陳明霞,蔣利,項勇(yǒng)
(南(nán)通複新麵粉廠)
我廠(chǎng)為日處(chù)理小麥300噸規模的麵粉加工企業,麥間清理工序(xù)配有四道除塵(chén)風網,分別是前路、中路(lù)、後路及一組去石機風網。均采用4~72,6c低(dī)壓除塵風機,根據(jù)各道風網(wǎng)的風量需要配備不同(tóng)的轉速,采(cǎi)用c式傳動,風機的軸承均采用稀油潤滑方式(shì)。在生產過程中因軸(zhóu)承座機械加工技術方麵的原因導致軸承座兩(liǎng)端嚴重漏油,汙(wū)染地麵。雖經我們不斷加(jiā)強密封處理,仍然不能解(jiě)決問題(tí)。有(yǒu)時因(yīn)操作(zuò)工人(rén)巡(xún)回不力或因軸承座漏油嚴重,導致軸承缺(quē)油發熱、咬死,被迫停車,影響生產。更何況成組換三套軸承將花費400元,每年就軸承一項全年將多花(huā)費幾千元。此外,為避免軸承(chéng)座漏油時汙染地麵,在(zài)每台風機軸承座的下麵加一油盆以承接漏油。不可避免地引起粉塵和油混(hún)在一起,使工作場所髒亂(luàn),不利於(yú)文明生產。
考慮到風機的轉速在(zài)3000rpm以(yǐ)下,軸承的溫度不超過60℃,可(kě)采用幹油(yóu)潤滑方(fāng)式,而且幹油潤滑密(mì)封裝置結構簡單,密封要求不高,所以我們在(zài)原來的風機軸承座上作了一些小改動,變原來的稀(xī)油潤滑為(wéi)幹油潤滑,在兩隻軸承的內(nèi)側加裝剖分式圓形檔(dàng)板固定於軸承(chéng)座(zuò)上形成一個加油(yóu)腔,同時可防止幹油外溢,並在(zài)相應(yīng)的軸(zhóu)承座(zuò)的上蓋上鑽孔攻絲加裝一壓注式4號牛油杯用於間歇式(shì)壓力潤滑。
改造一台後(hòu)試用了一段時間效果很好(hǎo),運轉很平(píng)穩,軸(zhóu)承的溫度不超過40℃,半年隻要(yào)加一次油,加油量少。接(jiē)著我(wǒ)們將所有的除塵風機都改成了幹油潤滑,其(qí)中包括粉間的兩台通(tōng)風除塵風機。幹油潤滑與原來的稀油潤滑方式相比(bǐ),全年可節約用油開支(zhī)600元(用13號機(jī)械油稀油潤滑時,每年需用216kg,以3.61元/kg計為780元,用二硫化鉬鋰基脂幹油潤滑,每年僅用14.4kg,以12.53元/kg計為180元),另可節約軸承(chéng)開支3000元左右,既經濟實惠,又有利於搞好文明生(shēng)產。這對企業節約開支、降低成本、增強企業的競爭力很有(yǒu)幫助。以上僅是我廠采用(yòng)的改造措施供參考。