一、1250竄輥(gǔn)使用和燒箱(xiāng)過程介紹
軋鋼(gāng)1250生產線於2006年12月投產後,竄輥(橫移)裝置未投入使用,於2008年初才開始使用,同年6月3日開始投入CVC輥型。到2010年2月,竄輥裝置使(shǐ)用(yòng)的2年時間內運行平穩,極少有燒箱現象。
從2010年3月初開始出現頻繁燒(shāo)箱,現(xiàn)象是使用竄輥就(jiù)燒箱,停竄就不燒,當時由於(yú)備(bèi)用軸承量少,大量燒箱造成了不能正常換輥,為了避免停(tíng)產,被迫停止竄輥,為(wéi)此產生大量邊鼓質量異議,給公(gōng)司造成巨大損失。
此後兩年以來軋鋼廠一直采取各種措施,力圖減少燒箱量。
二(èr)、燒箱原因分析
2.1 燒箱原因:燒箱時(shí)軸承的破(pò)壞現象,有的是推力(lì)軸承碎裂,有的是(shì)四列軸承(chéng)靠近推力軸承的列破壞。分析造成軸承破壞(huài)的原因,一是軸承(chéng)受到較大的非正常外(wài)力,二是軸承工作環境(jìng)和狀態惡劣,再就是軸承抗破(pò)壞能力差。
2.2 破壞力(lì)的產生:工作輥軸承受到的Z大破壞力是軸向力。軸向力主要有軋(zhá)製力產生的軸向(xiàng)分力和竄輥力。
各種因素造成的精軋工作輥中(zhōng)心線與支承輥中(zhōng)心線的平行度偏差、精軋工作輥中心線與軋製中心線垂直度的偏差、以及(jí)精軋工作輥(gǔn)中心線的水平度偏差,都可使軋製力產生較大的軸向分力。從目前情況(kuàng)看,竄輥時固定塊和移動塊之間的滑板的不均勻磨損、移動塊和箱體之間的滑板的不均勻磨損、以及各種滑板安裝基麵(miàn)的(de)不均勻腐蝕等因素造成的精軋工作輥中心線與(yǔ)支承輥中心線的平行度偏差是是軋製軸向力產(chǎn)生的(de)Z主要原因。
竄輥力是精軋工作輥係軸向(xiàng)竄動的工作動力,而一旦某些因素造成竄動阻力非(fēi)正常(cháng)增大,就會使竄輥(gǔn)力增大。
2.3 軸向力對箱體的破壞作用:一般情況下,較大的軸向力和竄輥力,直接作用於推力軸承,如超(chāo)過軸(zhóu)承的載荷極限,就會直接造成推(tuī)力軸承(chéng)破壞。情況更為嚴重的是,現在由於竄輥裝置已使用較長時間,帶動和(hé)定位工作輥(gǔn)係的移動塊,其本身的(de)定位間隙已較大,且對應於同一個軸承箱兩側的移動塊間隙不一致(zhì),如圖一。

圖(tú)1
當軸(zhóu)向力作用於箱體(tǐ)上時,單側(cè)受力或兩側力大小懸殊,形成扭矩,而此時如果箱體和機架窗口間的(de)間隙較大,就會造成箱體較大的扭(niǔ)轉,使四列軸承扭轉而處於小範圍(wéi)局(jú)部受力的惡劣工作狀(zhuàng)態,造(zào)成軸承破壞。
2.4 箱體狀態(tài)差是燒箱因素(sù)之一(yī):由於近兩年來燒箱多,燒(shāo)箱時軸承箱體高溫受力產生的變形和疲勞,如圖二中(zhōng)尺寸A1、A2相差較大,使箱體軸承位與軸承接觸麵的(de)吻合狀態不良,也是造成燒箱的重要要(yào)原因之一。並且燒箱造成箱體狀態劣化,箱體狀態劣化造成更多燒箱,處於惡(è)性循環狀態。

