隋競
(潞安煤基合成油有限(xiàn)公司,山西(xī)長治 046103)
摘 要:文章分析了魯奇第IV代氣化爐煤鎖下閥傳動軸外竄原因,判斷出傳動軸(zhóu)在設(shè)計上存(cún)在的(de)缺陷,通過在煤鎖下閥軸端增加(jiā)止推軸承,進而減(jiǎn)少甚至杜絕(jué)煤鎖下閥傳動軸外竄,確保氣化(huà)爐的長周期穩定運行。
關鍵詞(cí):煤鎖下閥;傳(chuán)動軸;止推軸承
山西潞安煤基合(hé)成油有限公司氣化車間加壓(yā)氣化裝置是德國魯奇公司的第四代產品,國產化以後由化二院(yuàn)設計,國內製造生產。煤鎖是氣化爐配套的帶壓(yā)加煤(méi)關鍵設備,承擔著氣化爐的進料工作(zuò),在循環進料期間,煤(méi)鎖下閥必須關嚴才能進行加(jiā)煤操作,即煤鎖下閥必須動作靈活到位,無異常。由於煤鎖加煤次數非常頻繁(fán),煤鎖內工作壓力一直處於0~3MPa之間循環間隙充泄壓(yā),從而造成煤(méi)鎖下(xià)閥傳動(dòng)軸軸端(duān)麵(miàn)一直處在3MPa的間隙外推力下(xià)工作,致使軸肩及墊環(huán)異常(cháng)磨損而導致軸外竄,Z終(zhōng)因軸銷與軸承摩擦,造成下(xià)閥軸不動作而停車,這一問題給氣化爐(lú)連續高負荷運行帶來極大的隱患和故障。同類企業—山(shān)西天脊集團和(hé)河南義馬煤氣化廠的氣化爐煤鎖也存在類似情況,都是出現故障後被迫停車(chē)處理。為(wéi)此,經過反複研究和摸索實踐(jiàn),在對(duì)煤鎖(suǒ)下閥軸外端麵增加止推軸承,消除了煤鎖下(xià)閥軸外竄的現象,取得了明顯的效果。
1 煤鎖及煤鎖下閥結構
1.1 煤鎖
煤(méi)鎖是將煤倉內的煤(méi)間歇加入氣(qì)化爐的壓(yā)力容器。上部與煤倉相連(lián),下部與氣化爐相連。煤鎖外徑3000mm,總高3800mm,壓力3.16MPa,容積12.1m
3。結構中(zhōng)間為圓柱形筒體,上部連接蝶形(xíng)封頭,上、下進出口處各有煤鎖上、下閥控製。側向接有煤鎖(suǒ)充、泄壓管線及驅動煤鎖下閥動作的傳動軸。
1.2 煤鎖下閥
煤鎖下閥為圓盤閥,閥(fá)座固定在煤鎖(suǒ)與氣化爐相連法蘭內側,閥頭與閥杆用螺栓連接(jiē),閥杆在煤鎖
導(dǎo)向筒內有兩個滑動支撐點,導向筒的支撐架固定在煤鎖內壁上,導向筒內的閥杆與煤鎖(suǒ)內(nèi)的內擺杆90°滑動連接,內擺杆與軸通過中(zhōng)間銷連接,軸延伸到煤鎖外,通過煤鎖外的(de)液壓(yā)驅動裝置帶動閥頭上下移動,實(shí)現(xiàn)下閥開關功能。
2 煤鎖下閥傳動軸原設計結構及運行(háng)情況
2.1 煤鎖下閥(fá)傳動軸原設計結構
煤鎖下閥原設計為通(tōng)過液壓驅動裝置(zhì)-外(wài)擺杆-傳動軸-內擺杆-閥杆的同步動作達到下閥的開關功能(néng)。由(yóu)於煤(méi)鎖是壓力容器,且頻(pín)繁地間歇加煤,煤鎖下閥傳動軸又是由(yóu)煤鎖內部延伸到外部,即煤鎖下閥軸是由高壓端伸到(dào)常壓端的,所以煤鎖下閥傳動軸勢必要有向外的間歇(xiē)氣壓(yā)推力作用在煤鎖下閥軸上(傳動軸的(de)軸端麵受力約40kN)。原設計是由安裝在煤鎖下閥(fá)傳動軸常壓端的軸承套、軸承、墊環(huán)等裝置與煤鎖本體通過螺栓連接,墊環與傳動軸的軸肩用直徑8mm的銷釘(dìng)定位,通過墊環(huán)與軸承的相對運動來達到軸向固定和保(bǎo)護下閥(fá)軸正常使用的目的。其中軸材質為35CrMo,軸肩倒角為R4mm,直徑(jìng)為129.5mm;墊環材質為(wéi)35號鋼,其與軸(zhóu)肩配合倒角為R6mm,僅(jǐn)用1個(gè)直徑為8mm的(de)銷釘與軸肩定位;軸承材質為QT500-7(見圖1)。

圖1 煤鎖下閥軸原設計結構
2.2 運(yùn)行情況
