毛繼(jì)新
(太原西峪煤礦,山西太(tài)原 030021)
摘 要:從使用工況、載(zǎi)荷、材料(liào)及熱處理等方麵分析DP-340皮帶機滾筒軸頸斷裂的原因,並提出了(le)相應的改進措施。
關鍵詞:滾筒軸頸;斷裂;載荷;應力(lì)集中(zhōng);疲勞強(qiáng)度;熱影響區
DP-340皮帶輸送機因其運量大(dà)、易於安(ān)裝、便於維護等優點,廣泛(fàn)應用於煤(méi)礦井下。近年來,西峪(yù)煤礦井下大量使用DP-340皮帶輸送機,但由於井下巷道起伏多變,煤量不均勻等因素的影響,使輸送(sòng)機的工況十分複(fù)雜(zá)。2004年4月至12月間,該(gāi)礦四(sì)采區主下山3部皮帶機(jī)頻(pín)繁發生多起從動滾筒軸頸斷裂事故,斷裂部位(wèi)都發生在安裝齒輪一側d80mm到d90mm的軸肩處(chù)。根(gēn)據現場調查並結合斷軸的斷裂麵情況,筆者僅對滾筒軸的斷裂原(yuán)因分析如(rú)下。
1 載荷分析
DP-340皮帶輸送機是由電動機通過減速器帶動(dòng)主動滾筒轉動,由一對同步齒輪的齧合實現主、從動滾筒的共同轉動,利用輸送帶與滾(gǔn)筒表麵之間的靜摩擦來完成輸送帶的載物運輸(shū),其工作原理如圖1所示。

工作時,由於巷道起伏多變,輸(shū)送機的載荷隨坡度的變化而變化,同時,在井下實際生產(chǎn)中,煤量的(de)大(dà)小也隨采煤工作麵(miàn)條件(jiàn)的變化而變化,這(zhè)樣就造成輸送機的負載複雜多變,滾筒軸受到的力矩(jǔ)載荷也在不斷地發生變化,特別是在重負荷時緊急停車、輸送機倒轉時被逆止器(qì)逆止、重負荷時強行啟動這(zhè)三種惡劣(liè)工況下(xià),滾筒軸要承(chéng)受的扭矩(jǔ)Z大,且(qiě)具有衝擊性,如果這種惡劣工況(kuàng)頻繁(fán)和長期存在,則滾筒軸必然要承受巨大的反複交變的衝擊載荷(hé),在這種反複交變的衝擊載荷的作用下,軸很容易失(shī)效。
我們經過(guò)現(xiàn)場調查,發現在該礦四采區主下山,共鋪設8部皮帶輸送機,運輸線長,頻繁發生斷軸的3部皮帶輸送機所(suǒ)在位置的坡度變化Z大,該采區布置1個機采工作(zuò)麵,2個炮采工作麵,采煤量大,使皮帶輸送機的載荷加大(dà);同時,由於8部(bù)皮(pí)帶輸送機(jī)相互連鎖,隻要前麵任何一部皮帶輸送機停車,後麵的所有(yǒu)皮帶輸(shū)送機(jī)就全部自動停車,這必然造成所有皮帶輸送機在(zài)重負荷下(xià)的頻繁啟動或停止。綜合上述分析,筆者認為煤量(liàng)大、坡度大、長期超載、頻繁的重負荷啟動和停車是造成(chéng)滾筒軸頸斷裂的主(zhǔ)要原因。
安(ān)裝時,主動滾筒和從動滾筒的中心線必須保證互相平行,否則,滾筒軸要承受徑向的剪切應力,平行度誤差越大,滾筒軸受到的剪切應力(lì)越大。
我們對現場使用的輸送機機頭主傳動係統進行(háng)分析,發現(xiàn)主動滾筒與從動滾筒中心軸(zhóu)線的平行度(dù)誤差為3.6%,這遠遠超過了皮帶機安裝的技術要求,滾筒(tǒng)軸必然要承受很大的剪切力,在這種情況下,軸很容易發生彎(wān)曲或斷(duàn)裂(liè)。可見,安裝時造成的軸的不平行是(shì)滾筒軸發生斷裂的重要原因。
2 斷軸的斷裂麵(miàn)分析
由(yóu)斷軸的(de)斷口可見:斷裂麵有截然不同的兩個區域,即疲勞斷裂區和瞬斷區。從斷口斷麵看,斷口上疲(pí)勞區有明顯的疲勞條紋,說明軸的破壞(huài)屬於疲勞(láo)破壞,瞬斷區所占比例大(dà)約為50%,可以認為,在(zài)工作過程中,軸的過載程度比較大;從疲勞區看,磨得比較粗糙,說明疲勞裂紋產生(shēng)後,因過載程度太大,裂紋的擴(kuò)展速度較(jiào)快,疲勞裂紋擴展期在總壽(shòu)命中所占的比例較小,兩斷麵還未發生摩擦就(jiù)進入瞬斷期;從瞬斷區(qū)看,斷口為纖維狀,說明Z後(hòu)斷裂屬於韌性斷裂。所以,從斷口的形貌分析可(kě)以判斷,軸的斷裂是屬於應(yīng)力集中引起的多(duō)源疲(pí)勞斷裂。另外,根據對斷軸的結構分析,發現d80mm-90mm的軸肩過渡處,圓角半徑R較小,隻有2mm-3mm,應力(lì)集中較大,這也是引起軸早期斷裂的重要原因之一。
