陳冬文
(南京(jīng)鋼鐵(tiě)股份有限公司)
摘 要:介紹南鋼中(zhōng)板廠四輥軋機主電機軸瓦一種非典型(xíng)故障(zhàng)現象、原因分析及解決(jué)辦法,提出了對類似問題個人見解。
關鍵詞:調心軸承;油(yóu)膜厚度;軸電流;安裝要求
1 概述
我廠在(zài)1994年進行(háng)四輥軋機改造,主(zhǔ)電機選用東方電機廠產品,型號為(wéi):ZZ2500-820。從1994年(nián)投產(chǎn)到2000年,主機軸瓦使用一直都比較正常。在2000年4月份,上主電機傳動側軸瓦溫度突然升高,經過(guò)修複後繼續投入運轉。但兩個月後,同一隻軸瓦又出現溫度偏(piān)高(gāo)現象,以後每隔一個月左右就會出現同樣(yàng)問題,嚴重困繞著中板正常生產(chǎn)。更為嚴重的(de)是,檢修結束後在試機過程中常出現(xiàn)在5-10min之(zhī)內軸瓦溫度迅速上升問題。上軸瓦第二(èr)次檢修連續處(chù)理7次,耗時56h,這一問題嚴重困繞著(zhe)我廠生產(chǎn)。2000年6月份次發現此問題時,我們委托“二十冶”進行處理(該軋機原始安裝單位是二十冶),由於條(tiáo)件限製需在不吊電機(jī)轉子(zǐ)及上過橋軸(zhóu)情況下用(yòng)液壓(yā)千斤頂(dǐng)將電機及過橋(qiáo)軸浮起,將上瓦吊開(kāi),下瓦沿圓弧麵翻開後進行處理,安裝時按相反順序(xù)進行,處理時間為8h,使用2個月後又發現瓦溫升高。隨後使用狀況越來越差。在沒有其它辦法(fǎ)的情(qíng)況下采用每周做一次儉查和處理的辦法來維持生產。在2002年以前經常出現問題的是瓦“2”,2002年3月份以後瓦“1”及瓦“2”都相繼出現瓦溫升高同題。
2 原因分析(xī)
從打開瓦的情況來看,瓦的磨損(sǔn)情況相當嚴重,軸頸(jǐng)與軸瓦在下部45°範圍內(nèi)幾乎不存在“油線(xiàn)”。從瓦(wǎ)麵磨損情況來看(kàn),軸與軸瓦之間的油(yóu)膜被破壞,或是不能建立有效油膜,從而發生不完全潤(rùn)滑的半幹磨擦,甚至是幹磨擦。從這種現象(xiàng)來(lái)看,造成此(cǐ)類問題主要原因是由(yóu)於軸(zhóu)與軸瓦(wǎ)之間不能建立有效的油膜。
油(yóu)膜破壞或油膜厚度達不到要求主要與設備的安裝、軸瓦表麵的粗糙度、電氣(qì)部分、油質等因素有關。
2.1 設備安裝誤差(chà)較大造成(chéng)軸瓦實際承載壓力
主電(diàn)機傳動示(shì)意圖見圖1。

從電機安(ān)裝結構來看,瓦(wǎ)2受力(lì)情況Z複雜,如瓦座或電機定(dìng)子地腳螺栓鬆動,很有可能造成電機氣隙變化,使電機轉子、過橋(qiáo)軸不在同一(yī)條(tiáo)直線上,使瓦受力(lì)偏(piān)向一側,造成一側壓強過大不易形成油膜或油膜易破壞,從而造成(chéng)瓦(wǎ)磨損(sǔn)及瓦溫升高。東方電(diàn)機廠在技術要(yào)求中提出,電(diàn)機氣隙偏差要控製(zhì)在0.66mm以內(總(zǒng)氣隙為16mm)。在第二次檢修過程中,我們對電機氣隙做了檢測(cè),其偏差達0.8mm,超過規定範圍,後經過調整,偏差在0.2mm以內,效果較明顯。從多次檢修經(jīng)驗來看,此類(lèi)型電機氣隙偏差在0.4mm以內較好。從實際(jì)情況(kuàng)看,瓦的磨損次、第二次(cì)都偏向前(qián)側與氣隙偏移方向一(yī)致,安裝過程中氣(qì)隙的調整對瓦的影響是顯而易見的。
動壓滑動輥承Z小油膜(mó)厚度(dù)的極限值一(yī)般要滿足h2min=hs+Y1+Y2,(hs為軸承邊(biān)緣處(chù)油(yóu)膜厚度的Z小安全值)。

