談(tán)鍋爐轉動(dòng)設備軸承溫度高的原(yuán)因分析及(jí)處理措施(shī)

2014-07-01

楊立群
  摘 要:火力發電(diàn)廠鍋爐輔助轉動機械一般包(bāo)括送風機、引風機、回轉式空預器、磨煤機、除渣機(jī)、灰漿泵、撈渣機等(děng)。本(běn)文主要分(fèn)析(xī)了火力(lì)發電廠鍋爐轉動設備軸承溫度高的幾種原因,並提出了相應的預防處理措施(shī)。
  關鍵詞:鍋爐轉(zhuǎn)動設備軸承;溫(wēn)度高原因;處理措施
  引言
  鍋爐設備是火力發電廠三大主要設備之一,在整個電力工業生產過程中,具有具足輕重的作用。輔助設備能(néng)否正常運行,直接影(yǐng)響到鍋爐設備的安全運行。而軸承(chéng)溫度過高是轉動機械設備常見故(gù)障,嚴(yán)重影響鍋爐的安全(quán)運行。運行(háng)過(guò)程中,軸承溫度過高會減(jiǎn)少軸承的使用壽命,增加檢修費用,當溫度超標(biāo)時,易導(dǎo)致整台機組非計(jì)劃停運或減負荷(hé)運行,嚴(yán)重影響電廠經濟效益。因(yīn)此(cǐ),迅速判斷故障產生的原因,及時準確(què)的解決,才能保障鍋爐設備連續安全運(yùn)行。
  1、導致(zhì)軸承(chéng)溫度(dù)過高(gāo)的常見原(yuán)因
  引(yǐn)起(qǐ)軸承溫度升(shēng)高的原因很多,要從機械(xiè)結構及潤(rùn)滑原理上分析尋(xún)找原因,從根本上解決軸承溫度(dù)高的問題。
  1.1 潤滑不足或潤滑油粘度過高,潤滑油質量不符合要求、變(biàn)質或(huò)有雜物。
  1.2 由振動引起。聯(lián)軸器找正工藝差,不符合要求;轉子(zǐ)存在動、靜不平衡;基礎剛性差、地腳虛;負荷過大。
  1.3 由傳熱(rè)等問題引起的(de)溫度升(shēng)高。
  1.4 冷卻(què)管路堵塞引(yǐn)起冷卻效果(guǒ)差。
  1.5 軸承裝配(pèi)工藝差,機構裝(zhuāng)配過緊,軸承箱各部間隙(xì)調整不符(fú)合要求(間隙不足),引起軸承損壞。
  2、軸承(chéng)高溫預防處(chù)理措施
  當軸承溫度高時,應先(xiān)從(cóng)以下幾個方麵解決問題:
  2.1 檢查加油量(liàng)是否正常
  加油量要恰當,潤滑(huá)油脂不能過少或過多。按照定期工作的要求給(gěi)軸(zhóu)承箱(xiāng)加油。軸(zhóu)承加油後有時也會(huì)出現溫度高的情況,主要是加油(yóu)過多。這時(shí)現象為(wéi)溫度持續不斷上升,到達某點後(一般在比正常運行(háng)溫度高10℃~15℃左右)就會維持不變,然後會(huì)逐漸下降。
  2.2 軸承所加(jiā)油脂要符合要求,且不能被汙染
  潤滑油(yóu)脂選用不合適,不易形成均勻的(de)潤滑油膜,無法減少軸承內部摩(mó)擦及磨損,潤滑不足,軸承溫度升高。當不同型號的(de)油脂混合時,可能會發生化學(xué)反應,造成油脂變質、結塊,降(jiàng)低潤滑效果。油脂受汙染(rǎn)也(yě)會使軸承溫度升高,加油脂過程中落入灰塵,造成油脂汙(wū)染,導致軸(zhóu)承(chéng)箱內部油脂劣化破壞軸承潤滑,溫度(dù)升高。因此應選用合(hé)適的油脂(zhī),檢修中對軸承箱及軸承(chéng)進行清洗,加油管路進行檢查疏通,不(bú)同型號的油(yóu)脂不許混用,若更換其它型(xíng)號(hào)的油脂時,應先將原來(lái)油脂清理幹淨,運(yùn)行維(wéi)護中(zhōng)定期加油脂,油脂應(yīng)妥善保管做好防潮防塵措施。
  2.3 檢查(chá)軸承外冷卻水管路及裝置是否正(zhèng)常
  檢查冷(lěng)卻水管路是否堵塞,軸承箱油溫及出口冷(lěng)卻水溫度是否超標。冷卻效果差,無法滿(mǎn)足使用要求時,應及時進行檢查,疏通或更換冷卻水管路係統(tǒng)。
  2.4 檢查轉子動平衡是否正常
  當轉動輔機大小修後,存在明(míng)顯的振動,且檢查安裝無異常(cháng)時,應聯係專業技術人員做動平衡試驗。煤矸石電廠#2引風機在2009年大修後,發現振動較大,兩側軸承振動均在0.08mm左右,水平振動Z大時達到(dào)0.11mm,且(qiě)運行中長期(qī)存(cún)在軸承溫度(dù)偏高問題。2010年更換傳動組及SKF進口軸承後,對該風機(jī)轉子做了一次動平衡,Z後所有振動降到0.03mm以內。目前,軸承Z高溫度始終保持在(zài)37℃左右。由於磨損、安裝誤差等原因引起的轉子不平衡而產生的振動,通(tōng)過現場動平衡後,會達到很好的運(yùn)行情況。
  2.5 檢查聯軸器找正情況
  聯軸器的找正要符合工藝標準。在軸流式引風機找正(zhèng)時還應考慮運行(háng)中設(shè)備受熱膨脹的問題。引風機葉輪側因受熱膨脹,軸承箱升高(gāo),軸承升高,因此找正時電機要稍高一(yī)些,預留量的大小要依據設備的特性和運行中的溫度(dù)參(cān)數而定。
  2.6 檢查(chá)軸(zhóu)承。軸承的檢查主要有以下幾點:
  2.6.1 軸承(chéng)的(de)質量
  解體軸承箱期間,檢查潤滑油脂是否有變質、結塊、雜質等不良情況,這(zhè)是判斷軸承損壞原(yuán)因的重(chóng)要依據。檢查軸承有無咬壞和磨損;檢查軸承內外圈、滾動體、保持架有無裂痕(hén)、鏽蝕、脫皮、凹坑、過熱變色等缺陷,以及其表麵的粗糙度;測量軸承遊隙是否超標;檢查軸套有無磨損、坑點、脫皮,若有以上情況,應更換新軸承。
  
