相似原理在大功(gōng)率柴油發電機(jī)主軸承座維修中的應用
2012-11-20
作者:吳楠
1 故障概述
2000年(nián),塘廈電力有限(xiàn)公司一(yī)台NIGATA(日本新瀉鐵工所)18PC2-6V柴油發電機組在運行(háng)過(guò)程中出現主軸(zhóu)承溫度過高自動停(tíng)機,拆檢結果為(wéi)柴油機第四道(dào)主(zhǔ)軸承下軸瓦嚴(yán)重燒損,軸承(chéng)座有高溫變形,軸頸表麵經探傷檢查未發現裂紋。
由於軸承(chéng)座變形嚴重,無法直接修複使(shǐ)用。經向生產廠家谘詢,對方沒有保(bǎo)存該機主軸承(chéng)座(zuò)的加工數(shù)據,無法提供新件更換。
主軸承座變形(xíng)情況如圖1a所示。
由於同軸度要求極高,大功率多缸柴油機主軸承座孔是采用與機體配合加工而成,這決定了各軸承座不(bú)具有互換性。其圓弧麵中心軸線O與機體貼合平麵P並不一定重合,各主(zhǔ)軸承座半圓弧麵深度H不盡相同(參見圖1b)。因此在發生變形後,如果設(shè)備生產廠未保留原始加(jiā)工紀錄,則很難確定其變形前的(de)原始數據,必須采取其(qí)它方法來滿足實際裝配要求。
為盡快恢複生產,在對變形的主軸承座進行測量分析後,決定對變形的主軸承(chéng)座進行(háng)現場修複。
2 修複加工步驟
2.1軸瓦貼合麵的修(xiū)複
加工一(yī)個工藝假軸,研磨(mó)加工圓弧(hú)表麵,以恢複其幾何形(xíng)狀。
2.2上(shàng)平麵(miàn)的修複
采用平麵磨床磨削加工,修正主軸承座上(shàng)平麵。
加工後的主軸(zhóu)承座如圖1b所示。注意在加(jiā)工中應盡量減少磨削量,同時必須盡量保證上平麵P對半圓柱麵軸線O的平行度;半圓柱麵軸線O對側麵B的平行度以(yǐ)及上平麵P對側麵(miàn)B(主軸承座安裝(zhuāng)橫向定位麵)的垂直度。加工後半圓弧麵深度H會小(xiǎo)於原始值,這(zhè)一尺寸將在安裝(zhuāng)時通過加裝調整墊片來恢複(見圖2,⑤)。由於受力大,調整墊片使用不鏽鋼材料以保(bǎo)證(zhèng)墊片(piàn)具有足夠的剛度。
3 安裝調整
安裝中Z困難的問題是確定正確的調整(zhěng)墊片(piàn)厚度。
由於(yú)柴油機結(jié)構複雜,拆卸主軸工程浩大,非萬不得已是不考慮的。由於曲臂遮擋,很難用常規方法準確測量安裝(zhuāng)後主軸承孔在垂(chuí)直方向的直徑,這導致難以(yǐ)準(zhǔn)確確定(dìng)調整墊片厚度。為此,先後采用了兩種不同的方法。
3.1壓鉛塊厚度測量法
次安裝按照日本專家的方法進(jìn)行。將直徑10mm,厚5mm鉛塊放置於下軸瓦安裝部位,鎖(suǒ)緊軸承(chéng)座緊固(gù)螺栓,拆除(chú)後測(cè)得鉛塊厚度(dù),用軸瓦厚度減去鉛(qiān)塊厚度,得出的墊片厚(hòu)度為0.10mm。按此厚(hòu)度加裝墊片後裝複,測量曲軸開檔差在允(yǔn)許(xǔ)範圍。開機(jī)運行帶90%負荷時,該道軸承溫度為79℃,高於其他軸承3~5℃,但基本穩定。日方專家確(què)認修複成功。
但到(dào)2001年,機組運行6000h後大(dà)修拆檢(jiǎn)發現,該道主軸瓦合金鍍層磨損嚴重(chóng),雖然沒有偏磨現象,但合(hé)金鍍層磨損麵積超過2/3,而其他主(zhǔ)軸瓦磨損麵積均不超過1/3。由(yóu)於當時(shí)急於開機,就直接更換新(xīn)軸瓦後開機,運行不到(dào)24h即出現主(zhǔ)軸承升溫報警,停機拆檢發現新軸瓦已損壞。為減(jiǎn)少配件損失,臨時更(gèng)換一道舊軸瓦後再次開機,帶90%負荷時溫度維持在79℃,情況穩定。
