32236軸承失(shī)效分析報告

2013-03-06

  一、背景介紹(shào)
  1、軸承(chéng)的(de)運行工作狀態參數:轉速595 r/min,安(ān)裝使用在臥式脫硫泵。使用圓錐軸承32236與另一套30236背靠背安裝在聯軸器一側,另一端是NU336在葉輪一側(cè)。
  2、該泵用於火力發電(diàn)廠脫(tuō)硫車間泵房脫硫泵,投入(rù)使用後運行時間(jiān)大約10個月設備出(chū)現軸承溫度(dù)偏高停機。

  二、目的(de)
  本次分析任務是為了找出軸承軸向遊隙偏小的原(yuán)因,分(fèn)析製定改進方式,防止這種(zhǒng)現象再次(cì)產生。
  三、軸承標識及損壞情況

照片1:外圈端麵標識:32236A(由於氣焊燒烤字跡不太清晰) GERMANY 1/9 O.D

照片2:滾動體燒黑,保持架(jià)斷裂,滾動體出現位置偏移(yí)

照片3:兩(liǎng)套軸承已經變(biàn)色,即軸承受到了高溫

照片4:滾動體(tǐ)出現滑動(dòng)一邊磨損,而(ér)且兩個滾動體已經熱融化焊在了一起。

  四、分析報告
  根據現場及照片分析如下:
  1、軸承受(shòu)到了高溫的作用。
  2、根據以往經驗,產生高溫的可(kě)能性:(1)軸承負荷過載;(2)軸承遊隙過小;(3)軸承潤滑不良。
  3、因為軸承是無源元件,自己不會發熱。
  4、因為脫硫泵(bèng)葉輪負荷較小,無振(zhèn)動衝擊等現象,可以排除軸承負荷過載。
  5、如果軸承(chéng)遊隙過小,軸承在一小時或幾小時內就會抱住燒壞,而此軸(zhóu)承已經運行了10個月。所以,也排除了軸承遊(yóu)隙過小的原因。
  6、懷疑滾(gǔn)動體數量不夠,認(rèn)為缺少兩(liǎng)粒則缺乏依據。因為(wéi)此圓錐軸(zhóu)承安裝時為分體安裝,即先裝30236內圈,再依次裝30236外圈、外隔圈、32236A外圈、Z後裝32236A內圈。而且,滾動體和保(bǎo)持架與內圈是在一起的,並且暴露在外的。如果真的缺少兩粒滾動體,必然會發現的。而且軸承出廠100%檢查(chá)是不可能缺少滾動體的。如果真的缺少兩粒滾動體,在次試車運(yùn)轉時,由於動平(píng)衡不好,會出現很大的噪音與(yǔ)振動,當場就能夠發現。而且也轉不了(le)十個月。從照片(piàn)2可以看出滾動體擠向一邊,將保持(chí)架拉斷。滾動體相對保持架(jià)的位置已經移動(dòng),由此不能斷定是滾動體缺失。
  7、由於排除了上述幾項因素(sù),隻剩下潤(rùn)滑不良(liáng)了。由於該軸承實際潤滑方式為油浴潤滑(huá),而油浴潤滑(huá)的Z低條(tiáo)件必須是Z低油位(wèi)要高(gāo)於下麵滾動體的一(yī)半,如果油位偏低,運轉時軸承上半圈外(wài)滾道甩不上(shàng)油會造成潤滑不良。而潤滑不良會導致軸承發熱,而軸承發熱後內圈(quān)和滾動體會(huì)膨脹導致軸承遊隙減小形成負遊隙,軸承負遊隙會形成運行阻礙(ài)力進一步導致發熱,越熱越緊,越(yuè)近越熱形成惡性循環,Z終導(dǎo)致軸承滾動(dòng)體抱住不轉。在繼續強(qiáng)製用力下,滾(gǔn)動體開始強行滑動,導致滾動(dòng)體半(bàn)邊磨損請見照片4所(suǒ)示(shì)。
  五、檢測分析(xī)
  如果滾動體全(quán)在,保持架孔數可以觀察,可(kě)以通過比對同(tóng)型號新軸承滾動體個(gè)數來(lái)驗證滾動體是否缺失。由於軸承損壞嚴(yán)重並缺失部件,已經無法對其進行檢測。
  六、結論和(hé)建議
  軸承可(kě)能出現過油位不足,導致軸承(chéng)發熱損壞。
  建議:應勤檢查油(yóu)位(因為32236的滾動體Z低中心位置相(xiàng)對較高,應以此軸承油位(wèi)為準(zhǔn)),如果油位不足應及時填加潤滑油。

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