彭煒 韋永(yǒng)科
(武鋼股份公司冷(lěng)軋總廠)
摘 要:連接銷軸和銅套裝配固定支架(jià)工(gōng)作是設備常見(jiàn)的連接方式,在武鋼二冷軋尤為普遍。二冷軋有三條鍍鋅線,所有壓輥支架都是用這(zhè)種連接方式工作的,潤滑點(diǎn)達一百多處。如何更安全,方便,快(kuài)捷地給這(zhè)些潤滑點加潤滑脂,對(duì)保證機器正常運轉,確保高效率生產(chǎn)至關(guān)重要。本文(wén)針對這個問題(tí)深入分析,提出了兩套潤滑方式的改(gǎi)進方(fāng)案。
關鍵詞:連接銷;銅套;潤滑方式
1 引言
武鋼冷軋總廠二分廠(簡稱二冷軋)作為武鋼“十一(yī)五”重點技(jì)改(gǎi)項目工程之一,自(zì)從開(kāi)工投產以來就備(bèi)受公司上(shàng)下廣泛關注。特別是其定位(wèi)於“武鋼橋車板基地”的特殊地位,賦(fù)予它更深層的意義,寄予(yǔ)它(tā)更(gèng)深切的希望。
二冷軋三條鍍鋅線是引進德國西馬克、西門子的技術(shù),它集中了當今世界先(xiān)進的技術和工藝水平。二冷軋三條鍍鋅線的相繼投產,將打破(pò)我國寬幅汽車(chē)板長期(qī)依靠進口的格局,逐(zhú)步實現(xiàn)把(bǎ)武鋼建(jiàn)成冷軋矽(guī)鋼片、汽車(chē)板重要生(shēng)產基地的戰略目標。
因此,設備正常運行,保證高(gāo)效率生產,是二冷軋肩負起(qǐ)武鋼賦予(yǔ)重任的生命線。其中,設備的潤滑是日常(cháng)維護工作之一(yī),現場潤滑點達幾百個。而連接銷和銅套裝配(pèi)連接配件(支架)工作尤為普遍,全線所有(yǒu)壓輥的支架(jià)都采用這種方式連接,潤滑(huá)點達一百多個。為保證壓輥在停機時靈活工作,減少連接銷和銅套機械摩擦,延長配件使用壽命,必須對銷軸和(hé)銅套定期潤滑。如何安全,高效(xiào),方便地給(gěi)這些潤滑點加(jiā)潤滑脂,是一(yī)個值得深入分析的問題。
2 連接銷和銅套目前潤滑方式
2.1 目前連接銷和銅套結構和固定方式
鍍鋅線所有張力輥壓(yā)輥支架都用連接銷和銅套裝配方式,固定支架工作。為減少連接銷和銅套摩擦,需要定期(qī)加潤滑脂。為了更直接說明目前潤滑方(fāng)式,現以3
#鍍鋅(xīn)線8
#張(zhāng)力輥壓輥支架為例,從連接銷和銅套結構入手(shǒu)。
3
#鍍鋅線8
#張(zhāng)力輥壓輥(gǔn)支(zhī)架安裝如圖1所示:

圖1
現場(chǎng)圖片如圖2所示:

圖2
其中,壓輥支架結構(gòu)如圖3:

圖3
壓輥支架通過連接銷和銅套固定到張力輥(gǔn)棍架上,工(gōng)作時,壓輥以(yǐ)圖1所示A-A和B-B為支點轉(zhuǎn)動。目前,使用(yòng)平頭(tóu)連接銷Ф65×180和Ф80銅套裝配固定支架(jià),結構如圖4所示,現場圖片如圖5所示:

圖4

圖5
從圖4所(suǒ)示可以看出,目前(qián)使用的連接銷和銅套均(jun1)為(wéi)常規結構。其中,連接銷材質為45鋼,銅套材質(zhì)為銅鋅合金。按目前的工作標準,大概每三個月才潤滑一次。而實際工作中,由於工作環境和條件的製約,潤滑(huá)脂因損耗等原因而無法保(bǎo)證預期的潤(rùn)滑效果。二冷軋鍍鋅線是(shì)連續生產線,在(zài)機組運行中,無法對連接銷進行潤滑。因此,連接銷和銅套常因摩擦而損壞,給(gěi)生產成本造成一(yī)定(dìng)的損失。
2.2 目前潤滑方式及其存在(zài)弊端(duān)
從以上分(fèn)析可知,連接(jiē)銷和銅套的目前結構決定了其潤滑方式:通過取出連接銷(圖5所示),手動加(jiā)潤滑脂。存(cún)在弊端如(rú)下:
(1)在環(huán)境複(fù)雜,空間狹小情況下,目前潤滑方式(shì)受(shòu)到空間等因素限製,使工(gōng)作有 一定難度。
(2)鍍鋅線是連續生產線,隻有在機組(zǔ)停機的時候才能拆下潤(rùn)滑,限製了潤滑的工作時間。
(3)目前加潤滑(huá)脂工作效(xiào)率低,維護工人勞動強度高。
連接銷和銅套的結構形勢決定(dìng)了(le)其(qí)潤滑方式,其中存在的弊端有悖於總廠提出的“降本增效(xiào)”。同時,存在的安(ān)全(quán)隱患不可忽視。因(yīn)此,急需改進如前的潤滑方式。
2.3 潤滑方式的改進(jìn)
以上存在的問題,是SMSD公司設計機組時(shí)存在的加工瑕(xiá)疵(cī)。為了解決以上問題,深入分析其根(gēn)源,從結構上著手,得出兩套改進方案(àn):
2.3.1改用自(zì)潤滑銅套
在銅套上隨機加入石墨(如圖6),在支架轉動工作時,石墨和連接銷不斷摩擦,石墨微粒起到了潤(rùn)滑作(zuò)用。

