63/28摩托車曲軸軸承早期失效分析

2013-08-28

禹德偉1 仇亞軍2 雷建中2 鄒(zōu)從國3
(1.江(jiāng)門機械設備(軸承)有限公司,廣(guǎng)東江門 529030;2.洛陽軸研(yán)科技股份有限公司,河南洛陽 471039;3.萬向集團技術中心,杭州 311215)
  摘 要:通過對發生早期失(shī)效的63/28/P5 Z2摩托車發動(dòng)機曲軸軸承進(jìn)行分析,發現發動機(jī)零件加(jiā)工時殘留(liú)的金剛石微粒在運轉過程中進入軸承,使軸承零件工作表麵產生點狀壓坑(kēng)缺陷,是導致軸(zhóu)承早期失效(xiào)的主要原因。
  關鍵詞:曲軸軸承(chéng);早期(qī)失效;顯微分析;金剛石
  
某公司生產的摩托(tuō)車曲軸軸承(chéng)63/28,在安裝到(dào)發動機中(zhōng)進行調試或用戶使用初期,會發生早期失效現象,失(shī)效特征均為滾動表麵(miàn)出現麻點坑(kēng),造成發動機噪聲加大。現對(duì)一早期失效的63/28/P5 Z2摩托車曲軸(zhóu)軸承進行失效(xiào)分析。
  1 宏觀形貌分析
  將失效曲軸軸承63/28/P5 Z2整體(tǐ)放入(rù)幹淨燒杯(bēi)中,倒入丙酮將其淹沒(méi),放入超聲波清洗機中清洗數分鍾;取出軸(zhóu)承,用濾紙將從軸承中清洗(xǐ)出(chū)的(de)物質收集起來,粘附在覆蓋有導電膠的電鏡樣品架上以備進(jìn)行電鏡觀察分析。
  采用線切(qiē)割機將清洗後的軸承外圈切為兩半(bàn),隨(suí)後將保持(chí)架、鋼球及內圈拆開,對(duì)軸承的各個組件的外觀形貌進行宏觀觀(guān)察,結果見表1。
  2 硬度檢驗
  采用HR-150A型硬度(dù)計,對軸承內圈、外圈及隨機抽取的3粒鋼球進行硬度檢(jiǎn)驗,檢驗結果見表2。
  由表2結果可知,軸承的內圈、外圈及鋼球的淬、回(huí)火硬度值均符合JB/T 1255-2001相關(guān)規定。
  
3 掃(sǎo)描電鏡及能譜(pǔ)分析  
  用線切割機在圖1~圖4中箭頭標注的溝道上的深色條(tiáo)狀痕跡部位及(jí)小黑點部位(wèi)切取試樣,將其隨同表麵分布(bù)有2條環帶交(jiāo)叉麻點坑缺陷的1粒(lì)鋼球(qiú)和軸承清洗(xǐ)出的物質依(yī)次放入JSM-6380LV掃描電鏡中進行形貌觀察(圖6~圖12)。
隨後,用EDS7582型能譜儀分別對軸(zhóu)承內、外圈溝道麵上黑點缺陷和清洗出的物質(zhì)進行成分分析,結果見表3。




  從(cóng)表3中的測(cè)試結果可以(yǐ)看出,內、外圈溝道上黑點缺陷內的物質與從(cóng)軸承中(zhōng)清(qīng)洗出物質的化學成分中C元素含量基本接近(jìn),應該為同一物質-金剛石。
  4 結果分析
  由以上宏觀形貌分析、硬度檢(jiǎn)驗(yàn)及(jí)電鏡(jìng)能譜分析結果可知:
  (1)通過對軸承外(wài)圈及內圈溝(gōu)道痕跡(jì)形貌的觀察,可知(zhī)溝道麵沿軸向的深色條狀痕跡均為接觸擠(jǐ)壓所致;分布有顯微剝落坑和細微(wēi)裂紋,痕(hén)跡間距與鋼球間距相等,由於軸承失效後從曲(qǔ)軸上(shàng)拆卸時,是通過敲擊軸承外圈端麵,使拆卸力通(tōng)過外圈溝道、鋼球和內圈溝道傳遞,從而判(pàn)定(dìng)該類缺陷是軸承(chéng)拆卸所致。
  (2)由掃描(miáo)電鏡分析可以(yǐ)看出,外圈和內圈(quān)溝道上的黑(hēi)點(diǎn)均為凹坑,凹坑內有灰白(bái)色物質存在;鋼球(qiú)表麵分布的麻(má)點(diǎn)坑環帶中的各麻點坑分布方向基(jī)本一致,大小及形狀相同,麻點坑邊緣存在明顯的擠壓凸起變形區(qū),這些麻點坑缺陷應為同一物質擠壓(yā)所致。受損軸承零件的硬度均大於61 HRC,能導致其損壞的物(wù)質(zhì)的硬度應更高。經能譜分析,內、外(wài)圈缺陷內殘(cán)留物質的成分中以(yǐ)C元素為主,達到9o%以上,從而判定該硬顆粒為金剛石顆粒。
  (3)通過對從軸承中清洗出的物質(圖12)觀察可知:該物質(zhì)的尺寸大小和形貌與軸承(chéng)外、內圈溝道上的黑點和鋼球表麵麻點坑接近。能譜分析表明該物質成分中C的質量百分數達83.22%,表明該物(wù)質為能將其表(biǎo)麵擠壓成凹坑的金剛石細小顆粒。
  