按照(zhào)生產廠提(tí)供的維修(xiū)手冊,主(zhǔ)軸瓦的正常使用壽命為24000~28000h,且在磨損麵積不超(chāo)過2/3時可(kě)繼續使用。上述狀況顯然達不到設計標準。從上述(shù)現象分析(xī),該(gāi)道主軸承負(fù)荷偏高,是造成軸瓦異常磨(mó)損的主(zhǔ)要原因,而負荷偏(piān)高是由於調整墊片厚度不夠,造(zào)成(chéng)該道主軸承底麵高(gāo)度(dù)高於(yú)其它(tā)軸承所致(zhì)。基於以上分析,決定對該道主軸承座(zuò)調整墊片厚度進行重新確定。而為修(xiū)正次安(ān)裝的(de)誤差,須采用(yòng)更為精確(què)的方(fāng)法來確定調整墊片厚度。
3.2主軸提升量測量法
除兩端和第十道主軸承外,在結構相似、受力相似(sì)、變形相似的情況下,第二至第九(jiǔ)道主軸承在靜態下對(duì)主軸頸的支撐力應該是相等的(de)。在拆卸主軸承時,對應的主軸頸會因為自重產生彎曲變形(xíng)而下沉(已拆除對應活塞連杆及平衡塊),在安裝主軸承座時,其支撐力對主軸頸的提升量也(yě)是相等的。
根據這一分析,決定選擇與第四道主軸承Z為相似的第六道主(zhǔ)軸承作為比照依據(jù)。使用百分表實測第(dì)六道主軸(zhóu)承安裝前後主軸頸的提升量為0.03mm,第四道主軸承在(zài)加0.10mm調整墊片時,安(ān)裝(zhuāng)前後主軸頸的提升量為0.05mm,高出0.02mm,據(jù)此決定將調(diào)整墊片(piàn)增加相應尺寸(cùn),Z終確(què)定調整墊片厚度為0.12mm(實際使用兩片0.06mm墊(diàn)片代替(tì)),安裝前後(hòu)主軸(zhóu)頸的提升量為0.03mm,開機(jī)運行帶(dài)90%負荷時,溫度穩定在76℃,情(qíng)況正常。
運行24000h拆檢,實際磨損麵積不足(zú)50%,與其它(tā)軸瓦相(xiàng)當,完全達到設計標準,證實修複完全成功。
4 分析
壓鉛塊厚度測量法在實際檢修工作中用途甚廣,例如(rú)測量齒輪間隙等,但在本(běn)例中卻出(chū)現了較大的(de)誤(wù)差,究其原(yuán)因,主要由下述因素所造成。
由於存在徑向間隙,主軸頸在靜態時其頂(dǐng)部處於自由狀態。當鉛塊(kuài)受壓時,其對(duì)主軸頸有較大的反作用力,當此作(zuò)用力超過該段主軸自重時,會(huì)使主軸產生向上彎曲。雖然主軸直徑較大,具有(yǒu)較大的(de)抗彎能力,但(dàn)第三道至第五道主軸承之間的跨度近1000mm,加上4個長度400mm的(de)曲臂,總長度超過2000mm,如此大的跨距造成主軸向(xiàng)上的彎曲變形量超過了預(yù)期(qī)的誤差,再加(jiā)上(shàng)主軸承座的向下彎曲變形,測量中出現0.02mm的誤差是可以理解的(de)。
主軸提升量測量法使用了相似原理(lǐ),以結構和受力均極其相似的第六道主軸承作為比照對象,其精確度在不考慮表計(jì)誤差的情況下,完全取決於比照對象與待測對象的相(xiàng)似程(chéng)度,從而(ér)避(bì)免了各種變形對測量結果的影響。在本例(lì)中其精確度達到了0.01mm以上,效果理想。
5 結論
在實際設備(bèi)檢修工作(zuò)中,受(shòu)現場條件、檢測加工等條件的限製,常(cháng)常出現常規檢測手段無法應用的情(qíng)況(kuàng)。而由於設備製造誤差、運行(háng)磨損(sǔn)量及受力變形等因素(sù)的不確定性,使得在研究設計中常用的一些計(jì)算方法同樣無法精確使用。
利用(yòng)相似原理,通過對設備結構、受力情況等因素的周密分析,找到可作為比照依據的參考點,間接(jiē)測量確定所需的關鍵數據,是一種經濟便捷、行之有(yǒu)效的方法。
在選擇測量方法時,必須對待測對象進行全麵細致地分析,綜合考慮可能的影響因素,確定Z佳的直接或間接待測量,按照不同測量方法的特點,正確選擇和應用測量方法。隻有這樣,才能達到理想的效果。
來源:《柴油機》2006年(nián)第03期
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