複二(èr)重式軋機傳動減速箱軸封(fēng)漏油處理方法

2014-08-29

馮夢(mèng)雅1 蔣弦弋2 潭龍海2
(1.廣(guǎng)東韶鋼集(jí)團有限(xiàn)公司(sī)職工大學(xué),廣東韶關 512000;2.廣東韶鋼集團有限公司第四(sì)軋鋼(gāng)廠)
  摘 要:介紹了(le)韶鋼四軋廠複二重(chóng)式線(xiàn)材軋(zhá)機傳(chuán)動減(jiǎn)速箱存在軸(zhóu)封漏油問題、分析產(chǎn)生漏油的原因及改進的(de)措施和取得的效果。
  關鍵詞:減速箱;軸封
  0 前言(yán)
  韶鋼四軋廠複二(èr)重式(shì)線材軋機於1980年投產(chǎn),年設計(jì)產量為13.5萬t,1985年線材三槽軋製改為四槽,1992年線材改擴建(jiàn)形成連鑄方坯一火成材,成品速(sù)度從12m/s提到16m/s,中軋機列(liè)主電機轉速由500r/min提高到750r/min、功率由1000kW增大到(dào)1600kW,精軋機列(liè)主電機轉速也相應地由750r/min提高到1000r/min、功率由1600kW增大到2500kW,線材年產量逐年上升,由過去(qù)的17萬t,提(tí)高到現在32萬t,而中、精軋機列9台減速箱沒(méi)有改造,由於輸入、輸出軸(zhóu)轉速的提(tí)高(gāo),其軸封部位(wèi)極易發生漏(lòu)油、滲水現象,特別是減速機的輸入軸,由於位於箱體(tǐ)的下部位,漏油現象更加嚴重,造成減速箱故障增多(duō),直(zhí)接影響生產的順(shùn)利(lì)進行,為了減少故障,降低油耗(hào),對減速箱軸封裝置進行了改進,取得了較好的效果。
  1 存(cún)在的問題
  1.1 減速箱軸封漏油嚴重
  中精(jīng)軋機列減速箱(xiāng)中修後一般運行(háng)2~3個月,大部分軸封便出現漏油現(xiàn)象,由於每年隻有利用中修(xiū)、小修兩次時間對減速箱進行整體(tǐ)更換或部(bù)分更換輸入、輸出軸,又因聯軸器離透蓋隻(zhī)有20mm間距,因此,軸封發生漏油後,如不停產檢修更(gèng)換齒軸,就無法根治軸封的漏油現象。長期以來,造成潤滑油嚴(yán)重(chóng)浪費,其漏(lòu)油(yóu)是減速箱(xiāng)潤滑油(yóu)損耗的主要原因。
  1.2 發生滲水現象
  減(jiǎn)速(sù)箱地處軋(zhá)製高溫環境,受軋製冷卻水的衝刷,由於軸封磨損,冷卻水易進入減速箱體內,使(shǐ)潤滑油乳(rǔ)化,嚴重影響油的潤滑(huá)性能,直接威脅設備的正常(cháng)運轉,造成減速箱(xiāng)齒輪點蝕、軸承燒壞等故障。
  2 原因分析
  減速箱輸入軸密封裝置,如圖(tú)1所示(shì)。

圖1 輸入軸密封裝置(zhì)
1.中箱體;2.透蓋;3.鎖緊螺母;4.止動墊圈;5.J形(xíng)油封;6.軸;7.軸承;8.接油(yóu)裝置;9.下(xià)箱體
  2.1 軸封滑動部位表麵加工(gōng)精度不夠
  輸入軸(zhóu)6軸封部位加工粗糙度為3.2,表麵光(guāng)潔度不夠,易造(zào)成油封磨損傳動軸表麵起槽。
  2.2 油封選型已不適應提(tí)速後的要求
  油封5使用壽命短、易老化、不耐磨,在輸入軸提速後,使用周期隻有3個月左(zuǒ)右。油封5為J形無骨架橡膠油封,規格(gé):J形油封180×215×18,標準HG4338-66,材料(liào)為像膠I-1,適應溫度-25~+80℃,圓(yuán)周速度(dù)低於7m/s的條件下。而提速後的輸入軸圓周速(sù)度V=9.42m/s,顯然油封(fēng)5已不合(hé)要(yào)求,且油封(fēng)5又為單唇形,密(mì)封(fēng)點少,裝配個數也不夠。高速運(yùn)轉情況下,形成高壓油腔,進入透(tòu)蓋2與軸承之(zhī)間的集油腔,原先為了能更充分潤滑軸承,在下箱體9裝(zhuāng)設有接油箱8,接油箱8排油(yóu)部位高於軸(zhóu)承下襯套底部而無法將集油腔(qiāng)中潤滑的油及時排回到箱內,造成集油腔內積有一定數量的(de)潤滑油,使集(jí)油腔空(kōng)間縮小,在集油腔閉式的空間(jiān)裏,軸承7高速運轉摩擦生(shēng)熱,油溫(wēn)升高,也增加了(le)集油(yóu)腔空間(jiān)內的壓力,把油從輸入軸(zhóu)6與透蓋2內磨損油封5的隙縫擠出(chū)。
  輸出軸油封與輸入軸油封同型號,同材料,同(tóng)樣表現出不適(shì)應現有狀(zhuàng)況,存在使用(yòng)壽命短(duǎn)、易老化、不耐磨,且軸封滑動部加工粗糙度(dù)也為3.2,光潔度(dù)不夠,造(zào)成油封磨損和自身滑動(dòng)部位磨損起槽。
  3 改進的方法及(jí)措施
  3.1 輸入軸密封裝置的改進
  對輸入軸密封裝置的(de)改進如圖2所示。

