蘆世芳
(哈爾濱水泵廠(chǎng)工業公司,黑龍江哈爾濱 150056)
摘(zhāi) 要(yào):某電(diàn)廠#2機B給水泵電動機一直運行正(zhèng)常,在(zài)2010年的給水泵定速泵改為調速泵的改造項(xiàng)目。中重新澆築基礎後出現後軸瓦軸南振動超標的故障,技術人(rén)員經過分(fèn)析和現場驗證,Z終確定故障原因為(wéi)電動機地腳和台(tái)板接觸不良,並(bìng)及時進行了處理。
關鍵(jiàn)詞:給水泵電動(dòng)機;振(zhèn)動;分(fèn)析;處理(lǐ)
1 引言
某廠#2機B給水泵電動機為哈爾濱電機廠生產(chǎn),具體參數如下表:
該電動機自1999年投產以(yǐ)來,運行(háng)過程中未發生過重大缺陷,在曆年的檢修中曾發現過(guò)電動機前後軸瓦水(shuǐ)平振動大、垂直振動大(dà)等缺陷,通過前後軸瓦的修刮、間隙的調整、地腳(jiǎo)螺栓緊固等(děng)方法均進(jìn)行了很好的處理,修後數據全部合格。
2010年4月20日電氣專業對該電動機(jī)進行了解體大修,同期機務專業完成了該給(gěi)水泵機務側定(dìng)速泵改調速泵的工作,電動機的(de)基礎向(xiàng)南側移動後進行了重新澆築(zhù)。修後4月29日該電動機進(jìn)行了空車試運,空車試運結(jié)果為該電(diàn)動機後瓦軸向振動0.047mm,重車試運後(hòu)瓦軸向振動為0.049mm(該電動機重車振動標準值為0.05mm),考慮到重車試運數值合格(gé),所以未對該電動機後瓦軸向振動(dòng)大的原因作進一步的檢查和(hé)處理。2010年(nián)5月,#2機B給水泵(bèng)電動(dòng)機後(hòu)軸(zhóu)瓦軸向振動值增大至0.063mm,初步解體(tǐ)檢查未發現異常,回裝後電動機試運振動數值與4月份測(cè)試數值接近,於是重新投運,結果一周後,該電動(dòng)機後軸瓦軸向振動值又增大至0.058mm。
2 原因分析
引起電動(dòng)機振動超標的原因一般主要有機械和電(diàn)氣兩方麵的原因。
機械方麵存在的主要原因是:①轉子質量不平衡;②部件之間有摩擦;③機組中心不正;④潤滑不良。
電氣方麵存在的主要原因是:①三相電壓不平衡,電動機缺相運行;②三相電流不平(píng)衡,電(diàn)動機不對稱運行;③各相繞組的直流電阻不平衡;④定轉子氣隙(xì)不均勻度超(chāo)標。
#2機B給水泵電動機在曆經2010年4月、5月兩次檢修,對上述引起缺陷的原因均進(jìn)行了排查,基本排除了上述缺陷引起(qǐ)後軸(zhóu)瓦軸向振動大(dà)缺陷的可能。通過利用Vb7振動分析儀的頻譜采集和分析,該電機後(hòu)瓦(wǎ)軸向的振動頻譜2倍頻偏高,結合前期的排查結(jié)果,進一步判定引起電動機軸向振動大的(de)原因可能為:
1)電機軸瓦嚴重磨損,間隙太大,產(chǎn)生“軸升”現象。
2)電動機軸頸嚴重磨損。
3)定轉子存在斷條。
4)電動機磁中心與(yǔ)機(jī)械中心有偏差。
5)電動機安裝基礎不水平,或剛度不夠,或地腳與台板的接(jiē)觸不良。
3 故障檢查與處理
2010年7月24日技術人員利用機組臨停對#2機B給水泵電動機進行了(le)電動機磁中心核對、電機本體檢查、軸瓦(wǎ)間隙檢查和電動機基礎檢查等幾項工作。
1)電(diàn)動機磁中心核對:#2機B給水泵電動機在停運後,技術人員在軸頸上進行了標記,標記後進行了空車試運,試(shì)運中對轉子位置再次進行標記(jì),然後在電動機停運後對前(qián)後軸瓦進行解體檢查,通過檢(jiǎn)查,電動機前軸瓦(wǎ)、後軸瓦自驅(qū)動(dòng)端向非驅動端油擋(dǎng)與瓦的間隙(xì)數值分別為:
前後定轉子(zǐ)氣隙(xì)值為:
