磁力(lì)泵應用與軸承故障處理

2013-10-08

胡(hú)小青
(中石化巴陵分公司尿素部,湖(hú)南(nán)嶽陽 414003)
  摘 要:尿素裝置的吸收塔循環泵(bèng)因環保問(wèn)題改用國產CQB型磁(cí)力泵後,達到了完全無泄漏,滿足了環保要求,但其軸承使用壽命短,並由此引發其他內件損壞,導(dǎo)致該泵運行周期短,備件更換頻繁。對軸承容易損(sǔn)壞的原因進行分析,在軸承(chéng)選材及安裝尺寸上做了一些調整,改進後的軸承使用壽命在(zài)一年(nián)左右,保證了設備的長周期運行(háng)。
  關鍵(jiàn)詞:磁力泵;應用;軸承;故障;處理
  
尿素裝置(zhì)低壓循(xún)環係統吸收塔為了(le)保證有足夠的吸收液,采用離心泵將吸(xī)收塔出口0.28MPa氨水抽出一部分返送至吸收塔作為吸收液循環使用(yòng),離心泵型號為(wéi)HCA12.5-8/5單級,軸封形式為填料密封,該泵基本上能滿足工藝要求,運行周期較長。但軸封始終(zhōng)泄漏嚴重(chóng),大(dà)量(liàng)的氨水介質泄漏不僅浪費能源,也成了(le)裝置(zhì)備受關注的(de)環保難點。為了解決泄漏問題,2001年2月對循環泵實施改造,取消原有離心泵,改用無泄漏(lòu)的磁力泵。
  磁力泵的應用消除了原(yuán)有的介質連續泄漏現象,但運行周期短,內件故障(zhàng)頻繁,對正常生產帶來嚴重的威脅。對拆換下來的內件與磁力泵本身的內件結構反複對比分析,確定為軸承取材等方麵存在不當之處,對磁力泵相關部位進(jìn)行合理的改進,使磁(cí)力泵的運行狀況大為改觀。
  1 磁力泵(bèng)的(de)應用情況
  根(gēn)據生產(chǎn)工藝條件及(jí)輸送物料(liào)介質的特性,選用的國產磁力泵型號為CQB80-65-125,性能參數為流量0.014m3/s,泵揚程80m,汽蝕餘量4.0m,泵轉速2900r/min,電機功率7500W,泵效率54%。
  COB磁(cí)力泵主(zhǔ)要由電機、磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。當(dāng)電機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過間隙與隔離套作用於裝在泵軸(zhóu)上的內磁鋼,使(shǐ)轉子與(yǔ)電機同步旋轉,無機械接觸傳遞扭矩在泵軸的輸入端,由於液(yè)體(tǐ)被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封(fēng)而達到完全無泄漏。
  正是由於具有完全無泄漏的優點,成功(gōng)地解決了
流(liú)體(tǐ)輸送中的(de)跑冒滴漏問題,成為環保工程中十分重要的產品,越來越(yuè)受到石油化工等易出現環保問(wèn)題行業的重視,也是進行低壓循(xún)環(huán)係統吸收塔改造選型的主要理由。
  磁力泵投用後(hòu),消除了氨水泄漏問題,並且(qiě)具有運行(háng)時振動小、噪音(yīn)低,軸承靠介(jiè)質液自身進行潤滑,無須加潤滑油等一些(xiē)優點。但運行一個多(duō)月後即(jí)出現噪音加大,泵(bèng)出力減小現象。拆檢發現徑向(xiàng)與軸向軸(zhóu)承均發生磨損,尤其推力軸承石墨部分嚴重損壞(huài),僅殘存一小部分,軸承體及葉(yè)輪口環等內件磨損(sǔn)嚴重(chóng),不得不進行更換處理。接下來的機泵運行過程中此類現象連續發生,平均(jun1)時間12個月不等。
  2 軸承故障原因分析
  
磁力泵軸承係分徑向滑動軸承和(hé)止推滑動軸承(chéng)兩類,分別起著支(zhī)持轉子旋轉運動和限製軸向運動的作用,同時減少運動摩擦。如圖1所示。
  滑動軸承為硬質(zhì)石墨套,套裝在磁力泵(bèng)軸(zhóu)承體的兩端。止推滑動軸承為配對的相對兩部分,一部分套裝在葉(yè)輪上或內磁鋼體(tǐ)上,材質為硬質(zhì)合金,另一部分與滑動軸承連在(zài)一體,安裝滑動軸承即隨之貼在軸承體的外端(duān)。軸承的潤滑依靠石墨良好的自潤滑性能,同時在軸(zhóu)承體處開有液流孔,將高壓介質液體引入內磁鋼體與隔(gé)離罩之間(jiān),以(yǐ)降低由磁渦流及磁滯損失引起的內磁鋼體的溫升,然後(hòu)液體經泵軸中心孔(kǒng),一部分冷卻和潤滑軸(zhóu)承,還有一部分回到葉輪入口,起到循環冷卻(què)和(hé)潤滑作用。磁力泵的軸向力通過在葉輪上鑽平衡孔、在葉輪前後(hòu)設置(zhì)密封環及在軸承體處開有液流孔、將高壓液(yè)體引入內磁鋼體與隔離罩之間使轉子在(zài)液力作用下自動平衡。
  磁力泵的(de)軸承係潤滑原理及轉子軸向力平(píng)衡原理給磁力泵提供了較完善的理論基礎,因此泵運行初期一般能達到平穩、噪音小、完全無泄(xiè)漏的良好狀態。但(dàn)隨(suí)著運行時間的推進,止推軸承的(de)缺陷在液體液力的(de)不斷作用下顯現(xiàn)出來。
  
