洪哲 王鑫
(駐軍某(mǒu)部裝備部)
摘 要:本文對齒輪箱輸出端支點軸承溫度高原因(yīn)進行了分析,並製定合理(lǐ)的修理(lǐ)方案(àn)排除之。
關鍵詞:齒輪(lún)箱;輸出(chū)端(duān)軸承;溫度高原(yuán)因;分析;解決
某艦裝備主柴油機兩台,減速齒輪(lún)箱兩台,呈左右舷布置。柴油機型號為12PA6V-280,額定轉(zhuǎn)速1000轉/分。齒輪箱型號為GWH6066,傳動比為4.0962:1。其中,齒輪箱輸入端兩個支點(diǎn)軸承采用滾動軸承,而輸出端兩個支點軸承采用滑動軸(zhóu)承(chéng)。在較長一段時間內,左(zuǒ)機齒輪箱輸出端(duān)軸承(chéng)一直(zhí)處於溫度(dù)偏高的狀態(tài),導致(zhì)主機加不上轉速,直接影響(xiǎng)部隊執行任務及裝備使用(yòng)安全(quán)。經分析(xī)研(yán)究,我們對(duì)原輸出端軸承結構進行了局部改(gǎi)進性維修,比較好地解決了這(zhè)個問(wèn)題。現將分析、排除故障(zhàng)的過程綜述如下。
一、故障(zhàng)現象
該型齒(chǐ)輪(lún)箱接排轉速為450轉/分,在低轉速情況下,齒(chǐ)輪箱潤滑壓力、工作壓力、滑油溫度、推力軸承溫度、輸出端支點軸承溫度均處於正常狀態。比較左右兩台齒(chǐ)輪箱相同轉速下的各個參數(shù),在(zài)負荷450轉/分(fèn)、600轉/分、760轉/分工(gōng)況時,左右(yòu)齒輪箱工作諸(zhū)參數基本一致,在轉速加至930轉/分時,齒輪箱本身工作參數(shù)正常,但在(zài)反映齒輪箱輸出端軸承溫度參數時出現差異,右機齒(chǐ)輪箱兩個輸出端支點軸承溫度保持在42℃、43℃左右,左機的齒輪箱兩個(gè)輸出端支點軸承則溫度上(shàng)升至50℃、52℃左右,980轉/分時,右機齒輪箱輸出端軸承(chéng)溫度為44℃、45℃,而左機齒輪箱輸出端軸承溫度逐漸(jiàn)上升至63℃、65℃後基本穩定。而齒輪箱輸(shū)出端軸承允許的工作溫度為不超過60℃。
二、故障分析
GWH6066齒輪箱的潤滑係統是獨立於主機潤滑(huá)係統之外的,本身單獨設(shè)計一個齒輪泵及冷卻器(qì)。對(duì)此(cǐ)類溫度高的問題,一般也就是如下(xià)思路(lù),一是關注熱量是如何產生的,是不是(shì)屬於正常工作狀(zhuàng)況下產生的;二是關注熱量的消除有無問題,一般滑動軸承的散熱(rè)包括兩個途徑,一是(shì)由專門設置的冷卻介質帶走,冷卻介質如滑油、淡海水或空氣等。其次(cì)通過摩擦付軸瓦與瓦(wǎ)窩的緊密接觸向外散熱(rè)。三是儀表的指示是否有誤,象滑(huá)動(dòng)軸承的溫度傳感器都是由熱敏電阻製成,再經信號傳輸、處理後顯(xiǎn)示在儀表上,其如果有故障或長期工作產生誤差也(yě)會產生誤報。
按照由簡至繁的原則(zé),我們(men)首先對輸(shū)出端軸承的(de)溫度傳感器及儀(yí)表進(jìn)行校核,發現左右齒輪箱溫度顯示基本準確。其次,檢查海水冷卻係統,其海水冷卻係統由主機海水係統相通,主機一旦啟動,從主(zhǔ)機機帶海水泵出口分出一(yī)個支(zhī)流流(liú)向齒輪箱滑(huá)油冷卻器,然後再排出舷外。檢(jiǎn)查左機齒輪箱海水冷卻(què)係統(tǒng)相關的閥門及冷卻器,都開啟到位,冷卻器也無堵塞現象。觀察左右(yòu)舷相關冷卻管路舷外閥出口的排水量,均(jun1)相差無幾。另外,檢查滑(huá)油的動態及靜態油量(liàng),均在(zài)正常範圍,滑油係統的濾芯也十分潔淨。說明:兩個齒(chǐ)輪箱的滑(huá)油係統是正常的,海水冷卻(què)係統工作也是正(zhèng)常的。