經檢查(chá)前後軸瓦結合麵和接觸麵均良好,無刮蹭痕跡,各(gè)數值也與曆史數據基本一致。
2)電(diàn)動機本體檢查:技術人員打開電動機前後端部的半月板,對端部的絕緣、過熱、鬆動和有無紅粉的(de)情況進行了檢查,同時技術(shù)人員還對電動機氣隙(xì)是否均勻、風扇有無不平衡或變形、轉(zhuǎn)子導條是否開焊進行了檢查,通過檢(jiǎn)查(chá),排除了(le)以上問題存在的可(kě)能性。
3)電動機(jī)軸瓦間隙檢查:技術人員對電動機前後軸瓦進行了拆檢,經目測轉子軸頸、上下軸瓦內(nèi)側和外部瓦球麵均無異常,經測量驅動端軸瓦與軸頸的間隙為0.13mm,頂間間隙為-0.06mm,檢修人員在(zài)瓦座結合麵增加了0.05mm的(de)墊片,增加墊片後頂間間隙緊力為(wéi)0.01mm;非驅(qū)動端軸瓦與軸頸的間隙(xì)為0.18mm,頂間間隙為0.33mm,技術人員在上瓦球麵增加了0.27mm的墊片,增加墊片後(hòu)頂(dǐng)間間隙緊力為-0.06mm。通過檢查(chá),技術人員發現後軸瓦(wǎ)的(de)間隙略大,超出(chū)0.165mm的標準值(zhí),但是考慮(lǜ)到車削軸瓦結合麵的不可逆性,而且超出值很小,因此本次檢修沒有進(jìn)行(háng)車削處理,打(dǎ)算進(jìn)一步觀察後處理。
4)電動機基礎振(zhèn)動檢查:技(jì)術人員完成電動機回裝並對電動(dòng)機地角進行緊固後,進行了空車試運,試運結果表明(míng)電動機後軸瓦的振動依(yī)然超標。具體振動值如下:
同時(shí)技術人員對(duì)電動機的(de)每個地角都(dōu)進行了測量,發現電動機東南角的地腳振動略高於其他三個(gè)地腳(東南地角垂直振動數值為0.021mm,其(qí)它地角(jiǎo)振動值為(wéi)0.009-0.011mm之(zhī)間),而且電動機後(hòu)端蓋下部的加強(qiáng)橫梁的垂直振動(dòng)也略高,實測值為0.031mm。因(yīn)此技術人(rén)員初步判斷電動機東南角地腳與台板的接觸不良(liáng)是導致電動機振動超標的原因。
故障處(chù)理:技術人員用千斤頂(dǐng)在電動機東南(nán)地腳進行了支撐(產生的形(xíng)變(biàn)大約有0.4mm),支撐後振動數值下降到(dào)正常值範圍內(nèi)(後軸瓦軸向振動下降到0.02mm)。考慮到本次檢(jiǎn)修工期較緊,所以未立(lì)即對電動機台板進行檢查處理,技術人員臨時製作的了螺絲千斤頂(dǐng),暫時放置在後(hòu)軸瓦的端蓋的(de)加強橫筋上,作(zuò)為臨(lín)時降(jiàng)低電動機軸瓦軸向振動大的措施。
2010年10月(yuè)2日該電機臨時停運,技(jì)術人(rén)員采用著色法(紅丹粉著色)對電動機(jī)地腳與台板的接觸情況進行了檢查,發現電動機地角與台板接觸麵不足60%,技術人員對Z高點和Z低點的研(yán)磨(mó)處(chù)理,Z終地腳與(yǔ)台板接觸麵達到80%以上,電動機再次試運合格。
結束語
振動超標是轉動機械運(yùn)行中Z常見的主要故障之一,嚴重時會(huì)造(zào)設備軸瓦損壞,導致重(chóng)要設備(bèi)停運,威脅機組運行安全。為此,在檢查處理過程中(zhōng)應認真查(chá)找(zhǎo)分析故障原(yuán)因、故障特征、故障範圍,綜合性地分析判斷,同時結合現場測量數據和試驗結果,做出正確判斷。這樣才可以避免走彎路,縮短消除缺陷的工期,保(bǎo)證設備長周期安全運行。
參(cān)考文(wén)獻
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來源:《中國新技術新產品》2012年第2期