1)液體自動調節並不能使轉(zhuǎn)子在軸向(xiàng)上承受的推(tuī)力達到(dào)的平衡。這是由於受到液力作用的轉子兩邊在結構上不完全對稱所決定的。由(yóu)此在任何狀態下,轉子都將受到(dào)指向某個方向的總推力,此方向上的止推軸承兩部分壓緊,並相對滑動摩(mó)擦。
  2)在某些情況下,轉子總軸向力增大或者(zhě)換向導致止推軸承負載(zǎi)增加:① 泵運行工況波動大而導致的。在實際運行中如(rú)果(guǒ)運行參數(入口壓力、出口壓力)波動大,破壞磁力泵轉子的液(yè)力平衡,使滑動(dòng)軸承承受較大的徑向力和軸向力;②工藝倒泵所致。工藝吸收塔循環泵設置2台,一開一備。工藝上為了驗證備用泵是否完好,保證備用泵能隨(suí)時(shí)啟(qǐ)用,通常半個月進行(háng)一次倒泵(即開(kāi)、備機泵輪流開與停(tíng)),而磁力泵的每一次開啟或停止,葉輪兩(liǎng)邊液體(tǐ)介質的壓力都有一次短時間內高低調換過程,造成推力短時間內反(fǎn)向切換,此時承受推力(lì)的推力軸承受到衝撞(zhuàng)。
  3)由於磁力泵(bèng)實際運行時軸向力的這些特性,要求止推軸(zhóu)承不僅有良好的耐磨性、硬度等,同時必須具有較高的抗壓強度、韌性、耐擠壓、耐機械衝擊能力。而硬質石墨的抗壓(yā)強度和韌(rèn)性較
差,由此在磁力泵運(yùn)行時(shí)易(yì)破損、破裂,破片被(bèi)介質(zhì)液帶走,在液體的渦流作用下,轉子軸向竄動(dòng)位移加大,徑向振動加劇,徑向石墨(mò)軸承受軸的擠壓、衝擊破損。同時內磁鋼體、軸承體及葉輪密封環(huán)等磁力泵內件(jiàn)之間相互摩擦損壞,噪音(yīn)增強,泵出(chū)力減少,直至無法運行。
  3 處理措施與效果
  1)選用合適的(de)軸承(chéng)材料。軸承部位所有摩擦副均采用優質碳化矽。優質碳化矽純度很高,碳化矽含量大於99%,耐氨水腐蝕,具有較高的強度(dù)、彈性、韌性及耐磨性,使軸承的抗擠壓、衝擊能力大為提高,使用壽命(mìng)是其他滑動軸承(如石墨)的10倍以上。
  2)安裝轉子時選用合適的止推軸承間(jiān)隙。通過將轉子試裝在軸承體上,並把轉子推向一邊,可測得原有磁(cí)力泵(bèng)的止(zhǐ)推軸承兩部分間的Z大間隙(即止推軸承正常時(shí)轉子所能產生的Z大軸向竄動量(liàng))在0.13~0.15mm之間,將其調整為0.3~0.5mm。這個間隙範圍有(yǒu)利(lì)於隙間液膜的形成,減少止推軸承兩部分摩擦副間摩擦(cā),同時降低遭受衝(chōng)撞(zhuàng)時(shí)的衝擊力度(dù)。
  3)工藝上優化操作,盡量減少或避免工(gōng)況大幅度波動;將倒泵周期延長至2個月,盡量減少頻(pín)繁倒泵對磁力泵帶來的不良影響。
  4)改(gǎi)進後的(de)磁力泵在運行時關注了工藝操作,表現出磁力泵固有的(de)特點,同時具有良好的運(yùn)轉性能(néng),在相當長的時間內(nèi)免維護,運行可靠,檢修周期達到(dào)一年左右,保證(zhèng)了設備的較長(zhǎng)周期運行。
  4 結論
  1)CQB80-65-125磁力泵的軸承故障原因在於選材不當等,可以通過妥善選材(cái)來(lái)解決。同時由於磁力泵的特點使其在很多方麵又與(yǔ)傳統離心泵不同,所以要在工(gōng)藝(yì)、安裝、操作等方麵汲取經驗采取一(yī)些措(cuò)施和(hé)途徑,才能保證其更長周期、可靠、平穩運行。
  2)磁力泵具有振動小、噪(zào)音低、安全(quán)、高效、節能特性,適用(yòng)於輸送有腐蝕性(xìng)的、有毒的、易(yì)燃的、易爆的(de)、昂貴的或易汽化(huà)的液(yè)體等。除此之外,由(yóu)於具有完全無泄漏的優點,成功地解決了流體(tǐ)輸送中的跑冒(mào)滴漏問(wèn)題,已(yǐ)成為環保工程(chéng)中不
可替(tì)代的產品,非常適宜於工作介質或產品成分複雜、裝置運行曆史長(zhǎng)久、設備(bèi)老(lǎo)化嚴重,亟需更新的石油化工等建廠時間長的老企(qǐ)業(yè)在改造更新時選用,以改變(biàn)小機泵環保技術落(luò)後的現狀。
來源:《大氮(dàn)肥》第(dì)28卷第1期
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