3 鋼材成分和熱處理分析
為弄(nòng)清短軸(zhóu)的材質和熱處理狀態,我們對所有斷軸取樣進行化學成分分析,結果為:C0.39%、Si0.24%、Mn0.63%、P0.014%、S0.015%,屬於(yú)35#或40#鋼,測得表麵硬度(dù)為HB170左右,遠(yuǎn)遠沒有達到技術要求的HB240-280,材料的淬透性差,另外,由於軸的鍵槽部位經過中頻(pín)淬火處理,若操作不當,距(jù)鍵槽末端不遠處的軸(zhóu)肩,很(hěn)可能處於中頻淬火的熱影響區,熱(rè)影響區不利的殘餘應力與d80mm-d90mm的軸肩過渡處的(de)應(yīng)力集中迭(dié)加,更容易造成軸的早期疲勞開裂。
根據皮帶輸送機滾筒(tǒng)軸的使用條件和技術要求,結(jié)合有關資料介紹(shào),軸應選用(yòng)淬透性較好的中碳合金(jīn)結(jié)構鋼,比(bǐ)如38CrMnMo、35CrSiMnMo等,它們的淬透性都比較(jiào)好,經過調質處理後強韌(rèn)結合較好,為進一步提高疲勞強度,熱(rè)處理後的硬度還可提高到HB300左右。為緩和軸肩(jiān)過渡處的應力集中,應適當加(jiā)大圓角半徑,提高機加工質量。鍵槽部位中頻淬火操作時(shí)應注意(yì)避免熱影響區到達軸肩過渡處。如果采用局部表麵滾壓強化來提高這一區域的疲勞強度,可以在圓角過渡處形成有利於疲勞強度的表麵殘餘壓應力。
4 結語
通過以上分析,可以得出以下結論:
(1)皮帶輸送(sòng)機所處的位置坡度大,煤量大,頻繁的重(chóng)負荷停車或啟(qǐ)動,使軸承受較大的反複交變的衝擊載荷,過早地發生(shēng)疲勞破壞(huài),建議在(zài)坡度大的位置使用皮帶輸(shū)送機時,盡(jìn)量縮短皮帶輸送機的長度(dù),並且適當控製煤量,加強皮帶輸送機的(de)管理(lǐ),避免頻繁啟動停車,尤(yóu)其是重負荷停車或啟動。
(2)安裝質量(liàng)差,滾筒(tǒng)軸中心線不平(píng)行,使滾筒軸承受很大的剪切(qiē)力,造成(chéng)軸端彎曲或斷裂。建議提高(gāo)安裝質量,縮小滾筒(tǒng)軸的(de)不平行度。
(3)滾筒軸的材質差,熱處理後達不到設計的技術要求,強度低(dī),使軸發生早期的疲勞斷裂(liè),建議選(xuǎn)用淬透性較(jiào)好的中碳合金結構鋼,如38CrMnMo或(huò)35CrSiMnMo等,經調(diào)質處理(lǐ)來製造此軸。
(4)d80mm-d90mm軸(zhóu)肩過(guò)渡處,圓角半徑(jìng)太小,隻有2mm-3mm,造成軸肩過渡處應力集(jí)中較高,這是軸(zhóu)出現早期斷裂的一個主要原因。建議提高機加工質量,適當加大圓角半徑,並采用局部表(biǎo)麵(miàn)滾壓強化的方法,使疲勞壽(shòu)命得到提高(gāo)。
(5)熱處理質量(liàng)差(chà),軸的鍵槽部位(wèi)需經(jīng)過(guò)中頻淬火處理,淬火時操作不當,使(shǐ)軸頸變化的過渡處處於中頻淬火的熱影響區內,熱影響區不利的殘餘應力與軸的幾何形狀突變(biàn)處的應力集中迭加,是造成(chéng)軸早期疲勞斷(duàn)裂的(de)原因之一(yī)。建議提高熱處理(lǐ)質量,避免軸頸變化的過渡處處在熱處理的熱影響區(qū)內。
來源:《科技情報(bào)開發與經濟》2005年(nián)第15卷第18期