圖2 輸入軸密封裝置改進(jìn)
1.軸;2.油封;3.圓錐套;4.透蓋;5.油封;6.擋油環
  (1)增加軸封滑動部位表(biǎo)麵加工精度。輸入軸油封滑動部位加工粗糙度由3.2改為1.6。
  (2)更換油封型號,改進透蓋結構,增加油封裝配數量1油封由原為J形無骨架(jià)橡膠單唇油封180×215×18改為J形骨架橡膠雙唇油封,規格:油封SG180×210×15,HG4-692-67,材料為(wéi)橡膠(jiāo)II,適合溫度-40~+100℃及圓周速度≤12m/s。
  改進透(tòu)蓋結構,增(zēng)加油封(fēng)密封點,油(yóu)封數量由原裝配2個改為3個。
  (3)拆(chāi)除接油箱1由(yóu)於潤滑油添加了“倍力”添加劑,潤滑油的(de)性能能夠滿足輸入軸提速後軸承的潤(rùn)滑要求,為(wéi)了能及時把潤滑軸(zhóu)承後的油流(liú)回箱體內,因此,可拆除接油裝置。
  (4)增設擋油環。首先,把原兩個軸承鎖緊螺母,其中靠外側的一個螺母(mǔ),改裝為(wéi)內螺紋(M190×3)的擋(dǎng)油環,隨軸旋轉,將潤滑軸承(chéng)噴出的壓(yā)力油擋(dǎng)住,甩至集油腔中,經回油孔(kǒng)及時流回箱(xiāng)體。其次,在透蓋2裏側增裝一個油封,靠油封自身彈簧,憑借彈簧力,把油封緊貼在軸頸上,使油封隨(suí)軸旋轉,起擋油作用,達到(dào)進一步防止潤滑油向外泄(xiè)漏的目(mù)的(de)。
  3.2 對(duì)輸出軸承密封裝置的改進
  (1)增加軸封(fēng)滑動部位表(biǎo)麵加工精度,表麵粗糙度由3.2改為1.6。
  (2)更換油封(fēng)型號,把原(yuán)J形無骨架橡(xiàng)膠油封(140×170×16)改為與輸入軸油封同型號的J形骨(gǔ)架式橡(xiàng)膠油封,規格:油封SG140×170×16,HG4-692-67,材料為橡膠II,適合溫度-40~+100℃及圓(yuán)周速度≤12m/s。
  3.3 改進油封裝配方法
  以往維修人員一般把油(yóu)封先裝入透蓋(gài)中(zhōng),然後再把(bǎ)裝好油封的透蓋裝到(dào)軸上,此裝配法(fǎ)容易造(zào)成油封彈簧脫落,而又難以發現,使油封失效,現裝配方法為:先將透蓋安裝到減(jiǎn)速機(jī)上(shàng),安(ān)裝油封時借助一(yī)個輔助的圓(yuán)錐套,如圖2所示,這樣,油封彈簧不易脫落,即使脫落也易被發現。但要注意,在安裝兩個(gè)以(yǐ)上油封時,兩油封(fēng)之間要加滿潤滑脂,以免油封與軸發生幹摩擦(cā),燒壞密封。
  4 結束語
  改進後,經過一年的運行(háng)使用,效果顯著,減速箱軸封(fēng)部位未發生漏油和滲水現象,也未發(fā)生軸承燒壞和嚴重(chóng)齒麵點蝕現象。軸封(fēng)使用周期從過去的(de)3個月(yuè)提高(gāo)到1年,減速箱設備故障(zhàng)減少。據稀油站數據統計,複二重傳動減速箱潤滑油損耗量比改進前減少了30%,為節(jiē)資降耗,降成本,增效益起(qǐ)了較大(dà)作(zuò)用。

來(lái)源(yuán):《南方冶金學院學報》2000年4月
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