從原理上(shàng)講,工作中的摩擦付是在不斷地產生熱量,而很大一部分熱(rè)量是無益的,需要借助專門的冷(lěng)卻係統將其消除。齒輪箱輸出端軸承工作中產生的熱量,一部分經過滑動軸承的下瓦通過瓦窩傳到齒輪箱構架(jià)而向船體及四周空間(jiān)傳遞,大(dà)部分是由滑(huá)油(yóu)帶走,到滑(huá)油(yóu)冷卻器卸掉。當產生的熱量與被攜帶走的熱量達到一個平衡時,輸出端軸承的溫度就表現為一個穩定值。當主機轉速(sù)提高或降低,以前所建立的平衡就會被打破,溫度會持(chí)續上升或下降,直至(zhì)新的建平衡立後,溫度值才會穩定。在(zài)主機運轉過程中,通過(guò)檢查滑油冷卻器的進出口溫差(chà),就會判斷冷卻相關組成部分工作是否處於正常狀態。正常(cháng)滑油冷卻器進出口的溫差一般在(zài)4℃-7℃左右,如果(guǒ)溫(wēn)差小(xiǎo),就要懷疑(yí)海水的流量有問題,同樣,海水的進出口一般溫差不是那麽明顯,由於海水流量(liàng)一般較大(dà),溫度的升高不是那麽明顯,用(yòng)手觸摸略有溫度(dù)上升的(de)感(gǎn)覺(jiào)。如(rú)果海水(shuǐ)溫度變(biàn)化明顯,那海水冷卻(què)係統必定有問題。另外,現代艦船的冷(lěng)卻係統除了單個設備外,許多係統都是共用的(de),即一個水(shuǐ)泵給多個設備供給冷卻水,這時,根據負載使用的實際情況,對(duì)冷卻管係的(de)閥門進行調整,負荷大的設備,供給較多(duō)的冷卻水,負荷小的設備關小閥門開度(dù)以減少冷卻(què)水供給量。但在該故障上,很明顯,齒輪箱的滑油冷卻器、海水供給係統均處於正常的狀態。
比(bǐ)較工作中兩台齒輪箱的參數,對應每個實際工況,除了滑油溫(wēn)度左機比右機(jī)略高3℃-4℃(但(dàn)都在40℃-60℃正常範圍內)。我(wǒ)們查詢了相關資料及以往(wǎng)的(de)修理記錄,發現,相同工況下,同一條艦船的左右主機的齒輪箱滑油溫度總會出現一定的(de)差(chà)異,我們認為3℃-4℃的溫差應是(shì)正常的,也是允許的。這與設計、製造(zào)存在的誤差,與配套係統的製作(zuò)、安裝等原因有關,從實際上講,消除上述誤差不可能也沒有必要。
經(jīng)研究,我們決定對(duì)該齒輪箱進行拆檢,對齒輪箱輸出(chū)軸(zhóu)、軸瓦(wǎ)進行外觀檢查及尺寸測量(liàng),從(cóng)下(xià)瓦的磨合痕跡來看,下(xià)瓦(wǎ)合金出現局部“拉著”的跡象(齒輪箱輸出軸軸(zhóu)頸無問題,光潔度很好),這與該船長期使用中出現輸出端軸承(chéng)溫度(dù)高現象的結果是(shì)相吻合的,可以想象,如果繼(jì)續長(zhǎng)時間使用、並疏於管理,盡管主機未(wèi)超負荷,輸(shū)出端軸承是很可能會被燒毀的。
從測量的幾何尺寸來看,圓度、圓柱度均在標準範圍之內,配合間隙也正常,下瓦除了局部發黑外,軸與瓦的磨(mó)合(hé)痕跡也分布比較均勻(yún)、持中,軸(zhóu)與下(xià)瓦接觸角大致在50度左右(yòu)。輸出軸軸(zhóu)頸的尺寸也很好,光潔度也(yě)無問題,原地測量輸出軸軸頸跳動量也在範圍之(zhī)內。從硬件來看,基本未發現什麽異常(cháng)現象。考慮到左右齒輪箱是同屬一(yī)個型號產品,右機(jī)為什麽沒有類似問題呢,我們查閱了其原始出廠記錄,發現輸出端軸承(chéng)溫度沒有超標,但右機齒輪箱輸出端軸(zhóu)承的溫度(dù)就是比左機的溫度要低(dī)7℃-8℃,當然左機輸出端軸承溫度也未超標。
結合船方使(shǐ)用及實際檢查情況,經分析研究,我(wǒ)們認為應排(pái)除船方使用(yòng)的問題,左機齒輪箱的故(gù)障一定有其它的原因。從軸瓦摩(mó)擦付的工作原(yuán)理出發,左機(jī)輸出端(duān)軸承溫度高,說明該摩擦付工作(zuò)中形成的油膜質量不(bú)合格(gé)或質量低。當主機接排後,原本靜止的輸出軸開始運轉,軸承間隙在(zài)軸的兩側呈正確的楔形(xíng),其幾何尺寸(cùn)由輸出軸的直徑、瓦的形狀及合(hé)理的間隙而定。這些要素已(yǐ)在檢(jiǎn)查工作(zuò)中(zhōng)得以證實(shí)而排除。大家知道,摩擦(cā)付有(yǒu)效的油(yóu)膜形成與許多因素有關,其中油楔的形成與(yǔ)之有決定性的關(guān)聯,而油楔的建立必須具備如下條件:其一輸(shū)出軸必須有一定的速度;其二,外界負荷不能過大;其三(sān)滑油的品質(zhì),如對粘(zhān)度的要求;其四,足夠的滑油量的供應。