作者:徐濤;張現(xiàn)清
(鄒縣發電廠)
摘 要:介紹鄒縣發電廠成功運用CSI機械分析儀和RBMware軟(ruǎn)件,檢測和診(zhěn)斷1號爐丙排粉機滾動軸承故障實例,通過這個(gè)典型案例,充分證明了新(xīn)技術的應用在鄒縣發電(diàn)廠狀態檢修中的重要性,設備並不是故障後再修,而是通過先進的診斷技術發現其早期故障,避免(miǎn)設備損壞事故的發(fā)生。
關鍵詞:滾(gǔn)動軸承;故障;早期診斷
1、前言
鄒縣發電廠(chǎng)於2002年1月正式利(lì)用CSI診斷儀器對重要輔機進行離線檢測,先後發現了不少(shǎo)設備早期(qī)故障,其中,1號爐丙排粉機的診斷案例,充分證明了新技術在鄒縣發電廠狀態檢修(xiū)中的作用。本(běn)文重點介紹了1號爐丙排(pái)粉機早期(qī)故障(zhàng)的發現、分析和結論。
2、1號爐丙排粉機早期故障的發現和(hé)分析
鄒縣發電廠1號爐丙(bǐng)排粉機是單級離心式風機,型號M5-36-11MO210/2D,流量136850m3/h,全壓13043Pa,轉速(sù)1485rpm,介質為濃度小於10%的煤粉氣流,介質溫度70~100℃。配用一高(gāo)壓交流電動機,功率850kW。風機(jī)為懸臂轉子,同側雙支撐結構,兩組支撐軸承(chéng)布置在同一個軸承箱體內,46號機械油潤滑,軸承箱體內通有工業水對軸承進行(háng)冷卻。風機側為兩個並列放(fàng)置的單(dān)列向心短圓(yuán)柱滾子軸承,型號為日本(běn)NSKNu334軸承。風機整體結構見圖1。
圖1 風機結構圖
1號爐大修(xiū)前,診斷中心定期對設備進行檢測,通過對采集的數(shù)據進行分析,發(fā)現1號爐丙排粉機葉輪側軸承存在隱患(huàn)。通過1號爐丙排粉機葉輪側軸承水平方向振(zhèn)動(dòng)頻譜圖,分析(xī)各振動尖峰值,發現該處軸承外(wài)圈故(gù)障頻率(BPFO)及其倍頻(pín)出(chū)現,說明軸承外圈出現了故障現象。同時,倍頻兩側均分布有1×轉速頻率的邊帶,說明了軸承外圈故障已嚴重(chóng)到一定程度。圖2為(wéi)1號爐丙排粉機葉輪側軸承水平方向振動(dòng)頻譜圖。
圖2
該部(bù)位軸承為日本NSK軸承,型號Nu334。對照軸承手冊可知,相當於SKF-Nu334型號軸承(chéng),利用(yòng)RBMware軟件的軸承故障頻率計算功能,可計算出該軸承各故障頻率,如表1。
表一
從表1可知,額定轉速時軸承外圈1×故障頻率為154.10Hz。對照頻譜圖中各振動尖峰(fēng)值,可以看出頻譜圖出現的軸承外圈故障頻率,軸承外(wài)圈故障頻率見表(biǎo)2。
表2
利用RBM軟件中(zhōng)的PeakVue技術,對該軸承(chéng)水平方向振動情況進行測量,頻譜(pǔ)圖見圖3。
圖3
從頻譜圖中可以看出,1kHz頻率采集範圍(wéi)以內,能夠出現的1~6×軸承外圈故障頻率全(quán)部出現。這就從另一方(fāng)麵證實,該軸承衝擊能量出現且較大,軸承外圈故(gù)障嚴重。
3、分析結論的正確性(xìng)驗證
2002年9月(yuè),1號機組大修,利(lì)用設備解體(tǐ)的機會來證實分析的正確性,2002年9月23日1號爐丙排粉機大修,丙排粉機解體後發現風機端內側(cè)軸(zhóu)承外圈(quān)出現一徑向貫穿性裂(liè)紋,見圖4。該缺陷(xiàn)的(de)發現(xiàn),有力地證實了診斷中心利(lì)用(yòng)先(xiān)進診(zhěn)斷儀器(qì)對該缺陷(xiàn)的早期診斷。
圖4
2002年(nián)8月份,發現(xiàn)設備早期故(gù)障信息時,與負責該(gāi)設備的狀態診斷人員(yuán)聯係,用Vm-63手持式測振儀測得的該(gāi)處振動值為17微米,用手持式紅外測溫儀測得的該(gāi)處溫度值為(wéi)32℃,且(qiě)聲音正常。按照我廠設備狀態監測標準,該軸承的運行狀態是合(hé)格的。考(kǎo)慮到該故障外部特征表現(xiàn)並不顯著,故障還未(wèi)進入嚴重發展階段,又因為9月份1號機組將進行大修,所以診(zhěn)斷中心監測報告隻是建議重點監視(shì)、觀察運行(háng),在大修中更換該軸承。此次設備大(dà)修解體發現了(le)缺陷的存在,說明了一(yī)個重要的問題:具有高級診斷技術合成的(de)CSI2120機械分析儀能(néng)夠發現運轉設備內部的早期故(gù)障,而常(cháng)規手段卻難以做(zuò)到。
4、結束語
運轉(zhuǎn)設備內部故障的早期診斷,有著積極的現實意義。首先,它符合(hé)我廠對狀態檢修的基本(běn)要求,即設備狀態的“可控”、“在控”。常規監測手段隻能對發展到(dào)一定階段的、外(wài)部特征明顯的設備故障進行檢測,對於更早期的,不易察覺的故障卻難以把(bǎ)握。而(ér)采用高級診斷技(jì)術合成的先進診斷儀器卻可以做到這一點,使設備的運行狀態真正做到了“可控”、“在控”。其次,它能夠避免設(shè)備的突發性事故,確保(bǎo)設備不被損壞。設備故(gù)障的一般規律是:故障形成之後先經曆一(yī)個較長的發展過程,一旦有其它條件觸發(fā),故障則呈指數級(jí)快速發展,直至演變為事故的發生。設備早期故障一旦(dàn)被檢測出來,設備(bèi)狀態就(jiù)已“在控”,我們就可以按照設備狀(zhuàng)態的變化來決定是繼續運行,還是停機檢修(xiū),從根本上(shàng)杜絕了(le)惡性事故的發生。此次1號爐丙排粉機軸承(chéng)故障的(de)早期診斷,是CSI精密診斷儀器在鄒縣發電廠的成功運用,這必將大大增強我們推廣應用各種先進診斷技術的信心,使這些先進技術為鄒縣發電廠(chǎng)的狀態檢修工作發揮(huī)更大的(de)作用。
參考文獻:
[1]振(zhèn)動故障分析與診斷.恩泰克愛迪公司中國辦事處,2000.
[2] 謝衛樂,李振輝.黃(huáng)島發電(diàn)廠4號爐乙送風機組電動機SKF22230軸承故障監測診斷報告.發電設備狀態檢修技術(shù)研(yán)討會論文集:中國電力(lì),2002.