土(tǔ)卡河水電(diàn)站3號機組上導軸承(chéng)內甩(shuǎi)油缺陷分析(xī)處理

2014-05-21

陳寶重 李誼斌(bīn) 裴照亞
(中國水利(lì)水(shuǐ)電第十一工程局有限公司)
  摘 要:水電站立式反擊式機組推力軸承及上導軸承,在機組運行過程中,出現甩油,是一種較為普遍的現象,軸承甩油給機組穩定運行帶來巨大(dà)的安全隱患(huàn)和危(wēi)害。土卡(kǎ)河電站3號機組上導軸承存在著嚴重的(de)內甩油現象(xiàng),給設備安全帶來嚴重的隱患,本文介紹了此現象(xiàng)出現的原因分析和解決方案(àn)及效果。
  關鍵詞:上導軸承;甩油;彈性盤車;同心度
  1 工程概況
  土卡河(hé)水電站位於雲南省江城(chéng)縣和綠春縣交界處的(de)李仙江流域幹流上(shàng),是李仙江流域七個梯級電站的Z末一級,電站(zhàn)為河床(chuáng)式地麵廠房,安裝3台單機容量55MW(Z大容量60MW)的機組。電站3號發電(diàn)機組於2007年7月投產(chǎn)。
  電站水輪機為軸流轉(zhuǎn)槳式,型號為ZZD409-LH-580,水輪機共有5個槳(jiǎng)葉(yè),轉輪(lún)名義直徑為5800mm,額定出力56.4MW,額定水頭25m,鋼(gāng)筋混凝土蝸殼。
  發電機為立軸全傘式三相凸極同步發電機,型號為SF55-52/9500,額定功率55000kW,額定轉速為115.4r/min,轉子共有(yǒu)26對磁極,采用密閉自循環空氣冷卻通(tōng)風方式。發電機隻有上導軸承和推力軸承,沒有下導軸承(chéng),推力(lì)軸承設置(zhì)在轉子下方的下(xià)機架(jià)上部,上導軸承位於轉子上方的上機架中心內。發電機轉(zhuǎn)動(dòng)部分采用三段軸結構(gòu),由發電機主軸、轉子中心體(tǐ)及頂軸組成。發電機推力軸承的型式為液壓彈性油箱支承式,推(tuī)力瓦為東方(fāng)型彈性金屬塑料瓦(wǎ),共有12塊推力瓦,推力瓦設有支(zhī)柱螺(luó)釘,用於調整推力瓦的受力。
  2 存在問題
  土卡河水電站3號機組上導軸承在運行時,內(nèi)甩油現象十分的(de)嚴重,機組往往在連續運行2~3d後,轉子支臂上(shàng)端麵(miàn)就會附(fù)著一層油汙,發電機空氣冷卻器散熱(rè)翅片也會懸掛一層油滴。上(shàng)導軸承內甩油不僅嚴重浪費透平油資源,更重要的是汙(wū)染定子(zǐ)、轉子線圈,加速線圈老化(huà),損壞絕(jué)緣,縮短機組(zǔ)的使用壽命。另外大量的油汙由發電機流到水輪機室,並經排水係統排入河道中,汙染了河道水係。
  日(rì)常維護中,在上導油槽油位低(dī)的時候,要給上導(dǎo)軸承補充透平油(yóu),增加了日常維護的工作量。因為上導軸承油位計位於上機架(jià)中心體外側(cè),觀察油位需要通過定(dìng)子(zǐ)、轉子,然後到達油位計(jì)處,需要停機環境(jìng)下進(jìn)行,造成機組運行和檢修的毛肚十分突出。
  3 甩油原因分析
  在機組運行(háng)中(zhōng),潤滑油沿著擋油桶和導軸承軸(zhóu)領(或推力頭)間的(de)間隙向(xiàng)上升,越過擋油桶(tǒng)並沿著(zhe)內表麵向下流,由於離心力的作用,油被甩向外圍空間,落在發電機其它部件上(shàng),稱(chēng)為內甩油;當機組運行時油或油霧從油槽蓋板(bǎn)與導軸承軸領或推力頭的密封(fēng)處溢出,甩向油槽蓋板外部,稱為外甩油(yóu)。土卡河水電(diàn)廠3號機組上導軸承甩油現象,屬於內甩油。
