C6143型普通車床主傳動係統與潤滑係統的改(gǎi)進

2013-06-04

林(lín)紅喜 吳萍
(泰州(zhōu)職業技術學院機電工(gōng)程係,江蘇 泰州 225300)

  摘 要:在(zài)C6143型普通車床主傳動係統中,由於傳(chuán)動(dòng)比(bǐ)設計不夠合理(lǐ),致使主軸轉速級(jí)數分布不均:主軸箱中采(cǎi)用飛濺式潤滑,其攪油功率損失產生的熱量引(yǐn)起主軸箱升溫過高,致使主軸軸承產生間隙,影(yǐng)響了機床加工精(jīng)度。針對上述情況,本文介紹了機床大修時,采用調整齒輪傳動比以均化(huà)主軸轉速級數;采用(yòng)箱體外循環冷卻、潤滑以降低(dī)主軸箱溫升,穩定機床加工精度的措(cuò)施。
  關鍵詞(cí):C6143型普(pǔ)通車床;主傳動係統;傳動比;冷卻潤滑(huá)
  C6143係列臥式車(chē)床是江蘇某機床廠幾年前開發的一種新型車床。該係列機床根據(jù)用戶需要,可提供普通型及其變型——馬鞍型兩種機(jī)型。床(chuáng)身上Z大工件回轉(zhuǎn)直徑分別為¢430mm和¢500mm,主軸內孔直經為¢70mm,Z大工件長度分為750mm和1000mm兩種。主軸具有8級轉速,變速範圍從75r/min~1500r/min,機床電機功率(lǜ)為4kw。與同類車床相比(bǐ),由於該係列車床具有主軸內孔可通過的棒料直徑大,主傳動係統結構簡單,操作方便,售價低等特點。投放市場後深受用戶歡迎,尤其是當該機用於切削有色金屬材料(liào)時,其性(xìng)能價格比更佳。本(běn)市某汽車配件廠先後兩次購進10多台該係列車床後,用於切削加工汽車、摩托車中的鋁合金配件,為該廠創造了較(jiào)好的經濟效益。然而在使用(yòng)過程中該機主傳(chuán)動(dòng)係統設計(jì)中存在的一些(xiē)問題也逐步暴露出來,大修時我們(men)對其結(jié)構進行了部分改進,取得了較好的效(xiào)果。本文具體介紹如下。
  1 調(diào)整齒輪傳動比,改善(shàn)傳動性能
  圖1所示為該機主傳動(dòng)係統展開圖。I軸至II軸間的a傳動組由四(sì)對滑移齒輪傳動副組成基本組,II軸至主軸(zhóu)間的b傳動組由兩對滑移齒(chǐ)輪副構成擴(kuò)大組,主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速(sù)級數Z=4×2=8,變速範圍Rn=20。兩組滑移齒輪分別(bié)利用單手柄操縱機(jī)構實(shí)現主軸變速,結構(gòu)簡單、操作方(fāng)便,其轉速圖如圖2所示。通(tōng)過分析可以看出,由於該(gāi)機主傳動係統轉速圖中基本(běn)組中相鄰傳動比的級比數值(zhí)不等,致使主軸轉速(sù)級數分布不均,各級轉速(sù)間的相對(duì)速度損失相差較大(Amax=45.9%、Amin=20.7%)。 同時又由於b傳動組中22/88的齒輪副的主動輪(lún)與從動輪齒數不能互質,致使該齒輪齧合傳動時各齒始終配對,容易(yì)造成輪齒產(chǎn)生點蝕和磨損現象,尤其是Z=22的小齒輪更易損壞,使用一段時間後由此而產生的振(zhèn)動與噪音逐漸加大。針對(duì)這(zhè)一問題,大修時(shí)我們在不改變齒輪結構形(xíng)式及模數的前(qián)提下,僅將齒輪齒數稍作調整並適當運(yùn)用變位係數,重新訂製齒輪後進行改裝,改進(jìn)後的主傳動係統轉速圖(tú)如圖3所示。這統轉速圖不僅使主軸轉(zhuǎn)速級數分布合理,均化了相對速度損失(Amax=36.8%、Amin=34.5%),同時也使各配對齒輪齒數互質,改善了它們的齧(niè)合(hé)條件,提高了齒輪壽命,降低了主傳動係統(tǒng)產生的振動和噪音。

 



  2 改進冷卻(què)潤滑係(xì)統,降低主軸箱溫升,提(tí)高主軸旋轉精度
  該機主軸(zhóu)組件為3支承結構型式,前、中(zhōng)支承為主要支承,分別采用7000型圓錐滾子軸承承受徑向載荷和軸向載荷,後支承采用1000型滾子軸承作為輔助支承。結構簡單,調隙方便,主軸剛度較高。為簡化結構,該機采用飛濺式(shì)潤滑。而(ér)在高速切削時,由於攪油功率損失產生的熱量較大,開機不久油溫即明顯升高,2h後(hòu)主軸箱溫升可達30℃左右。由於主軸組件(jiàn)與(yǔ)箱體熱膨脹不等,致使7000型滾子軸承產生(shēng)間隙(xì),降低了(le)主(zhǔ)軸旋轉精度(dù)和主軸組件剛度,影響了機床的加工精度。針對這(zhè)一問題,大(dà)修時我們采用了類似於CA6140主傳動係統箱體外循環冷(lěng)卻、潤(rùn)滑的方法,在前床腿(tuǐ)內新裝(zhuāng)一隻(zhī)油箱,利用油泵、分(fèn)流器(qì)和銅管將潤滑油分(fèn)送各處(chù)後,再從主軸箱底(dǐ)部返回油箱。采用此法後,主軸箱溫升不足10℃,既改善了潤滑條件,延長了軸承和齒(chǐ)輪的壽命,又提高(gāo)了主軸旋轉精度(dù)和主軸組件剛(gāng)度,穩定了機床加工精(jīng)度。
  3 結束(shù)語
  上述改進措施實施(shī)容易(yì),用費(fèi)不多,但大修(xiū)後機床主傳動係(xì)統的主軸(zhóu)轉速級(jí)數分布合理,各級轉速間的相對速度損失相(xiàng)差很小,切削速度(dù)更易選擇;改善了主傳(chuán)動係(xì)統的潤滑條件,降低了主軸箱的溫升、振動和噪音,提高了主(zhǔ)軸旋轉(zhuǎn)精(jīng)度和主軸組件(jiàn)剛度,穩定了(le)機床加(jiā)工精度。取得了較好(hǎo)的(de)效果。
  參考文(wén)獻:
  [1]戴曙.金屬切削機床設計[M].北京:機(jī)械工(gōng)業出版社,1985.

 

來源:《楊淩職業技(jì)術學院(yuàn)學報》第2卷第4期(qī)

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