如調心軸(zhóu)承,在考慮軸承(chéng)所需Z小(xiǎo)油膜厚度時,就可以不考慮Y1及Y2,但調心軸承如失去調心作用,要使油膜不被破壞(huài),Z小油(yóu)膜厚度極限值h2min就必須增加Y1+Y2,否則(zé)油膜(mó)遭破壞的可(kě)能(néng)性就增加。為了消除安裝誤差或其它影響,該電機瓦設計為自調(diào)心軸瓦,球形瓦寬徑比(bǐ)為(wéi)1:1,外形尺寸為(wéi)Ø560X560,軸承(chéng)合金(jīn)為ZChSnSb11-6,球麵尺寸為球Ø880。在(zài)圖(tú)紙上要求球Ø880與所配軸承座(zuò)必須進行研磨,其間隙控製(zhì)在0.1-0.17之間。由於(yú)條件限製,電機轉子及過橋軸在(zài)日常檢修(xiū)中不可能吊開,新換瓦的(de)球麵如何與瓦座球麵進(jìn)行研配很難(nán)解決,如不(bú)能(néng)按技術要求做到,很有可能使調心軸(zhóu)承失去調心作用。如不能很好的處理好調(diào)心問題,油膜(mó)厚度可能達不到(dào)要求。同(tóng)時由於失(shī)去(qù)調心作(zuò)用,使軸承實際承載區麵積減少,實際寬徑比達不到設計規定要求,必然會造成軸瓦局部(bù)過熱,Z後導致(zhì)燒瓦。
2.2 表(biǎo)麵粗糙度的影響造成油膜破壞
對類似(sì)滑動軸承而言,通(tōng)過軸頸與軸承表(biǎo)麵輪廓(kuò)算術平均偏差之和應小於hs的1/5,考慮到孔與軸加工(gōng)難易程度,軸頤表麵的Ra值取在0.10-0.20mm範圍內,軸(zhóu)瓦表麵Ra值取在0.20-0.40mm範圍內。但是軸瓦“2”在2000年6月份燒(shāo)瓦(wǎ)過程中,軸表麵遭到了一定損傷,表麵有明顯刮痕。軸表麵粗摘度已達不到(dào)規定要求。
2.3 電氣部(bù)分對瓦(wǎ)的影響
在分析瓦“2”問題的同時,瓦“1”開始出現類似情況。但瓦“1”不存在多次安裝造成的誤(wù)差,也(yě)不(bú)存在軸表麵拉傷(shāng)問題。是什麽原因造成油膜破壞的(de)問(wèn)題到目前為止(zhǐ),我們還不能從正麵進行回答。但從反麵可以做一些推(tuī)斷:軸電流也是影響油膜軸承原因之一。軸電流的產生原因比較複雜(zá),對於電機一類轉子,產生軸電流的原因是磁(cí)力線分布不對稱效應及轉軸的磁化效應。這種現象在交流電機中表現較為明顯,在直流(liú)電機中也存在同(tóng)樣的問題。兩種情況都有可(kě)能在一些金屬零部(bù)件內感應起一定電位。當電位升高到足(zú)以(yǐ)擊(jī)穿油(yóu)膜(mó)時,就形成(chéng)電流回路。這種電流回路可能穿(chuān)過整個轉子,也可能是在(zài)軸承形成局部的短路(lù)電流。短路電流又會產生新的磁場,磁化轉軸(zhóu)或其它零部件。
這種磁電(diàn)相互轉換,可在機組內形成很(hěn)強的磁場(chǎng),並出現很高的故障電流。一般認為(wéi)足以引起軸電流損傷的(de)電壓在20V以上,典型軸承損傷電壓在30-100V之間。事實上,這樣大型電機在設計(jì)和安(ān)裝(zhuāng)過程中都采取相應的措施來消除電流(liú)對設備的影響。通常采(cǎi)用的方法是使零部件絕緣。例如(rú):把一(yī)處或(huò)多處和軸承連接的地方(包括油(yóu)路管線在內)進行絕緣,這樣(yàng)在軸承和它的支承體或任何周圍單體之間無金屬接觸,隔斷軸電流回路;或將(jiāng)轉子部(bù)分采用滑環(huán)結構接地(dì)。我廠(chǎng)電機(jī)也采(cǎi)用了這兩種方(fāng)法。但檢查(chá)中發現:一是絕緣端並不絕緣(yuán)。從現場情況來看,由於瓦座定位銷和(hé)油管接(jiē)地造成。二(èr)是(shì)轉子接地不正(zhèng)常。由於長期忽視檢查,接地滑環(huán)與碳刷之間並不接觸,沒有起到應有(yǒu)接地作用。Z近一次又對上述間(jiān)題做了(le)解決,瓦的磨損(sǔn)情況明顯好(hǎo)轉。與以往每次檢查的情況相比,幹摩擦現象明顯減少。說明油膜的破壞程度有(yǒu)了明顯的降低。
2.4 油質的影響
