赤泥螺旋檢修原因分析及改(gǎi)造

2013-07-29

蔣洪科
(氧化鋁機動科(kē))
  摘 要:赤泥螺旋輸送機是(shì)氧化鋁生產過程樞(shū)紐中的重要設備,為了保證生產穩定,所以螺旋設備的完好性及(jí)減少檢修次數,提(tí)高設備運轉(zhuǎn)率,是非常重要的。本文主要說的是(shì)氧化鋁(lǚ)沉降車間赤泥過濾螺旋輸送機,在此我對赤泥螺旋經常檢修原因進行分析,對此原因進行改造和提出一(yī)些建議。
  關鍵字:螺(luó)旋輸送機;軸承;擋泥環(huán)
  1 引言
  我們(men)公司,赤泥螺旋輸送機是(shì)尾礦輸(shū)送的重要組成部分。它的(de)主要任務是為(wéi)赤(chì)泥隔膜泵提供赤泥物料。赤泥是一種高粘稠度、低含水率漿狀物料。所以我們要求赤泥螺旋在正常情況下均能安全(quán)、持續運行,而不應有過度的應力、異響、振動、溫升、磨損等其(qí)它問題。自華銀鋁投(tóu)產以來(lái),螺旋設備至(zhì)今運行已經將近三年的時間。三(sān)年裏,暴露出螺旋輸送係統在運行當中的很多不足之處。如:螺旋短軸(zhóu)容易斷,吊瓦(wǎ)壽命短,尾端軸承易進泥,故障頻繁等等。這(zhè)些問題如果(guǒ)不能處理或者改(gǎi)進,將會影響著生產的穩定連續運行。
  2 赤泥螺旋簡介(jiè)
  赤泥(ní)螺旋主要由:電機,減速機,聯軸器(qì),傳動軸,短軸,吊瓦以及外殼組成。通過主電機帶動螺旋葉片軸,使得產生一(yī)個軸向力,推動物料傳動(dòng),來達到(dào)輸送效果。

螺旋簡介(jiè)圖
  3 沉降車間螺旋情況及故障統計
  氧化鋁沉降赤泥過濾車間螺旋生(shēng)產線由6條卸料螺(luó)旋,4條總輸送螺旋以(yǐ)及2條(tiáo)交叉螺(luó)旋來完成不間斷的為赤泥隔膜泵輸送赤泥料(liào)漿。
  (1)沉降車間的螺旋輸送係統一共有24條赤(chì)泥螺旋輸送機。如表:
  (2)沉降車間螺旋設備至投產運行到今天,出現了各種不同的檢修,其中Z為突出的是軸承進泥造成軸(zhóu)承損壞異響和短軸的運行過程中連接螺栓斷裂或者是短軸斷裂(liè)。我以1#沉降車間投產至今出現的赤泥螺旋設備故障做出以下(xià)統計:
  4 對故障的分析及應對措施
  針對螺旋設備出現:螺旋短(duǎn)軸容易斷,尾端軸承易進泥和軸承使(shǐ)用壽命短等常見故障,我對此進行了分析:
  (1)螺旋短軸容易斷,或者是連接螺栓容易斷,短軸法蘭麵開裂,這些應該是屬於材料的(de)強度不夠(gòu),而造成的疲勞斷裂(liè)或開裂。我們通過把螺旋短軸法蘭加厚,來解決連接短(duǎn)軸法(fǎ)蘭麵開裂的問題,短(duǎn)軸連接螺栓由原來每片法蘭三根增加至六根,全部都用12.9級的(de)高強螺栓。對於短軸容(róng)易斷裂,我們(men)通過對加工好的短軸進行淬火處理,來增加短軸的使(shǐ)用強度。通過這些(xiē)措施,螺旋在(zài)短軸吊(diào)瓦出現的設備問題有了很大的改善(shàn)。
  (2)對於螺(luó)旋設備軸承進泥,這是要重點分析(xī)。
  1)現場(chǎng)情況分析(xī):
  沉降輸送螺旋,和交叉螺(luó)旋(xuán)的(de)尾部軸承位於下料口的位置,下料口的赤泥由於不能完全(quán)的被拉走。從而(ér)造成(chéng)了赤泥在螺旋尾部(bù)部位的堆積,這樣就造成了尾部軸承隻能靠油封來(lái)密封住外麵的赤泥(ní)而保護軸承,在赤泥(ní)的堿的腐蝕性,和高摩擦力的作用下(xià),油封很快的(de)損壞,造成了赤泥進入了尾部軸承,造成了軸承異響(xiǎng),軸承使(shǐ)用壽命短。
螺旋改(gǎi)造前末(mò)端軸承安裝示意圖
  2)軸承選型的分析:
  我以輸送螺旋為例(lì):輸送螺旋末端軸承為22232C/W33調(diào)心滾子軸承,動力端是由29332推力調心滾子軸承(chéng)和22232C/W33調心(xīn)滾子軸承兩盤軸承配合(hé)使用的。通(tōng)過機械設計手(shǒu)冊查(chá)得:22232C/W33此類軸承的特點是:調心滾子軸(zhóu)承具有兩列滾(gǔn)子,主要(yào)承受徑一載荷,同時也(yě)能承受任一方向的軸向載(zǎi)荷。有(yǒu)高的徑向載荷能力,特別適用(yòng)於重載或(huò)振動載荷下工作,但不能承受純軸(zhóu)向載荷。該類軸承外(wài)圈滾道是球麵形,故其調心性能良好(hǎo),能(néng)補償同軸度誤差。推力調心滾子軸承29332用於承受軸向載荷為主的軸(zhóu)、徑(jìng)向聯合載荷,但徑向載荷不得超過軸向載荷的55% 。與其他推力滾子軸承相比,此種軸承摩擦(cā)因數較低,轉速較高,並具有調心性能。推力滾(gǔn)子軸承適(shì)用於轉速低的(de)場合。
調心滾子(zǐ)軸承(chéng)示意圖