5 金剛石來源及麻點坑產生機理
  5.1 金剛石來源(yuán)
  軸承內(nèi)、外圈溝道上的(de)黑點位置測振時必然和鋼球接觸(chù),由於失效軸承63/28/P5 Z2出廠時全(quán)部經過清洗,注防鏽油後振動(dòng)檢驗合格才包裝,因而可以(yǐ)判定造成軸承早期失效的金剛石顆粒(lì)為軸承(chéng)出廠後侵入(rù)。由於摩托車發動機零件加工中,有采用金剛石磨具、修整器具等,故可以(yǐ)推定金剛石應(yīng)為發動(dòng)機零件加工時(shí),所采用的金剛石磨具、修整器具等上的金剛石顆粒脫落而殘留(liú)在零件上,在後續工(gōng)序中又未能(néng)徹底清洗或清理幹淨,從而(ér)進入發動機中導(dǎo)致軸承早期(qī)失效。
  5.2 麻(má)點坑產(chǎn)生的機理
  該(gāi)失效軸承是(shì)裝(zhuāng)在四衝程發動機曲軸上,此類發動機采用油泵(bèng)壓力噴(pēn)射和曲軸等運動部件攪撥潤滑(huá)油飛(fēi)濺(jiàn)相結合的混合潤滑方式。發動機工(gōng)作時,油(yóu)泵從曲軸箱泵油,由高壓油路分別送到曲軸、凸輪軸、軸承等高速重載的零件表麵;對難以實現壓力潤(rùn)滑(huá)的位置則利用曲軸、齒(chǐ)輪等旋(xuán)轉飛濺或重力下落的潤(rùn)滑油(yóu)來潤滑,如氣缸壁、正時齒輪等部(bù)件的潤滑。故可以判定,殘(cán)留在發動機中的金剛石顆(kē)粒是通過高壓噴射而進入曲軸軸承的。
  由(yóu)於曲軸軸承承受的載荷具有脈動性,且其徑向作用力方(fāng)向也呈周期(qī)性(xìng)變化,造成(chéng)軸承載荷區的大小和位置不斷變(biàn)化,即曲軸軸承運轉時非載荷區的位置和間隙的大小不斷(duàn)變化,這樣,進入軸承中的金剛石顆粒(lì)能比較容易壓人軸承(chéng)的滾(gǔn)動表麵。而發動機中其(qí)他部位軸承承受的載荷穩定,則其非載荷區的位置和問隙的大小(xiǎo)穩定(dìng),金剛石顆粒就不容易壓入軸承的滾動表麵。
  另外,由於(yú)內、外圈的硬度比鋼球低,這樣侵入軸承滾動表麵之間的金剛石顆粒就壓入到了外圈、內圈的滾(gǔn)道表麵,在滾道上產生黑點。嵌(qiàn)入滾道的金剛石顆粒,在軸承運(yùn)轉時對鋼球表麵進行擠(jǐ)壓,從而在(zài)鋼球表麵擠壓出呈環帶狀分布的麻點坑。
  6 結束語(yǔ)
  針對(duì)出現的問題,依據分(fèn)析結果,提出改進措施:
  (1)嚴格控製發動機零件加工中所用(yòng)金剛石(shí)磨具、修整器具等的質量,並正確地使用,避免金剛石顆粒的脫(tuō)落。
  (2)發動機的所有零件在裝配前,必須進行嚴(yán)格的清洗或清理,避(bì)免異物進入發動(dòng)機。
來源:《軸承》2009年3期
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