風力發電機軸的損(sǔn)壞原因及(jí)其修複

2014-02-10

趙永炬
(海南國信能源公司 東方風力發電廠,海南 海口 570102)
  摘 要:簡述了HSW-250型(xíng)風(fēng)力發電機組運行過程中(zhōng)出現(xiàn)的(de)零部件損壞的現象;通過現場檢查和分析,掌握了發電機軸與軸承配合超差問題;指出了振動過大是發電機軸損壞(huài)的根本原因。文章討論了對發電機軸修複的方法,認為采用低溫鍍鐵修複工藝是適宜的。
  關鍵詞:風(fēng)力發電(diàn)機組;發電機軸;損壞;修複(fù)
  上世紀(jì)90年代中期(qī),我國先(xiān)後從HSW公司引進一些(xiē)HSW-250型風力發(fā)電機組(zǔ),先後安(ān)裝在遼寧、內蒙、海南3地(dì)的風力發電場內,至今已運轉10年有餘。這些風力(lì)發電機組的(de)引進在我(wǒ)國的風力發電事業發展過(guò)程中起到(dào)一定(dìng)的作用,但是,在10多年的運行過程中(zhōng)也出現過葉片斷裂、主軸軸承(chéng)損壞、發電機損壞等問題。特別是(shì)主軸軸承及發電(diàn)機的損壞問題(tí)在3個風電場(chǎng)中都(dōu)出現過。
  我廠共有6台該型號的風電機(jī)組,曾幾次出現過主軸軸承及發電機的(de)損壞問(wèn)題。近兩(liǎng)年我(wǒ)公司的2台HSW-250 型風機發(fā)電機連續出現發電機軸與(yǔ)軸承內圈、發電機軸承外圈(quān)與端蓋軸承室之間產生轉動,造成了發電機軸及端(duān)蓋軸承室磨損(sǔn)的問題,特別是後軸承與軸的配合位置及其端蓋軸承室(shì)內磨損特別嚴重。為了掌握(wò)發電機具體的(de)損壞情況,分析發電機損壞的原因(yīn),確定合理的維修方案,我們親臨維(wéi)修廠家(jiā)現場,同維(wéi)修廠家的技術人員一(yī)道檢查、分析、商討維修方案,確定Z佳的解決辦法。
  1 維修現場的檢查
  我們利用(yòng)維修現場(chǎng)完備的檢測設備(bèi)及專用工(gōng)具對發(fā)電機做(zuò)了解體,並且分項試驗、檢測。
  台發電(diàn)機前端6222/C3軸承與軸(zhóu)配合的內圈實測尺寸為(110+0.02)mm,與(yǔ)端蓋軸承室配合的軸承外(wài)圈的實測尺寸為 (200+0.06)mm;發電機後端6222/C3軸承(chéng)與軸配合的內圈實測尺寸為(110-0.45)mm,與(yǔ)端蓋軸承室配合的軸承外圈的實測尺寸為 (200+0.08)~(200+0.10)mm。內軸承蓋與軸(zhóu)之間的間隙過大造成漏油,發電機定(dìng)子(zǐ)繞組端部有很多廢油。
  第二(èr)台發(fā)電機前端6222/C3軸承與軸配合的內圈(quān)實測尺寸為(wéi)(110+0.025)mm,與端蓋軸承室配合的軸承外圈的實測尺寸為(200+0.04)mm;發電機後端6222/C3軸承與軸配合的內圈實(shí)測尺寸為(110-0.25)~(110-0.28)mm,與端蓋軸(zhóu)承室配合的軸承外圈的實測尺寸為(200+0.04)~(200+0.045)mm。同台發電機一樣,內軸承蓋(gài)與軸之間的(de)間(jiān)隙過大造成漏油。
  按照我國風力發電機組異步發電(diàn)機國家技(jì)術標準規(guī)定:90~110mm軸徑的極限上偏差是+0.035mm,下偏差為+0.013mm;軸承端蓋上軸承室的上偏差(chà)為+0.029mm,下偏差為0mm。與標準偏差值相比不(bú)難(nán)看出(chū):上述所測(cè)得的偏差
值已經超標,特別是在發電機後軸承與軸的配合處,問題(tí)更為嚴(yán)重。