在煤鎖間歇加煤運行過程中,煤鎖經過一段時(shí)間的運行,就會出(chū)現煤鎖(suǒ)下伐傳動軸的軸肩與(yǔ)墊環(huán)之間的定位銷釘磨損或折斷,造成墊環與軸肩做(zuò)相對運動而磨損,致使軸外竄(cuàn)(經實測:外竄量不得大於27mm,否則中間銷將與煤鎖內壁接觸摩擦Z終卡死,導致下閥(fá)不動作),進而(ér)導致煤鎖下閥不(bú)能正常動作,影響氣化爐(lú)的(de)正常(cháng)加煤,自2008年8月氣化爐開車以來,因處(chù)理煤鎖下閥軸外竄,氣化爐被(bèi)迫降(jiàng)負荷多次(cì),直接對係統連續高負荷運行帶來隱患,另外(wài)煤鎖下(xià)伐所處位置溫度高、檢修空間狹小且為高空作(zuò)業,給檢修帶來了極大的困難和勞動強度。
3 煤鎖下閥傳(chuán)動軸外竄原因分析(xī)
煤(méi)鎖下閥傳動軸外竄主要是煤(méi)鎖下(xià)閥傳動軸軸肩與(yǔ)墊環磨損嚴重,達到一(yī)定程度後(墊環幾乎磨損掉,軸肩磨(mó)損嚴重),軸承套、軸承和(hé)墊環的組合達不到軸向固定保護下閥傳動軸的作用。通過對損壞的(de)傳動軸檢查和分析,以及與其(qí)他使用魯奇第IV代氣化爐的(de)生產單位比對,初步認定為:①傳動軸軸(zhóu)肩和墊環的配合存在問題,墊環與(yǔ)軸肩(jiān)隻用(yòng)一個直徑為8mm的銷釘定位,銷釘在受力的情況下極易折斷,造成墊環與軸肩摩擦磨損,而按設計是墊環與軸承摩擦;②傳動軸材質需改進;③墊環材質較軟,極易磨損;④傳動軸承受的壓(yā)力(lì)過大,墊環和軸承的組合不足以消除傳動軸外竄。
4 煤鎖下閥傳動軸的改造
通過現場勘查、分析及可行性(xìng)論證(zhèng)後(hòu),決定在目前條件下,采取(qǔ)如下措施:①將(jiāng)墊環與軸肩結合(hé)麵間斷焊接,消除銷釘折斷以後致使墊環與軸肩旋轉摩擦(cā);②將傳動軸Z外端加裝止推(tuī)軸承(選用止推軸承型號為9069324),止推軸承固定在軸承固定架上,軸(zhóu)承固定架與(yǔ)氣化爐下閥傳動軸的支撐架(jià)選用M30螺杆做固定(dìng)拉杆,一端與下閥傳動軸支撐架焊接,另一端用螺(luó)帽固定。為(wéi)方便定位及距離的調整,將固(gù)定架設計為橫向開槽和縱向使用螺杆的可(kě)移動式固定(dìng)法(見圖2)。

圖2 煤(méi)鎖下閥軸改造後結構
5 煤鎖(suǒ)下閥傳動軸改造後使用情況及(jí)效果
煤鎖下閥傳動軸改造後使用效果十分明顯,加止推軸承以(yǐ)後,氣化爐的並運(yùn)率和負荷率逐(zhú)步提高,扭轉了生產的被動(dòng)局(jú)麵(miàn)。近一年內,未再發(fā)生下(xià)閥(fá)傳動軸外竄現象。五台氣化(huà)爐並運率達到了(le)95%以上,單爐負荷率(lǜ)達到(dào)了設計的(de)125%,總產氣(qì)量達到了原設計的130%。實現了氣化爐的長周期連續安全穩定運行。
6 需進一步改造的設想
自改造以來,效(xiào)果比較明顯,但是在使用(yòng)當中,也存在一些需(xū)進一步改進(jìn)的地方,具體如下(xià):
1)因所用的固定拉杆(gǎn),一端是與下閥傳動軸(zhóu)的支撐架采(cǎi)用(yòng)焊接的方式連接(jiē),焊縫有時候會出現開裂現象。
2)施工是在現場(chǎng)手工組對,所裝止推軸承與傳動軸的中心存在一定的偏差,軸承滾珠(zhū)與軸承外圈又是錐麵配合,使用一段(duàn)時間後,滾珠會(huì)出現跑偏現象。
3)因中心的偏差(chà),會造成(chéng)2根固定螺杆存在受力不均勻(yún)的情況,出現拉斷的(de)現象。鑒於以上情況,今(jīn)後可考慮在軸承套、墊環和軸肩的位置上做改進(jìn),選用相應(yīng)的軸承進行內(nèi)部鑲嵌,以消除(chú)在其外部安裝止推(tuī)軸承所帶來的不足。
來(lái)源:《煤》2012年第5期