空壓機軸承箱(xiāng)蝸殼溫度探頭油封改造

2014-04-04

覃泰嶺(lǐng) 孫秀英
(兗(yǎn)礦國宏化工有限責任公司空分車間,山東省鄒城市 273500)
  摘 要:由於空壓機進氣側軸承箱蝸殼溫度探頭密封效果不好,使空壓機及其(qí)後續管(guǎn)道受到油汙染。後將溫度探頭的O形圈密封改為骨架油封,杜絕了軸承箱漏油問題。文章簡介空壓機(jī)的結構(gòu)和技術參數,詳細介紹(shào)了骨架油封(fēng)的製作和(hé)優點。
  關鍵詞:離心壓縮機;軸承箱;骨架油封
  1 空(kōng)壓機簡介
  兗礦國宏化工有限責任公司空分車間的RIK 100-4型空壓機由陝鼓(gǔ)動力股份有限(xiàn)公司製造(zào),采用冷卻器內置、軸向進氣等溫壓縮機,具有氣(qì)量大、結構簡單緊湊、重量輕、機組(zǔ)尺寸小、占地麵積小等優點。空壓機運轉平衡,操作可(kě)靠,運轉率高,摩擦(cā)件少,備件需(xū)用(yòng)量少,維護(hù)費用低。離心壓縮機可以實現對壓(yā)縮介質(zhì)無油汙染的壓縮過程。RIK 100-4型空壓機技術(shù)參數見表1。
  2 軸承(chéng)箱(xiāng)蝸殼溫度探頭密封效果不好
  在空壓機組試車過程中,空壓(yā)機出口管道出(chū)現大量油汙。對空壓機進行了全麵檢查,Z後發現空壓機進氣側軸承箱蝸殼溫度(dù)探頭(tóu)孔(kǒng)往外滲油(yóu)。滲出的潤(rùn)滑(huá)油嚴重汙染了空壓機及後續管道(dào),影響了空分設備的試車工作,給空分設備的安全運行構成了(le)威脅。
  3 軸承箱蝸殼溫度探頭密封的改造(zào)方案
  檢查後發現空壓機進(jìn)氣側軸(zhóu)承蝸殼溫度探頭的O形圈密封的密封效果不是很理想,不能完全滿足空壓機的需要,決定改成骨架油封。
  此溫度探(tàn)頭(tóu)為測量空壓機軸承箱潤滑油溫度,原(yuán)設計在(zài)探(tàn)頭孔內壁與探頭之間設置3道O形圈密(mì)封(如圖1所示)。由於少量密封氣竄入潤滑油,使空壓機軸承箱內帶有(yǒu)一點壓力,油氣就從O形圈滲漏出來,汙染了空壓機及後續管(guǎn)道。這種密封方(fāng)式不能滿足空分設備(bèi)行(háng)業的工藝要(yào)求。根據空分設備行業的技術要求及設備本身情況,決定舍棄原O形圈密封方式,采(cǎi)用骨架油封方式。在空壓機軸承箱上蓋加工螺紋孔(如圖2所示),並加工一個螺堵固定骨(gǔ)架油封(fēng)(如圖3所示)。


  骨架油封比較簡單,一般由3部分組成:油(yóu)封體、加(jiā)強骨架和自緊(jǐn)螺旋(xuán)彈簧。密封體按照不(bú)同部位又分為底部、腰部、刃口和密封唇(chún)等。通常,在自由狀態下的骨架油封,其內徑(jìng)比軸徑(jìng)小,即具有一定的過盈量。因此,當油封裝入油封座和軸上之後,油封(fēng)刃口的(de)壓力和自緊螺旋彈簧的收縮力對軸產生一定的徑向緊力,經過一段時間運(yùn)行後,該壓力會迅速減小乃至消失,因此加上彈簧可(kě)以隨時補償油封自緊力。
  4 結束語
  經改造(zào)後的油(yóu)封方式(shì)完全滿足了空分設備的現場使用要求,經長期運行試(shì)驗,未發現滲油現象(xiàng)。此次改(gǎi)造工作保證了空壓機組的安全運行,給空分車間的試車工作贏得了寶貴時(shí)間,保(bǎo)證了全廠試(shì)車工作的推進。

來源:《深冷技術》2011年02期
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