  2 發電機軸損壞原因分析
  造成軸及軸承室磨損的原因一般(bān)有(yǒu)以下4種:軸承缺油或軸承不合格;軸承(chéng)安裝的不合適;軸加工不合(hé)格;工作時發電機震動大或減震件減震效果(guǒ)不好。當我們拆開發電機進行檢查時,發現發電機軸承內的油很(hěn)多。查閱檢修記錄了解到,加(jiā)油時間及時,且每次的加(jiā)油量符合要求;軸承是FAG牌的合格產品;軸承與軸之間的裝配合理。所以造成磨(mó)損的前3種可能可以排(pái)除,說明(míng)軸磨損的Z大可能是振動所致。
  檢查(chá)發電機軸與齒輪箱連接(jiē)處的同心度及發電機地腳螺栓緊固情況,沒有發現(xiàn)什麽(me)問題。針(zhēn)對現場(chǎng)工作人員反映(yìng)的風機停機時振動大的(de)問題,我們分析發現:風機(jī)刹車時高、低速刹車(chē)片動作順序(xù)有問題;齒輪箱與發電機之間(jiān)的減振效果不好。由此確認,振動過大是造成了發電機軸(zhóu)損壞的根本原因。
  3 修複(fù)的方案及方案選定
  由於(yú)(110-0.45)mm的(de)軸頭磨損十分嚴重,我們認為應該更換發電機軸。但是,采用35CrMo材(cái)料加工一根軸,不僅加(jiā)工周期長,而且造價高。為此,宜采用了既減少間(jiān)接損失,又省錢耐(nài)用的金屬刷、噴、鍍工藝(yì)來處(chù)理。
  3.1 低溫鍍鐵工藝
  該工藝(yì)利用特殊波形電源,通過陽極(jí)與陰極之間的電場作(zuò)用,使鍍液中的鐵—錳離子在工作件表麵上還原成(chéng)結合強度高,鍍層硬度(dù)高的鐵錳鍍層。該工藝適(shì)合用於船用曲軸、大(dà)型電機軸等大
負荷軸及運動(dòng)件上。這種工藝一次可(kě)鍍厚度為2mm,Z大厚度可達5~6mm。
  3.2 金屬熱噴凃工藝
  該工藝可通過(guò)火焰加熱,使金屬絲或金屬粉末呈熔化或高塑性(xìng)狀態後,將其噴射並沉積到經過特殊處(chù)理的工作件表麵上,形成結合牢固的(de)凃層。它的Z大噴塗厚度為5~6mm,適用(yòng)於電機端蓋孔(kǒng)、軸、軸(zhóu)承座等固定件的(de)修複。
  3.3 電刷鍍工藝
  該工藝利用直流電源的不熔性(xìng)陽極與陰極的相對運(yùn)動(dòng),使鍍液中的金屬離子在工件表(biǎo)麵(miàn)上還原沉積成具有所需形態的相應金屬層。刷鍍的鍍層較薄,可就地施工(gōng)。適用於電機軸、軸承孔、軸瓦、平麵等零件現場修複(fù)。
  對上述3種工藝進行綜合比較認為,風力發電機組在高空處(chù)運轉,檢(jiǎn)修困難,不適於現場修複,宜采用低溫鍍(dù)鐵工藝修複。這種工藝不僅適用於HSW-250型風機發電機軸的(de)修複,同時也適用於其它(tā)型號的(de)風機發電機軸的修複。
  對於發(fā)電機內軸承蓋與軸之間的間隙過大這個通病,隻有通過重新(xīn)加工軸(zhóu)承端蓋加以解決。對於發電機定子(zǐ)繞組上的油要進行清洗,清洗後再對發電機進行烘幹。
  4 注意對風機的檢(jiǎn)查和維修
  經(jīng)過(guò)修複(fù)的發電機軸(zhóu)已運行了近1年的時間,經多次登機檢查,運(yùn)轉情況(kuàng)良(liáng)好。在風(fēng)力發電機運行過程中要加強巡視,注意監聽發(fā)電機運轉的聲音,如果發現發電機的(de)運行聲音異常,要及時(shí)檢查維(wéi)修。

來源:《可(kě)再生能源》第25卷第1期 2007年2月
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