淺析液力(lì)耦合器推力軸承的運行維護方法
2013-04-11
摘 要:本文通過(guò)對一次事故的分析,提出(chū)了液力耦合器推力軸承運行維護的方法和注意事項,供同行們參考。
關鍵詞;推力軸承;工作麵;油膜
0 引言
推力軸承是發電廠轉動機(jī)械廣泛使用的部件之一,在發電(diàn)廠日常的安全運行中(zhōng)肩負著重要的作用。維護好推力軸(zhóu)承,使其保持良好的狀態就具有重要的意義。廣東省茂名熱電廠#5機組配置的兩台給水泵(沈陽水泵廠CHTC5/5SP-2型,現場編號為A泵、B泵)配套進口奧地利福伊(yī)特驅動技術有限公司R15K-551.1型液力耦合器。2003年4月中旬,給(gěi)水泵隨機組調試及試運行,至A泵耦合器#4推力軸承磨損時,A泵(bèng)累計運行時間不足1000小時(shí)。本(běn)文就這一事故進行介紹,並對其進行相應的分(fèn)析研究。
1 事故(gù)經過(guò)
2003年9月(yuè)14日11時41分,#5機滿負荷(200MW)運行中因A給水泵耦合器#3推力軸承推力瓦工作麵及#2徑向軸承測點溫度高(分別(bié)是98℃、95.35℃),保護(hù)動作(zuò)跳泵(保護動(dòng)作值95℃)鍋爐立(lì)即手動(dòng)MFT緊急(jí)停機(當時B給水泵因(yīn)耦合器主油泵主從傳動齒輪損環而退出備用(yòng))。
2 檢查情況(kuàng)
經過對A泵耦合(hé)器(qì)#4推力(lì)軸承進行解(jiě)體(tǐ)檢查發現:
①推力(lì)間隙比安裝要求增大約0.08mm;
②工作麵(miàn)鎢金麵(miàn)有明顯(xiǎn)的磨(mó)損痕(hén)跡,油鍥基本被磨(mó)損的鎢金填(tián)平,磨損量約0.05mm;
③推力(lì)盤金屬麵有明顯的磨損痕跡,並有可見(jiàn)的麻點狀,磨損(sǔn)量約0.03mm。
經過廠家(jiā)技術代表測量軸徑圓周及端麵有關(guān)數(shù)據,分析認(rèn)為#2支持軸承溫(wēn)度高是由(yóu)於#3推(tuī)力軸瓦溫度高熱傳遞影響的(de)結果,#2軸(zhóu)承(chéng)未有損壞跡象,完好正常(cháng)。
3 原(yuán)因分析
①耦合器轉子存在軸電壓,通過推力盤對推力(lì)瓦(接地)放電而產生電火花腐蝕,是推力軸承損壞的主要(yào)原因。
經檢查發現B泵耦合器主油泵傳動齒(chǐ)輪已經磨損失(shī)效(小齒輪特別嚴重,齒已磨平)。經測量,當時運行的A泵耦合器兩端電壓為(wéi)2V,確實存在較高的軸電壓,這是典型的電(diàn)火花腐蝕損壞;
②馬達轉子串動大(dà)。當機組在的負荷運轉時,轉子傳動值約(yuē)為2.5~3mm。從A泵投運以後耦合器#3瓦(wǎ)溫的變化趨勢來看,其溫度是慢慢爬高的,根據資料記錄,8月26日為77℃左右(yòu),到9月13日升至83℃。當機組在低負荷工況下,馬達轉(zhuǎn)子向耦合器工作麵串動時,造成#3軸(zhóu)瓦工作麵與推力(lì)盤間隙變小,可能(néng)因油膜變薄甚至油膜消失,造成幹磨(mó),同時也為電腐蝕創造了有利條件;
③油中帶水。9月(yuè)13日8時(shí)5分,運行人員發現給水泵軸承回油(yóu)鏡有水珠(zhū),即通知(zhī)化學人員化驗,油中含水量為(wéi)143mg/L,立即進行濾油。下午18時再次進行(háng)油質化驗,油中含水量上升至1002.4 mg/L,直(zhí)到9月14日11時,油中含水量才降至192.3 mg/L,後恢複正常。油中嚴(yán)重帶(dài)水,一方麵使軸瓦難以形成油膜或形(xíng)成的油膜剛度低,載荷能力差,易產(chǎn)生幹磨;另一方麵使得油電導率升高,也加劇了電火花腐蝕過程,大大加速了推力瓦、推力盤的損壞速度。
4 結論
根據上述分析,為避(bì)免類似事故再(zài)次發生,在運行維(wéi)護中應注意(yì):
①電動機轉子蓮端加裝絕(jué)緣墊和接地碳刷;
②注意軸電位(wèi)的變化情況,經常跟蹤測量及檢查接軸碳刷的接(jiē)觸情況;
③防止油係統進水,加強化學監測;
④盡量使用絕緣聯軸器;
⑤盡量避免給水泵負荷在軸(zhóu)傳(chuán)動的轉速範圍內(nèi)運行;
⑥加強耦合器的震動、瓦(wǎ)溫的監測,發現異常及時(shí)研究處理。