GX500螺旋輸送機吊軸承及尾部的(de)改進

2013-05-27

劉(liú)祖坤 羅輝映
(貴州烏江水泥有限責任公司紅楓分公司)

  我(wǒ)公司粉磨包裝車間使用4台GX500螺旋輸送機。其中粉磨車間使用1 台GX500×12.5m,負責出磨(mó)水泥的輸送,月(yuè)運轉率在85%以上;包裝車間使用2台GXS00×37m、1台GX500×8m,負責出庫水泥的(de)輸送,月運轉率平均60%。從1985年投產至今,其平均故障停機率約為12% ,材(cái)料、配件月平均消耗約1550元,且每月必須計(jì)劃(huá)檢修、更換易(yì)損(sǔn)件1次,才能保證生產的正常運行。
  1 吊軸承原設計結構及損(sǔn)壞原因
  如圖1所示,當螺旋輸送機運轉時(shí),水泥在螺旋葉片的強製(zhì)推動下,向右移動。由於滑動吊軸承密封(fēng)性差(chà),經過吊軸承處(chù)的水泥有少(shǎo)量進入(rù)滑(huá)動吊軸承的軸瓦內,一方(fāng)麵水泥堵塞加油孔,使潤滑油加不進吊軸承內,另一方麵軸(zhóu)瓦與(yǔ)聯接軸之間沒有潤滑油,隻有水(shuǐ)泥,這樣就加快了軸瓦和(hé)聯接軸的磨損。另外當螺旋輸送(sòng)機下的(de)脈(mò)衝泵損壞,水泥(ní)倉滿時,水泥在螺旋葉片的強製推送下(xià),壓進尾端滾動軸承裝置內,磨壞或卡(kǎ)死滾動軸承裝置,使螺旋輸送機負荷加大,燒壞電機。根據經驗,每月必須定期檢修吊軸承,更換上瓦和下瓦,同時加注新油。因(yīn)此,檢修工作量大、檢修(xiū)費用高。

 

  2 吊軸承(chéng)結構改進和尾部改進
  見(jiàn)圖2,吊軸承的結構由滑動軸承改為滾動軸承(chéng),聯接處采用M16×150的穿銷螺栓連接,有萬(wàn)向節的功能。改進後的螺旋輸送機中心線上(shàng)、下、左、右偏移0~10°也可運(yùn)轉自如。采用(yòng)滾動密封軸(zhóu)承,密封性能良好,軸承外兩端用2 個“O”形橡膠(jiāo)密(mì)封圈雙層密封,使密封性能更好(hǎo),水泥不會進入軸承內。且滾動軸(zhóu)承的摩擦阻力(lì)小於滑動軸承的摩擦(cā)阻力,減輕了運行負荷。另外在距離尾(wěi)軸承500mm處,用(yòng)氧氣割掉螺旋輸(shū)送機機殼及軸上螺旋葉,再用4mm厚的鋼(gāng)板封堵割後的端麵。這樣螺旋輸送機(jī)露出(chū)尾軸,運行時便於觀察。

 

  3 改進效果
  改(gǎi)進後輸送機運行平穩,運行(háng)8個月均沒有檢修過,且尾(wěi)端滾動軸承無進灰現象,大大節省了材料配件(jiàn)消耗,減少了檢修維護工作量,提高了運轉率,降(jiàng)低了水泥生產成本,電動機運行電流平均下降5~6A。

 

來源(yuán):《起重運輸機械》2006年01期

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