2.6.2 軸承的配合
  軸(zhóu)承安裝時軸承內徑與軸、外徑(jìng)與外殼的配合非常重要(yào),當配合過鬆時,配合麵會產生相對滑動稱做蠕變。蠕變一旦產生,會(huì)磨損配合麵,損傷(shāng)軸或外殼(ké),而且磨損粉末會侵入軸承內部,造成(chéng)發熱、振動和破壞。過盈過大(dà)時,會導致外圈(quān)內徑變小或內圈外徑(jìng)變大,減小軸承內部遊隙。為(wéi)選擇(zé)適合用途的配合,要考慮(lǜ)軸(zhóu)承負荷的性質、大小、溫度、轉速及內外圈的旋轉狀等各種條(tiáo)件(jiàn)因素。
  2.6.3 軸(zhóu)承各部配合間隙的調整
  軸承間隙過小時,由於油脂在間隙內剪力摩擦損失(shī)過大,也會引起軸承發熱,同時,間隙過小時,油量會減小,來不及(jí)帶走摩擦產生的熱量,會進一步提高軸承的(de)溫升。但是,間隙(xì)過大則會(huì)改變軸承(chéng)的動(dòng)力特性,引起(qǐ)轉子運轉不穩定。因此,需要針對不同的設(shè)備和使用條件(jiàn)選擇合適(shì)的軸承間隙。煤矸石電(diàn)廠(chǎng)#1引風機運行(háng)中長期存在軸承溫度偏高問題,在2011年(nián)傳動組大修中,針對此問題進行重點檢查。檢查發現(xiàn)軸承(chéng)潤滑、葉輪靜平衡、聯軸器找正均(jun1)正常,遂將排查重點放(fàng)在軸承各部間隙上。分析推力間隙過小為軸承溫度偏高原因(yīn)。用磨床將推力(lì)軸承中隔環(huán)研磨0.07~0.08mm,擴大推力間隙,使軸承推力間隙擴大至0.14~0.15mm,在運行(háng)中軸承溫度正常,徹底消除了長期遺留的缺陷,保證了設備的安全穩定運行。#3給水(shuǐ)泵電機軸承長期溫度過(guò)高(gāo),達80~90℃,且(qiě)軸承箱出現滲漏(lòu)油現象,造成軸承使用壽命大大縮短,多(duō)次更換軸承均未解決問題。檢修中,檢查發現軸承徑向遊隙隻有0.07mm,軸(zhóu)與端蓋軸封之間間隙過小,在冷態試轉時軸承溫度正常,熱態運行時軸受熱膨脹,與端蓋軸封產生摩擦。分(fèn)析此為軸承溫度長期過高(gāo)的(de)原因,將端蓋孔車削0.5mm,使軸(zhóu)與端蓋軸封間(jiān)隙擴(kuò)大,避(bì)免運行中軸受(shòu)熱(rè)膨脹後與端蓋產生摩擦。經過處理,軸(zhóu)承溫度過高的問題得到了根本改善,冷態及熱態運行中軸承溫度正常,且軸承箱未出現滲漏油(yóu)現象(xiàng),保證了軸承良好的運行條件,減少(shǎo)了軸承的更換頻率,節省(shěng)了(le)檢修維護費用。
  
3、結語
  鍋(guō)爐是(shì)一個複雜的組合(hé)體,除了(le)鍋爐本體龐大、複雜(zá)外,還有眾(zhòng)多的輔機、附(fù)件和儀表,運行時需(xū)要各個部分、各個環節密切協調,任何一個環節發生了故障,都(dōu)會影響鍋爐的安(ān)全運行。軸承溫(wēn)度高是輔(fǔ)機設備常見且危害較大的故障。檢修(xiū)維護質量對穩定運行至(zhì)關重要,通過以往故障(zhàng)的(de)具體分析吸取教訓(xùn),采取預(yù)防控製措施,軸承溫度高故障已大大減少。在今後運行維護和檢修工作(zuò)中,仍需加強細節控製(zhì),提(tí)高檢修工藝水平,保證設備長(zhǎng)期安全(quán)穩定運行。
  參考文獻(xiàn):
  [1]《火力(lì)發電(diàn)廠鍋爐機組檢修導(dǎo)則》DL/T748.XX-2001
  [2]《鍋爐設(shè)備檢修工藝規程及質量標準(zhǔn)》Q/TD-102-03.01-2005
  [3]《電力建設施工及驗收技術(shù)規範》DL/T5190-2004

來源:《城市(shì)建設理論(lùn)研究》2012年27期
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