一台31-25型汽(qì)輪機軸封問題的(de)分析與對策

2010-02-09

  淮南礦務局新莊孜自備(bèi)電廠共裝有31-25型汽輪機3台,采用母管製供汽,與(yǔ)其配套的是額定蒸發量為75t/h的5台循環(huán)流化床鍋爐。該(gāi)廠#1機(以下簡稱新(xīn)礦#1機)為(wéi)上(shàng)海汽輪機廠(chǎng)50年代末出廠的產品,在此之前已經在淮南田家庵運行(háng)了30多年,於1994年8月遷到淮南礦務局所(suǒ)屬的新莊孜(zī)煤礦內。重新(xīn)安裝的#1機(jī)的調試任(rèn)務由我所承擔,經過各方(fāng)麵的努力,於1999年8月28號完成了72+24小時試運轉,為機組的(de)正常生產運行創造了條件。
  因設備陳舊、設(shè)計、安裝(zhuāng)等(děng)方(fāng)麵存在問題,調試過程並非一帆(fān)風順。軸封問題就是試轉 過程中所暴露出的諸多問題中的一個(gè)。
  1、問題發現的經過及現象(xiàng)
  機組在啟動之前開啟射水泵抽真空時發現,未送軸封汽(qì)時真空隻能(néng)達到-36kPa,並且隨著啟動次數的增加,還有緩慢降低(dī)的趨勢。在送上軸封汽後,真空提高很快,至機組並網帶負荷(hé)時真空可達到-95kPa。但在負荷(hé)逐漸升高的過程中,從高壓(yā)端軸封處向外漏汽明顯,在維持真空的前提下,關小軸封進汽並不能完全消除。負荷升至12500kW時,高壓端漏汽量明顯增大,並(bìng)一直持續到20000kW,伴隨著漏汽產(chǎn)生了大量的油煙,20000kW以(yǐ)上時,漏汽量 和油煙量又顯(xiǎn)著減少。從整個啟動過(guò)程來看,軸(zhóu)封係(xì)統的泄漏已經嚴重威脅到了(le)機組的安全運行了。
  2、機組主要技術參數和軸封係統工(gōng)作原理簡介
  額定功率:25000kW
  額定進汽(qì)量:120t/h
  額(é)定進汽壓力溫度:3.34MPa/430
  一級抽汽壓力和溫度:1.12MPa/309
  二級抽汽壓力(lì)和溫度:0.48MPa/222.5
  排汽壓力:0.0062MPa
  #1機軸封汽源為新蒸汽,壓(yā)力為3.34MPa,溫度為430℃。轉子高低(dī)壓缸兩端軸頸上車(chē)有汽封槽,汽缸上的汽封片裝有高低相間的梳狀齒,與軸頸上的汽封槽相配(pèi)合,二(èr)者間留有適當的間隙。本機前後端軸封(fēng)各有4個汽封環,為了敘述上的方 便,從內向外依次編號為1、2、3、4汽封(fēng)環。現以前軸封為例說明#1機軸封係統的工作原理 。
  內側的#1、#2汽(qì)封(fēng)環(huán)組成(chéng)內汽(qì)封,#3、#4組成外汽封,內外汽封之間構成X腔室(shì),它為(wéi)軸封汽的進口,軸封進(jìn)汽管與X腔室相通;#3、#4汽(qì)封環(huán)間形成Y腔(qiāng)室,它為(wéi)軸封汽的出口,軸(zhóu)封信號管由此引(yǐn)出。正常運(yùn)行時保持軸封信號管少量冒汽,使(shǐ)Y腔室處於微正壓狀態。當汽輪機在衝轉過(guò)程中或低負荷(hé)狀態時,缸內汽壓較低,與外界相比處(chù)於負壓狀(zhuàng)態,軸封進汽中的一部分經#1、#2汽(qì)封環節流後漏入汽缸,另外(wài)一(yī)部分經汽封環3後與外界漏入的空氣(qì)相平衡,匯集在Y腔(qiāng)室後經信號管排出。當缸內壓力逐漸升高(gāo)到高於大氣壓時,此時(shí)缸內(nèi)的蒸汽有向外(wài)漏的趨勢,但經過汽封環的多次節流後,漏出缸外的(de)汽量就(jiù)非(fēi)常小了;當機組(zǔ)負荷(hé)達50%以上時,高壓端前軸封的漏汽已經能滿足低壓端軸(zhóu)封的要求了,此時可關閉軸封新蒸汽汽源;負荷繼續升高時通過調整軸封(fēng)溢流(liú)閥調(diào)節軸封汽量,以減少工(gōng)質的損失,同時滿足機組真空的要求。
