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骨架油封代(dài)替填料密封的改造
2012-12-07
作者(zhě):文建強
(揚子石化有限責任公司)
摘 要:根(gēn)據骨架油(yóu)封的特性,將(jiāng)其應(yīng)用在填料密(mì)封中,經過多次試驗,改進密封潤滑方式,使油封與軸(zhóu)形成(chéng)邊界潤滑,起到了良好的密封效果。
關鍵詞:填(tián)料密封;骨架油封(fēng);邊(biān)界潤滑
剩(shèng)餘汙泥泵是接(jiē)觸氧(yǎng)化法(fǎ)汙水處理裝置(簡(jiǎn)稱A/O裝置)中的重要設備,其穩定運行直接影響到係統中(zhōng)汙泥的平衡。揚子石化水廠淨一車間PTA A/O裝置中,剩餘汙泥泵型號為80WGF,其轉速1350r/min,揚程17m,流(liú)量50.4m3/h,軸封采用填料密封結構。電機(jī)與泵的傳動方(fāng)式為(wéi)皮帶傳動。該設備在運行中經常出現泄漏,全部換上新填料,Z多也隻能維持一星期(qī)。若再壓緊填(tián)料壓(yā)蓋,就會(huì)出現填料燒結的現象。
一、漏油原因分析
填料函結構如(rú)圖1所示(shì),軸套外(wài)徑(jìng)45mm,填料函內徑70mm,填料函長60mm。填料函腔體間隙12.5mm。所采用的填料為F10油浸石棉填料,其外形尺寸為10mmx10mm,因其(qí)尺寸小於填料函腔體尺寸,所以安裝時需將其砸扁。若采用F13的填料,由於軸套內徑太小,填料不能適應(yīng)填料函腔(qiāng)空間(jiān)尺寸,這是泄漏的主要原因。
二(èr)、選擇軸封
試用多種(zhǒng)填料其密封效果均不理想。故考慮選用骨架(jià)油封來(lái)代替填(tián)料(liào)。
1.骨架油封的密封原(yuán)理及使用條件
骨架油封唇部與軸表麵同時存(cún)在幹摩擦、邊界潤滑和流體潤滑三(sān)種情(qíng)況,並不斷交替產生。幹摩擦產生磨損,流體潤滑產生泄漏。在邊界潤滑下,密封圈唇口與軸套的界麵之間形成一層穩定的(de)流體動壓膜,有潤滑及密封作用。油膜厚度約在0.0025mm。油膜太厚,流(liú)體會泄(xiè)漏;油膜太薄,唇部易磨損。要保證良好的密封(fēng)效果,必須在骨架油封和軸套之間實現邊界潤滑。
骨架油封(fēng)的使用條(tiáo)件為:工作線速度≤(4~12)m/s。本例中,工(gōng)作線速度為(wéi)3.18m/s,符合使用條件。
2.選用骨架油封代替填料
選擇φ45mmxφ70mm x12mm的(de)骨架(jià)油封代替填料。由於五個骨架油封的寬度正好等於填料函的長度(dù),所以在次試用時,在填料函內(nèi)裝五(wǔ)個(gè)骨架油封,並重新加工一平麵壓蓋(見圖2)用於軸向定位。安裝時發現填料函孔與骨架配(pèi)合較鬆,所以又在其外圈塗少許704密封膠。在泵體組裝(zhuāng)時,軸套應塗些潤滑油,避免運行初期油封出現幹摩。
試車時發現軸套與多個骨(gǔ)架油封相摩擦,導致軸套溫升很快。為此采用間斷運行法,延長軸套與骨架油封的磨合期。隨著運行時間的延(yán)長,軸套溫度逐漸降低,軸套與(yǔ)骨架油封已磨合,可以投入運行。此次改造後,連續運行4個月才出現泄漏。
3.改進潤滑冷卻方式
第(dì)二次改造時去掉中間一個骨架油封,加工一個厚度與之相同(tóng)的(de)水封環放在中(zhōng)間,其位置對準(zhǔn)原冷卻水孔(如圖(tú)3所示),安裝步驟同上。
在試車前,從原冷卻(què)水孔加入潤滑油(46#機械油),邊加油邊盤(pán)車,直至腔體內完全充滿潤滑油。試車運行未(wèi)采用間斷試運行法,而是連續運(yùn)行,邊運行邊測量軸(zhóu)套溫度。當時的環境溫度為30℃,從試車結果看,可(kě)以直接(jiē)投入運行。初次運行一段時間後需更換皮帶。改造後的剩餘汙泥泵已連續運行1年多,實現了零(líng)泄漏。
參考文獻:
[1]機械(xiè)設計手冊,上(shàng)冊,第二分冊[M].北學工業(yè)出版社(shè),1987.
來源:《中國設備工程》2007年07期
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