錘(chuí)式粉碎機軸承座的泄漏原因(yīn)及改進措施

2013-04-02

周子然 蘭興名 賈成聰
(攀枝花鋼(gāng)鐵有限公司煤化工廠)
  摘 要:針對PFCK- 1825錘式粉碎機使用過程中軸承座頻繁泄漏的缺陷,結(jié)合現場(chǎng)實(shí)際,提出了對軸承座潤(rùn)滑油溝、擋油板等結構進(jìn)行改進和對(duì)液壓係統壓力、流量進行調整(zhěng)的措施,取得了良好的效果。
  關鍵詞:錘式粉(fěn)碎機;軸(zhóu)承座;液壓係統
  攀枝花鋼鐵有限公司煤化工廠PFCK-1825型可逆反擊錘式粉碎機為PCK-1520粉碎(suì)機的換代更新設備,與同(tóng)類設備相比具有破碎比大、破碎率高、設備運行(háng)成本低、能耗低等優(yōu)點,但(dàn)也存在粉碎機轉子軸承座的軸頭漏油嚴(yán)重的問題。
  一、粉碎機軸承座運行中存在的問題
  粉碎機軸(zhóu)承(chéng)座的軸承采用稀油潤滑方式(shì),軸承座采用半剖式軸承座,軸承座端蓋設計(jì)為迷宮式密封(如圖1)。這種(zhǒng)密(mì)封方式(shì)結構緊湊,且適用在振動較小的工作環境。其缺點是加工及裝配精度要求高。
  同(tóng)時,粉(fěn)碎機的工作(zuò)環境是重載、低速且衝擊(jī)載荷較為頻繁,轉(zhuǎn)子的振動一般(bān)維持(chí)在180~250μm的徑(jìng)向位移(yí)量(Z大可達到350μm)。粉碎機轉子的(de)軸承座在運轉(zhuǎn)過程中,表(biǎo)現為(wéi)迷宮式密封失效快(kuài),潤滑油泄漏嚴(yán)重。因此需要研究一種端麵無(wú)泄漏的稀油潤滑的半剖式軸承座,達到(dào)零泄(xiè)漏的(de)目的。
  二、軸承座泄漏的原因(yīn)分析
  1.軸承座的結構設(shè)計不合理(lǐ)
  (1)潤滑油路阻(zǔ)力。對軸承座解體後發現上軸承座設計的油溝為軸承的軸向,潤滑油通過端麵進行潤滑,由此(cǐ),軸承潤(rùn)滑油(yóu)路阻力(lì)大,潤滑油可直接噴(pēn)濺到端(duān)蓋,造(zào)成密封油膜破壞。(2)潤滑油回油不(bú)暢。下軸承座隻(zhī)設計了單邊回油孔,而另一側(cè)的潤滑(huá)油則滯留在軸承單邊,當潤滑油累積到一定程度時,就會產生壓力衝擊密封端麵,隨後造成單側油量過多而泄漏。(3)軸承座端蓋無擋油板。潤滑油進入軸承座內,隨著軸承(chéng)的(de)轉動(dòng),潤滑油在軸承座內隨意飛濺,由於油量較大(dà),造成潤滑油直接從密封端麵泄
漏。
  2.液壓(yā)係統(tǒng)中,潤(rùn)滑油(yóu)的壓力和流量控製(zhì)設計不恰當
  (1)液壓係統中的壓力偏高。供油係統的設計壓力在(zài)0.15~0.20MPa,運轉中,密封環密(mì)封油膜能力幾乎(hū)不能承受此壓力,由此密封環密封失效(xiào),端麵漏油嚴(yán)重(chóng)。(2)液壓係統中的流量偏大。供(gòng)油係統的設計(jì)流(liú)量為30L/min。由於流量大,造成軸端麵密封失效。
  3.安裝(zhuāng)精度達不到要求
  該粉(fěn)碎機軸承座(zuò)使用的密封(fēng)為迷宮式密(mì)封,它依靠轉子(zǐ)運轉中密封環與端蓋之間相對運動,將填入迷宮的幹油攪拌成油膜狀態,從而起到密封作(zuò)用。該密封加工精度(dù)高,
轉子密封環(huán)與端蓋的裝配精度高,如間隙小,容易發生摩擦磨損,從而降(jiàng)低密封性能。在實際的(de)加工與安裝過程中,很(hěn)難達到其精度要求。
  三、改造軸承(chéng)座和液壓(yā)係(xì)統
  1.軸承(chéng)座結構的改(gǎi)進原則(zé)