推(tuī)力調心滾子軸承
  通過以上兩方麵的分析,發現造成軸承壽命短的主要原因是軸承進泥造成的(de),軸承容易進泥Z主要的原(yuán)因是:軸承的安裝位置太靠近下料口,光靠兩油封(fēng)密封不能解決進泥,針對這一問題,我們(men)決定把末端軸承取消,通過加(jiā)長螺旋外殼增(zēng)加一個短軸吊瓦的連(lián)接方式,利用短軸(zhóu)上有保證同軸度台(tái)階來找同軸度,從而替代末端軸承,使得螺旋輸(shū)送設(shè)備運行得平穩。對於動(dòng)力(lì)端軸承:動力段軸承通過兩盤軸承配合使用,很好的解決了螺旋運行當中產生的軸向力和徑(jìng)向(xiàng)力(lì)的承受問題(tí),而且安裝位置距離下料口大約有1米左右,隻有少量的赤泥飛濺到這邊,我們通過在傳動軸上麵增加一個擋泥環,用(yòng)來阻止赤泥進入軸承,保護軸承,使得軸承(chéng)壽命提高。
螺旋改造後末(mò)端軸承安裝示意圖
  5 取得(dé)的成效
  沉降車間赤(chì)泥螺旋於08年11月開始對沉降車間總輸送螺旋及交叉螺旋共12條逐步開始技術改造,並(bìng)且全部於年底(dǐ)完成。對於螺旋的短軸備件通過改造後,赤泥螺旋(xuán)設備故障率有了明顯的下降。大大提高(gāo)了設備的運轉率。
改造前後數據對比
  可以看出改造前(qián)設備在運行得一年裏各(gè)種檢修有22次,改造後在運行的(de)快2年的時(shí)間中各種檢修有(yǒu)16次。不管從備(bèi)件或者生產上看,都有著不錯(cuò)的(de)成果。
  6 結束語
  螺旋設備運行至今,已經趨於穩定,關於它的各種檢修(xiū)計(jì)劃也基本上能按照時間表(biǎo)進行。
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