目前油內雜質和氧化成分較多,油發黑,加速了油膜破壞(huài)和瓦的磨損。
3 預防措施及解決方(fāng)法
3.1 定期(qī)檢查傳動部分同心度、水平(píng)度及電機氣隙,如發現氣隙偏差超過0.5mm,就必(bì)須(xū)進行調(diào)整。
3.2 在更換或檢修電機瓦時(shí),Z好能將軸或軸轉子吊開,嚴(yán)格按要求對球形瓦的(de)瓦背和(hé)瓦(wǎ)座進行研磨,達到規(guī)定要求。如不具備條件,也可以采用“翻瓦”方式進行檢修。在回裝過程中一定(dìng)要注意原瓦背有無拉傷痕,如有(yǒu)要認真給予重視。用板銼(cuò)、油石、細砂布等工具將球麵(miàn)和瓦座做徹底處理,要確保二配(pèi)合麵光滑(huá)不變形。這是保證一次安裝到位而不會在短時間(30min以內)使(shǐ)瓦沮升高的重(chóng)要步驟之一。但是無論采用哪一種左(zuǒ)法,瓦和瓦座一定要注意配對使用。如(rú)換瓦就必須進行研(yán)磨。
在裝配過程中還要注意由於電機轉子有36100kg,加上連接軸的重量,瓦承(chéng)受壓力很大,電機轉速(sù)為(wéi)0-60/120轉/min,爬行速(sù)度隻有6轉/min。為了防止(zhǐ)在試機初期(qī)由於電機轉速(sù)過低,油膜不能形成造成後(hòu)果,必須在安裝過程中注意對瓦背、瓦麵、軸頸等處(chù)預加(jiā)足夠潤滑油。油的粘度可以選(xuǎn)用大一點的,也可以選用68#汽輪機油。另外如軸頸的表麵粗糙度達不到要求必須采取相應的(de)措(cuò)施,對(duì)表麵(miàn)進行打磨拋光。
3.3 選擇合適的(de)潤滑油。根據原設(shè)計廠家推薦使用20#及30#汽輪機油,對照標準即N32及N46汽輪機油,但軸頸粗糙度已達不(bú)到規定(dìng)標準。按要求如滑動軸承要達到穩(wěn)定工作條件(jiàn),其膜厚比A要達(dá)到一(yī)定量(liàng),一般推薦A在5-10之間較合適。如軸表麵受傷,潤滑油油膜厚度必須要增加,才能滿足要(yào)求。根據道(dào)森(sēn)(D.Dowson)公式,油膜厚度的增加在結構不變的前提下,一是提高軸的轉(zhuǎn)速;二是提高油的(de)粘度。由於工藝條件限製,我們(men)可以(yǐ)通過提高(gāo)油的粘度來彌補軸粗糙度增加帶來的不足。具體的粘度選用可采用一種簡單的做法。由低到高進行試用,定期對瓦的情況進行(háng)跟蹤檢查。我們經過(guò)幾個月嚐試,現(xiàn)采用N68汽輪機油及N46汽輪機油各50%的混合油在夏天使用,效果很好。
油膜厚度的增(zēng)加也可(kě)有效(xiào)地防止軸電流對油(yóu)膜的破(pò)壞。選用新混合油後檢(jiǎn)測溫度與選用前變化不大。目前(qián)瓦溫一(yī)般(bān)在48℃以下。
3.4 采用有效措施消除軸電流可能的影(yǐng)響。一是對原設計對接地(dì)線進行定期檢查,確保接地可靠;二(èr)是將各部絕緣進行定期檢側,特別是在檢(jiǎn)修後,必須堅持做好這方麵的工作。
3.5 將軸瓦的溫(wēn)度顯示表(biǎo)改為電控(kòng)表。由於四輥軸瓦(wǎ)的特殊性,瓦(wǎ)溫在不正(zhèng)常的情況下溫度能迅速(sù)上升,人工來不及監控(kòng),可通過(guò)電控表(biǎo)在溫度異(yì)常的(de)情況下及時(shí)控(kòng)製主機(jī)跳閘,防止失控造成更為嚴重的後果。
3.6 對主要的油箱加裝一個循環清潔(jié)係統,確保油(yóu)質合格,並定期化驗,達(dá)不(bú)到要求時及時換油。
對四輥(gǔn)主電機,我們通過實踐(jiàn),采取了相應的辦法,取得了良好的效果。由於此類問題(tí)並不典型,在認識上不一定(dìng)全麵,甚至不準確(què),有(yǒu)待進(jìn)一步探討。
參考文獻
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