數據(jù)看,想必有著“先天”因素。雖然軸頸經過修整,但修整(zhěng)的量極少,僅將一些輕痕用油(yóu)光錘修去,不至於因為(wéi)修整而形成一定的(de)錐度和橢圓度,可形成0.4~1.0mm間(jiān)隙。結合曲柄銷軸頸數據異常,整(zhěng)機壓力略低於0.1Mpa,曲柄箱檢查時3#缸曲柄銷軸承泵油的出油略早,油量略多,仙子啊看來確是(shì)個可疑現象。3#曲柄銷軸承的滑油主要來自3#、4#主軸承,而3#,4#主軸承並沒有理由Z先多油。滑油總管自飛輪端至自由端(duān)連通各道主(zhǔ)軸承,如僅從滑油路線看,6#缸是“近水樓台先得月”。因此可見,3#缸的曲(qǔ)柄銷軸承間隙可能略大於其他缸,有著先天不足,而故障的發生隻(zhī)是一個由量變到質變的過程(chéng)。
  鑒於該輪以前是由菲律賓外(wài)籍船員使用管理的,管理的水平不(bú)高,原始記錄不全(一年內的輔機日(rì)誌不全),無法找到詳細可靠的論據,因此筆者隻能推斷,此次事故是潛在的,肯(kěn)能來源於以往的使用管理不善,故障後的(de)維修性修複或(huò)設備的因素缺陷。(來源:海運科技)
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