圖2
2.5 軸承質量(liàng)也是燒箱(xiāng)原因之(zhī)一:原來我們一直(zhí)使用價(jià)格低的普通軸承鋼軸承,硬度強(qiáng)度抗磨性都較差(chà),滾子和滾道都容易(yì)產生嚴重的點蝕甚至壓痕(hén),而采用高質(zhì)量的滲碳鋼軸承極少有此類現象出現。
2.6 箱體裝配質量:裝配(pèi)質量尤(yóu)其是軸承間隙是否(fǒu)合適(shì)也是(shì)影響燒箱的重要因素(sù)。
2.7 其它因素:軋輥軸承和箱體在(zài)衝擊性(xìng)大載(zǎi)荷、混有氧化鐵(tiě)微粉的軋輥(gǔn)冷卻水衝刷環境下工作,如果密封不良造成的箱體進水、潤滑脂抗乳化性差使軸承潤滑(huá)狀態不好,也會降低軸承抗破壞能力。
三、采取的措施和效果
3.1 成立攻關小組、措施責任落實(shí)到人。
3.2 針對竄輥裝置老化,間隙難以得到有(yǒu)效控製(zhì),2010年訂購(gòu)了2套竄輥(橫移)裝置,於2011年10月1250大修時更換(huàn)到竄輥裝置(zhì)狀態(tài)Z差的F5和F6兩架軋機,到目前使(shǐ)用效果良好,這兩架軋機基本不燒箱。目前狀態Z差(chà)的(de)是F4和F3兩架軋機(jī),由於(yú)固定塊和移動(dòng)塊(kuài)之間的腐蝕和偏磨損短的(de)檢修時間無法處理,現在隻能采用調整移動塊和箱體間的滑板等臨時性措施。另外(wài)訂購的2套(tào)竄輥裝(zhuāng)置大約6月份能到貨,等1250大修時換到F4、F3機架上。
3.3 改造軸承結構,2012年初,我公司和銀河(hé)軸承廠聯合對軸承軸承結構進行改造,改造的軸承3月底到貨,4月1日開始在當時燒箱Z嚴(yán)重(chóng)的F4機架上試用,目前來看,改造效(xiào)果較好,需要進一步觀察確認。
3.4 維修車間自己(jǐ)製造了(le)軋機窗口測量裝置,定期對每架軋機進行(háng)測(cè)量調整,保證機架窗口尺寸(cùn)和對中性;同時(shí)軋輥工段認真調整軸承箱滑板尺寸和對中性。 以此嚴格控製精軋(zhá)工作輥和支承輥中心線平行度以及和軋製中心線的垂直度,盡量減小軸向力。
目前來看(kàn),此項是控製燒箱的Z關鍵項。
3.5 在保證順利換輥的前提下,盡量減小箱體與機架間間隙,當箱體受到較大扭(niǔ)矩(jǔ)時(shí)限製其扭轉量(liàng),使(shǐ)扭力作用不到軸承上。
目前來看,此項也是控製燒箱的(de)關鍵項。
3.6 調整箱體兩側移動塊使其間隙一致,同時改善零位標定方法和增(zēng)加零位標定(dìng)次數,力圖減小軸向力產生的扭矩。
3.7 認真(zhēn)調整軸承箱推力(lì)軸承軸向間隙,保證(zhèng)在0.70±0.05mm。
3.8 更換普通軸承鋼材質的軸承為滲碳(tàn)鋼軸(zhóu)承;聯係新的(de)軸承廠家對比使用效果(guǒ)。現在已(yǐ)使用(yòng)銀(yín)河產的滲碳鋼軸承, 並訂購了大連冶金軸承有限公司、鞍山新興冶金軸承廠的滲碳鋼軸承。
3.9 對磨損嚴重的軋輥密封及時更換。
3.10 對軸承位橢圓度大於0.2mm的軸承箱體暫停使用。
3.11 建議試用抗乳化性能好的軋輥軸承專用潤滑脂。
1250精軋工作輥燒(shāo)箱控製措施

(2012年5月25日)