  3、新礦#1機(jī)軸封問(wèn)題的原因分析
  由問題的現象我們不難得出這樣的結論:汽封間隙過大是造成這(zhè)一問(wèn)題的根本原因。汽輪機在安裝時對汽封間隙要求較高,要(yào)求調整在0.5mm,且誤差不超過0.05mm。若間隙太(tài)小,則高速(sù)旋轉的轉子和機組的正常振動會危及到汽封片的安全;若(ruò)間隙太(tài)大,則又起不到密封的作用。是什(shí)麽原(yuán)因(yīn)造成的汽封間隙過(guò)大呢?查閱(yuè)安裝資料,發現安裝調(diào)整後的間隙值比要求值高出0.3mm。由於安裝時汽封片沒有新配件,采用(yòng)的(de)仍然(rán)是舊(jiù)的汽(qì)封片,多年的磨損已(yǐ)使汽封片(piàn)的密封性能大大降低了。軸封汽源參數太高是造成泄(xiè)漏(lòu)量大(dà)的又一原(yuán)因。本就偏大的汽封間隙,又由(yóu)於汽封片前(qián)後壓差的(de)提高必然造成(chéng)了較(jiào)大的漏汽量。從另一方麵看,汽輪機軸封回汽經由信號管直(zhí)接排向(xiàng)大氣,這種設計不但會造成工質的損(sǔn)失,而且(qiě)由於排汽背壓的
影響,容易造成回汽不暢。新的設計大(dà)多為在(zài)軸封汽出口增加軸封風機,從而使軸封排(pái)汽(qì)腔室Y一直處於微負壓(yā)狀態(tài),這必然會有效地(dì)消除蒸汽外漏現象,還為工質(zhì)的回收(shōu)創造了條件(jiàn)。檢查發現:升負荷過程中(zhōng)油(yóu)煙的產生是由於#1軸承擋油(yóu)環處向外滲油,經外漏的(de)軸封蒸汽烘烤所致。但為何前軸封處的泄漏(lòu)量在20000kW以上時反(fǎn)而有所減少呢?通(tōng)過運行數據分析發現,前軸封處泄漏量的大小與機組的軸向位移密切相關,機組負荷從零增至25000kW的過程中,軸向位移也增至0.6mm。當軸向位移在0.4mm左右時,軸封處(chù)漏(lòu)汽(qì)量(liàng)為Z大。究(jiū)其原因,轉子在作軸向膨(péng)脹時,使汽缸和轉子間(jiān)產生了相對位移(yí),從而(ér)改變了汽封齒和(hé)汽封槽之間的軸向間隙,並影響到汽封的效果,尤其當汽封齒與汽封槽之間的徑向間隙偏大時,它對汽封效果(guǒ)的影響就更加明顯了。
  4、解決新(xīn)礦#1機汽封問題的幾點(diǎn)建議
  由上述分析可知,新礦#1機高壓端軸封漏汽的原因是多方麵的。必須對係統和設備作出適當的改進,以(yǐ)下是個人的幾點看法:
  (1)在大修之時更換前後汽封片,調整汽封間隙(xì)使之達到安裝的要求。
  (2)條件具備時,增加一路汽封汽源,可考慮從二級抽汽母管接出,使新蒸汽汽源(yuán)隻作為備 用汽源,以改善汽封的工作環(huán)境。
  (3)建議在軸封回汽管出口處加裝風機,條件許可時,並可加裝軸封加熱器(qì),用以提高(gāo)汽封 效果及回收(shōu)熱(rè)量和工質。
  (4)消除軸承擋油環處漏油的問題。
  通過以上的(de)措施,一定會使新礦#1機軸封問題得以較好解決。

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