  造成機組(zǔ)軸承內(nèi)甩油的原因主要有以下幾個原因:(1)機組上導軸承透平油加油太多,機組在運行時,軸領旋轉帶動軸領與擋油桶間透平油旋轉,靠近擋油桶處油位上升,溢出擋油桶造成甩油;(2)機組運(yùn)行時(shí),發電機轉子上端部由內向外(wài)送風,在上(shàng)導軸頸內部與擋油桶間形成負壓,將油麵吸高並甩(shuǎi)濺出擋油桶,流到發電機內部造成甩油;(3)由於(yú)製造、安裝的原因,造成擋油桶與發電機軸頸(jǐng)不同心,機組在運(yùn)轉時,帶動油麵旋轉,當旋(xuán)轉的油流由間隙大的地方旋(xuán)轉到(dào)間隙小(xiǎo)的地方時,便會加速並破壞原(yuán)有的油麵波形,飛濺出擋油桶,流到發電機內(nèi)部,造成甩油;(4)擋油桶或軸(zhóu)頸內(nèi)部有較大的凸起、凹陷(xiàn)部位或者遮擋物體,機組在運(yùn)行時產生的高速油流打在凸起、凹陷部位或遮擋物體時,產生飛濺和油霧,飛出擋油桶(tǒng),形成內甩油。
  由於3號機組上導軸(zhóu)承油位並沒有(yǒu)超出設計油位的高限,而且與1號、2號機組油位基本一樣,可以(yǐ)排除油位過(guò)高因素引起的甩油。經檢查擋油桶(tǒng)及軸(zhóu)領(lǐng)內部儲油部位,沒有發現有大的凸起、凹陷部位和遮擋物(wù)體。由此可以確(què)定甩油現象是由於擋油桶與發電(diàn)機軸頸不同心造成的,經過測量,發現(xiàn)上導軸領到上導軸瓦座以及擋油桶到(dào)發電機大軸之間都存在大於1.5mm的同心度偏差(chà),檔油桶與大電機大軸同心度偏(piān)差過大(dà),導致了上導軸承的內甩油。
  4 問題(tí)處(chù)理
  4.1 處理方案
  由於上導擋油桶與上導油槽底部法(fǎ)蘭是口(kǒu)配合,間(jiān)隙(xì)很小,調節量不大,不能滿足規範要求擋油桶與大軸的同心度誤差(chà)上限(xiàn)為1mm的調(diào)節需求,隻能(néng)通(tōng)過移動機組轉動部分來滿足上導軸承軸領與擋油桶之(zhī)間的間隙。
  測量機組轉動部分與固定部分(fèn)各部位間隙,主要是槳葉與轉輪室、空氣間隙、上導擋油桶與發電機上端(duān)軸間的間隙、檢查各部間(jiān)隙是否(fǒu)滿足規範要求,分析計算上導軸承的位移量,位(wèi)移後各部位間隙是否滿足規範要求,在各部(bù)位間隙滿足規範要(yào)求的同時,盡量(liàng)調整擋油桶與發電機軸的同心度,Z後重新調整推力軸承彈性油箱的受力符合(hé)規範要求,調整的過程中要兼顧推力軸承的(de)水平度。
  4.2 數據分析
  經分部測(cè)量,結果是:
  (1)空氣間隙平均值為14.37mm,規範要求實測值與平均值的偏差不大於平均值的±8%,合格(gé)範(fàn)圍為14.37±1.15,即13.22~15.52mm之間,各測點數據在合格範圍內,但明顯存在向-Y、-X的45°夾角方向偏心1mm;
  (2)上(shàng)導瓦架與軸承座(zuò)中(zhōng)心偏移1.5mm,方向與空氣間隙相同,同樣是向-Y、-X的45°夾角(jiǎo)方向偏心1mm,轉輪間(jiān)隙基本均勻。
