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#1D排粉機非傳端故障(zhàng)導致保護(hù)跳閘缺陷分析報告
2013-03-06
一、事(shì)情經過
2009年12月19日(rì)中(zhōng)午13時,集控室啟#1爐D排粉機,17秒(miǎo)後跳(tiào)閘(正常(cháng)啟動時間15秒),6kVD排粉機開關發‘正序動作’,絕緣正常。DCS中電(diàn)機非傳端軸溫在停運(yùn)10秒後快速上漲至102℃,就地測轉軸溫約50℃。隨即聯係(xì)電氣點檢處理,未再啟。
19日中午(wǔ)點檢通知製粉二班進行處理,下午開票吊回電機,解體檢(jiǎn)修,發現電機非傳端鋁製(zhì)外擋油蓋內(nèi)壁大部分融化,融化後(hòu)鋁水冷卻固化將軸抱(bào)死,非傳端軸承(型號NU224/C3(3G32224))內圈有裂紋,軸承止動圈(並帽)向外移位,止動片與並帽(mào)脫離,轉子非傳端有明顯掃膛痕跡。隨後(hòu)將備用排粉機清掃後安裝到位,於20日晚10點空試正常,21日6點帶負荷運行(háng)正常。
圖一 軸承(chéng)內圈裂紋
圖二 轉子掃膛痕跡
圖三 後端外擋油蓋高溫融化
圖四 並帽與大軸被鋁水粘住
圖五 轉子軸螺紋垮絲
二、原因分析
1.止(zhǐ)動圈(並帽)向外位移與擋油蓋發生高速(sù)摩擦發熱,導致鋁製擋油蓋融化並(bìng)粘住轉子大軸,並Z終抱死轉子,是造成啟動(dòng)時間超(chāo)過保護定值,正序保護動(dòng)作(zuò)的主要原因,非傳動端軸溫飆(biāo)升到100多度也是由於高速摩擦所致。
2.止動圈向外位移原因有以下幾點:
2.1上次檢(jiǎn)修時止動圈旋緊不到位,檢導致長期運行後慢慢鬆動(dòng),並Z終位移到與擋油蓋高速摩擦位置。
2.2止動圈內側有一止動片,銅質止動片6個爪子應向下打入止動圈預留的槽口內(nèi),止動(dòng)片的爪子未打(dǎ)入槽口或打入不到位,是止動圈向(xiàng)外位移的重要原因。經現場查看解體後電機,發現止動片6個爪子均直立,並未打入槽口,基本確定檢修工藝不良是(shì)導(dǎo)致此次事故的關鍵因素。
2.3電機長期(qī)(經製粉二(èr)班查台賬,告知從05年他們接受製粉係統(tǒng)以來,此電機(jī)就一直沒有進行過大修,按(àn)照4年一大修的(de)原則,至少(shǎo)已經超過了大修周期一年,)運行,啟停頻繁,年久未修,直接導致了(le)電(diàn)機整體健康狀況下降,並Z終發(fā)生故障(zhàng)。
三(sān)、防(fáng)範措施
1.加強(qiáng)設備日常巡視力度,對於出現軸溫升高或聲音異(yì)常的電機,重點進行監測,及(jí)時加油,當修必修,修必修好。
2.進一步規範電機檢修台賬管理,全麵清查全廠所有高(gāo)壓馬達的曆史檢修(xiū)及試(shì)驗台賬,對於超過檢修周期的電(diàn)機(jī),要在機組大小修或停備期間,抓緊進行(háng)大修工作,確保設備的健康穩(wěn)定運行。
3.加強電機檢修全過程質量控(kòng)製,優(yōu)質高效的完成每一台電機的大修工作,點檢員(yuán)對自己的設備(bèi)真正做到心中有數。
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