圖6
石墨是(shì)一種良好的固體潤滑(huá)劑,其自潤滑性降低了工作強度。但(dàn)是,加工石墨銅套的價格較高(gāo),該方法提高了銅套的製(zhì)作成本。
2.3.2 連接銷和銅套結構改進
從(cóng)銅套和連接銷結構入手,經過現場觀察(chá)思考,結合實際條件,得出一套更經濟適用的改進方法。具體如下:
(1)連接銷結構的改進 在連接銷中間加工一個ф6MM的(de)孔,長約100MM(約到套筒(tǒng)的中間)。然後(hòu)在孔末端加工一個同樣大小的垂直於銷表麵的孔(kǒng)。在垂直孔與表麵的開口處,沿連接銷表麵加工一個R3MM的凹環。連接銷平頭處加工G10標準的管螺紋孔(kǒng),連(lián)接油嘴以注入潤滑脂。如圖7所示:

圖7 改進後剖視圖
(2)銅套結(jié)構的(de)改進(jìn) 在銅套內壁,沿(yán)著銅套母線方向,加工四(sì)條R3MM的油槽(油(yóu)槽中心線間圓心角為90°)。如圖8所示:

圖8 改進後(hòu)銅套結(jié)構圖
改進後連(lián)接銷銅套裝配效果如圖9所示:

圖9 改(gǎi)進後連接銷銅(tóng)套裝配效果圖
改進後(hòu)的結(jié)構,可隨時(一般360天)在連接銷平頭處注入潤滑脂(zhī)。即使在機器運行中(zhōng),仍可工(gōng)作。此外,根據工作需要(yào),通過連接注油嘴,在打油機和連接銷間連接適當長度注油管,可方便高效對條件複雜,空間(jiān)有限的(de)潤滑點潤(rùn)滑,提高工人的工作效率,保證人(rén)身安全(quán)。而(ér)且銅套的四個油槽槽貯存一(yī)定(dìng)潤滑脂,達到充分潤滑效果,保證連接銷和銅套長時間工作,提高配件的(de)使用壽命。設備上類似與這種連接結構,均可(kě)參照該(gāi)方法改(gǎi)進。
3 改(gǎi)進方案效果
本文結合工作(zuò)現場,對連接銷和銅套目前(qián)的潤滑方式深(shēn)入研究,分(fèn)析其弊端。從(cóng)實際考(kǎo)慮改進方(fāng)案的可行性,徹底解決了原來潤滑方式存在的隱患,對延長連接銷和銅套的使用壽命(mìng)有直接效果。改進的結果,給工作的提高(gāo)帶來直接效果:
(1)改(gǎi)進前的潤滑方式,需要架工,鉗(qián)工等四人左右,每(měi)個支架兩個潤滑點,需要(yào) 兩個小時左右(yòu),每三個月就必須潤滑一次。
(2)改進後(hòu)的潤滑方式,工作時隻需一名工作人員,10分鍾左右就可以完成兩個潤滑點的工作。凹槽(cáo)貯存的潤滑脂,足可保證一年左右的(de)潤(rùn)滑(huá)效(xiào)果。
由此可(kě)知,改進前每個潤滑點的每次潤滑工作時間為:4×2=8小時。按每三(sān)個月潤滑一次計算,每個潤滑點一年工作時間為(wéi):4×2×4=32小時。而改進(jìn)後,每年每個潤滑點的潤滑工作時間為:1×(1/6)×1=1/6小時。大大降低了工作人員勞動強度,提高了工作(zuò)效率。
參考文獻
[1]機械工人(rén)切削手冊(第7版).機械工業出版社,2009.
[2]SMSD鍍鋅設計(jì)圖紙.
《第七屆(jiè)(2009)中國鋼鐵年會大會論文集(中)》2009年