李華林
(勝利石油管理局總(zǒng)機械廠,257000)
一台天津第五機床廠生產的CW6163普通車床(1984年出廠),2000年3月,操作者(zhě)用該(gāi)車床車削工件時,發現工(gōng)件圓柱(zhù)表麵帶波紋。現場進行分析診斷(duàn),發現該車(chē)床在車削工件圓柱麵時,有一定的徑向跳動,所(suǒ)以加工出的工件圓柱表麵有波紋。用手輕(qīng)摸B型主軸法蘭盤(pán),可以感覺有輕微徑向跳動,根據這一情況(kuàng)判(pàn)斷可能(néng)是B型主軸上某一軸承與主軸的配合出了問題。停機(jī)後打開床頭箱,發現B型主軸Ø120.25處(錐度1:12)與左端軸承(3182124)配合鬆動,軸承跑內圓,主軸與軸承結(jié)合處已經嚴(yán)重損傷。
針對這一問題,經過仔細分析,反複思考,並(bìng)查閱有關資料和圖冊,得出如下結論:如果購(gòu)買新的B型主軸,需資金約一萬元;通(tōng)過對主軸進(jìn)行修複可節約資金。修複的具體辦(bàn)法(fǎ)是對主(zhǔ)軸損傷部位按原錐度進行磨削,直至達到圖紙粗糙度要求,然後對(duì)該(gāi)部位(wèi)進行鍍鉻處理,尺寸比圖紙大(dà)0.20毫米,Z後再對該部位進行磨削,直至達到圖紙要求(磨削方法如圖所示)。具體修複過程如下:

圖1 料艙進口處管線布置(zhì)圖(tú)
(a)工裝準備:由(yóu)於B型主軸為空心,磨削時無法裝夾,所以先在普通車床上(shàng)加工大、小圓堵頭各一件(jiàn)。大堵頭按主軸大頭(tóu)內孔尺寸及斜(xié)度加工配合外(wài)圓(yuán)柱,小堵(dǔ)頭(tóu)按主軸小頭(tóu)內孔尺(chǐ)寸及斜度加工配合外圓柱。堵頭與軸(zhóu)內孔均采用過盈配合,裝配在一起,堵頭遠軸端圓麵預留頂尖孔(中心孔)。
(b)找正頂尖孔:將B型主軸裝夾在CW6163普通車床上,大頭(tóu)裝夾在三爪卡盤上,小頭裝(zhuāng)夾在中心架上,在(zài)尾座上裝一活頂尖。開動車床,使主軸慢速轉動,用尾座上的活頂尖頂住主軸(zhóu)小(xiǎo)頭的(de)頂尖孔,利用中心(xīn)架的自動找正中心功(gōng)能找正(zhèng)主軸中心。然後正尾(wěi)座上裝上中心鑽,重新鑽出與主軸同(tóng)心的小(xiǎo)頭(tóu)頂尖孔。采取同(tóng)樣方法,鑽出主軸大頭的頂尖孔。這樣可保證主軸在磨削時同(tóng)心度誤差不大於0.01毫米。
(c)磨(mó)削(xuē)損傷部位(wèi):將(jiāng)主(zhǔ)軸裝夾在MQ1350A外圓磨床上,采用雙死頂尖頂住主軸兩端頂尖孔,對損傷部位進行磨削。按圖紙錐度1:12並(bìng)利用軸承(chéng)進行校正,調整磨削角度進行磨削(xuē),直到該錐麵磨平並達到圖紙要求的粗糙度Ra0.4。這時主軸1:12錐麵(miàn)處小(xiǎo)頭尺寸為120.05毫米,比圖紙尺寸小0.2毫米。
(d)鍍鉻處(chù)理:對主(zhǔ)軸重新磨削(xuē)的部位進行鍍鉻處理(lǐ),鍍層厚度0.4毫米(mǐ),比圖紙要求尺寸大0.2毫米,留作Z後磨削餘量。
(e)磨削修複完成:對鍍鉻處理後的主軸鍍鉻部(bù)位進行重新磨削修複,直至達到圖紙要(yào)求的尺寸和粗糙度為止。
修複完成後,將該B型主軸重新裝配在原來的車床上,該車床運轉正常,精度達到2級,滿足工(gōng)藝要求。
經過兩年的運轉,精度基本沒有下降,說明修複效果良好。
來(lái)源:《現代機械》2003年02期