  空氣間隙偏差、上(shàng)機架與上導軸承座偏(piān)差,說(shuō)明機組轉輪室(shì)、定子、上機架的(de)同心度存(cún)在偏差。對機組進行(háng)盤車檢查(chá),將(jiāng)框式水平儀(yí)放置在鏡板外(wài)側,隨(suí)盤車一起旋(xuán)轉,測量鏡板(bǎn)的水平滿足規範要求,確定機(jī)組轉(zhuǎn)動部分的垂直度(dù)合格。依據(jù)規範要(yào)求槳葉(yè)與轉輪室間隙的偏差應不大於±20%,經計算,轉輪體在+Y、+X的45°夾角方向有0.7mm的(de)位移量,位移後,轉輪室間隙仍能滿足規範要求。
  在將轉動部分整體向+Y、+X的45°夾角方向整體移動0.7mm後,測量槳葉與轉輪室間(jiān)隙,各(gè)間隙均在合(hé)格範圍內。移動後,上導(dǎo)軸領與軸承座間的中心偏(piān)差也相應的減少了0.7mm,由原來的1.5mm變為0.8mm,仍存在一定的偏差。而轉輪室間隙已經不允許進一步(bù)的(de)采用平移方法進行調整(zhěng)。為了(le)進一步消除誤差,安裝4塊相互對稱的水導瓦將水導固定,防止轉輪移(yí)動,將上導軸承向+Y、+X的45°夾角方向移動(dòng)0.5mm,使(shǐ)轉動部分向該方向傾斜,由於從上導到水導(dǎo)的距離為17mm,此時對轉動部分垂直度造成的偏差小於0.03mm/m,理(lǐ)論上滿足規範要求。調整後分別測量(liàng)空氣間隙及上導軸承座到軸領距離,各間(jiān)隙均在(zài)規範要求的合格(gé)範圍之內。
  4.3 效果(guǒ)檢查
  轉動部分經過平移和人為(wéi)的傾斜後,其重心也發生了變化,推力瓦的受力情況也發生變化,因此要重新調整推力(lì)瓦(wǎ)受力,也即調整彈性油箱的壓縮值,使壓縮值的偏差小(xiǎo)於0.2mm,通過(guò)彈性盤車檢查(chá)機組的軸線合格(gé),同(tóng)時在盤車的過程,測(cè)量槳葉和轉輪室的間(jiān)隙以及空氣間隙均滿足規範要求,並用旋轉法測(cè)量鏡板水(shuǐ)平度為0.025mm/m,超出規範要求(qiú)的0.02 mm/m,考慮(lǜ)到機組為全傘式機組(zǔ),徑向軸承隻有上導(dǎo)和水導,鏡板水平的稍微超差,對機組的穩定運行影響不(bú)大。
  5 試運結果
  土卡河3號機組(zǔ)經過重新調(diào)整轉動部分的中心(xīn)、推力軸承的受力、鏡板水平,重新分配導瓦間隙,機組在空轉以及帶負荷(hé)後各部軸承的振動、瓦溫均在標準範圍內,其中上導擺幅為0.04mm,水導擺幅為0.13mm,經(jīng)過2個月的運行後,上導軸承接油槽及轉子上端麵(miàn)也沒有發現油汙,徹底(dǐ)解決了上導軸承的內甩油問題,優化(huà)了機組運行的安全(quán)性。
  在機組(zǔ)的安裝、檢修過程中,一般對機(jī)組軸(zhóu)線、推力瓦受(shòu)力、空氣間隙、止漏環間隙(xì)等影響電磁不平衡、水力不平衡以及機械不(bú)平(píng)衡的因素都會嚴格控製(zhì),往(wǎng)往放鬆了或放寬了對(duì)其(qí)他細節的控製,導致機(jī)組運行出(chū)現不該有的問題,值得深思。
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