  (1)在(zài)軸承座上部、下部中間部位增設與軸承油溝匹配的潤滑油通道,確(què)保潤滑油全部進入軸承內部。(2)在下部軸承座新(xīn)增左右兩個回流油孔。(3)在左右端蓋上增設擋(dǎng)油板(bǎn),擋油板與旋轉軸之間保持相應(yīng)的間隙(間(jiān)隙控製在0.50~1.0mm)。(4)保持原端蓋設計的部分迷宮式密封。(5)在左(zuǒ)右端蓋外側新增特製的密封圈和(hé)調節壓(yā)蓋。密封(fēng)圈和調節壓蓋可根據液壓係統的壓力、流量進(jìn)行(háng)調節。
  2.液(yè)壓係統的壓力和(hé)流(liú)量的調整原則
  液壓係統的壓力和流量的調整原則是(shì)要保證軸承(chéng)座內(nèi)軸承運轉(zhuǎn)中潤滑良好。
  四、粉碎機軸承座改進和液壓係統調整的實施
  1.軸承(chéng)座的結構改進
  改進軸承座(圖2)的前後之分是相對於(yú)轉子軸的動力輸(shū)入和輸出而言(yán),動力輸入端為後,輸出端為前。
  工作時,供油係統將(jiāng)潤(rùn)滑油(yóu)從加油孔(kǒng)送(sòng)入軸承,潤滑油Z終擠入前油腔和後油腔,並(bìng)分別從(cóng)前出油孔和後(hòu)出油孔(kǒng)返回(huí)供油係統。油路的通暢為減(jiǎn)小供油壓力提供了可能,避免了泄漏的發生。
  為(wéi)了進一步減小潤滑油對(duì)密封結構的壓力,前油腔和後油腔分別被設置在兩側端(duān)蓋(gài)上的擋油環分隔為兩部分,從而將大部分潤滑(huá)油阻(zǔ)擋(dǎng)在擋油環和軸承(chéng)之間,減少了擋
油環和端蓋端麵之間的(de)潤滑油,進一步避免了泄漏。
  為了方便密(mì)封(fēng)圈的(de)安裝,將密封(fēng)圈設(shè)置在壓(yā)蓋與端蓋之間。為(wéi)了提高密封圈的密封效果,其截(jié)麵為凹形,其凹槽朝向軸承方向,在將其壓緊的過程中通過變形使其進一步保證與轉子軸之間的接觸。
  2.液(yè)壓係統的(de)壓力和流量的調整
  根據上述分析,必須重新校核粉碎機供油係(xì)統的(de)壓力和流量,校核的方式有兩種:(1)重新核定係統的參數。(2)根據現場實際,采用標定的(de)方式,對流量和壓(yā)力進行核定。
  比較以上兩種校核:種方式繁瑣,對粉碎機載荷係統(tǒng)參數的獲取不夠準確,相當於重新設計(jì)整個液壓係統。第二種方式較簡單,也容易操作。因此,采用第二種校核方式。(1)確定係統壓力。因供油係統的標準壓力範圍在0.15~0.20MPa之間,而通過現場的實際標定,滿足(zú)軸(zhóu)承座內(nèi)軸承潤滑的壓力隻需0.10~0.13MPa,由此(cǐ)初步核定,潤滑軸承的油壓為0.12MPa,並在係統中增設溢流(liú)閥。(2)確定係統流量。粉碎機(jī)供油係統的標準流量為30L/min,而軸(zhóu)承潤滑並不需要如此大的流量,通過(guò)現場的實際標定,軸承潤滑的(de)流(liú)量隻需18~23L/min,由此初步核定,軸承(chéng)的(de)液壓油流(liú)量(liàng)為20L/min,並在係統中增設調節閥。(3)校核平(píng)衡。允許係統壓力和流量可在一定範圍內進行微調(diào),以(yǐ)此保證軸承的需要。經過以上步驟的(de)校核,粉碎機轉子軸承座內軸承潤滑的條件為壓力在0.10~0.13Pa之間,流量為18~23L/minZ為適合。
  五、效果
  (1)解決了軸承座泄漏的問題。(2)完全滿足粉碎機的運行,不論在低轉速或高轉速條件下,軸承座內的軸承未出現(xiàn)因潤滑條件不良(liáng)而引起的軸承發熱、損壞等(děng)故障。(3)優化粉碎機供油係統的配(pèi)置,係統壓力、流量與現場實(shí)際更加適合,更(gèng)為合理。(4)減少液壓油和密封備件的消耗,改進後每年可節約3萬元。
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來源:《中國設備工程》2009年11期
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