左機齒輪(lún)箱輸出端軸承是在高(gāo)負荷下出現的軸承溫度高故(gù)障,考慮上述四個必要條件,首先排除速度因素,其(qí)次排除滑(huá)油品質問題。從實際功效上講(jiǎng),兩(liǎng)台齒輪箱滑油工作溫度(dù)有3℃-4℃的溫差可以忽略不計,這也符合艦船修理(lǐ)的常規。再其次,排除(chú)負荷的(de)影響。由於兩台齒輪箱設計完全一致,軸係設計也一樣,相同轉速下,兩台主機的工況參(cān)數記錄基(jī)本一致,並且推力軸承溫度也基本一致。Z後,隻剩下滑油供應(yīng)量的問題。有人提出(chū),兩台齒輪箱的機帶滑油泵(bèng)型號(hào)完全一致,就是存在製造(zào)誤差原因,也不可能導致(zhì)高負荷下的輸出(chū)端軸承溫度(dù)高的故障。於是又進一步(bù)檢查相關潤滑係統,如殼體內油(yóu)孔的通徑與長度(dù)、相關油道(dào)的疏通等等,均未發現問題。但在對油道進行檢查時,我們發(fā)現左機齒輪(lún)箱輸出端軸(zhóu)承兩塊支點瓦的潤滑油路進口均(jun1)開在下瓦上,距剖分麵空間角不到20度(dù),如簡圖1所示。從圖中可以發現(從後向前看),滑油從右側油孔進入,但輸(shū)出軸正車方向為逆時針方向,滑油(yóu)是先(xiān)被輸出軸軸頸帶出,在另一端左(zuǒ)側再被輸出軸軸頸(jǐng)帶入形成油楔。

圖1
這種布局與常(cháng)規設計是不符的。正常的油路布局應是這樣的,見簡圖2、簡圖3。簡圖2所展示的(de)是中間進油方(fāng)式。外界具有一定壓力的滑油(yóu)從(cóng)上瓦中間(jiān)部位進油(yóu),上瓦中間有一定深度、寬度的油槽,滑油進入軸瓦間隙後沿油槽向兩(liǎng)側分出,無論哪一種旋向(xiàng),都可以保證油楔的形成(chéng)。簡(jiǎn)圖3所展示的是側麵進油方式。外界具有(yǒu)一定壓力的滑油從正常剖分(fèn)麵一側進入,但對(duì)軸頸(jǐng)的旋向有特(tè)殊要求,那就是軸頸必須衝(chōng)著進油孔方向旋轉,以便保證高質量油楔的形成。

圖2、圖3
可見,左機齒輪箱輸出端軸承滑油進口的布置違背常規,直接導致了高(gāo)負荷工況下輸出端軸承出現溫度高的故障。具體解釋為:滑油(yóu)進入工作腔(軸瓦間隙)後,由於輸出軸正車的旋向是向外(wài)旋出的,滑油先被輸出軸軸頸帶出,然(rán)後飛濺到另一側,再被輸出軸軸頸帶入,執行油楔形成的正常程序,這時的油量與(yǔ)初始進油量相比已(yǐ)大大減少,大部分的滑油已在飛濺過程中落入油底殼。在低負荷(低轉速)情況下,它的滑油供應量尚能滿足建立油膜的實際需要,並達成符合(hé)要求的熱平(píng)衡;在高負荷(高轉速)情況下,滑油供應量就捉襟見肘,對高負荷所要求油膜(mó)建立的條件就無法滿(mǎn)足或降低質量的滿足,進而隻能達成超標準的熱平衡,外觀(guān)就體現輸出端軸承溫度高或超標,軸承局部便有“拉著”的痕跡存在。可見(jiàn),這(zhè)個滑油供應量的不足(zú)不是指(zhǐ)齒輪箱機帶滑油泵供給該位置的滑油量,而是指其中的有效部分,作為滑油泵初始提供的油量始終是充沛(pèi)的。而右機齒輪箱溫度為何正常的原因也可以得(dé)到合理地解釋:由於左右齒輪箱結構是一樣的,右機齒輪箱輸出端軸承進油孔也在相應位置,但右主機在正車工況下輸出軸旋(xuán)向是順(shùn)時針方向(從後向前看),輸出軸旋轉是衝著進油孔(kǒng)方向,進入軸瓦間隙內的滑油直接(jiē)供給形成油楔,沒有(yǒu)左機齒輪箱在形成油楔過程中存在的一個飛濺油(yóu)量損失。左右齒輪箱比較而言,輸出端(duān)軸承形成油楔滑油量的供應是相差較大的。因(yīn)此,高負(fù)荷工況下,左齒輪(lún)箱輸出端軸(zhóu)承溫度(dù)高、右齒輪(lún)箱輸出端軸承溫度正常是(shì)必然的結果。當然,右機齒(chǐ)輪箱倒車輸出端軸承也存在類似問題,但由於轉速低,承擔的負荷也低,再(zài)加上時間短,所以(yǐ)溫度也就保持正常。左機齒輪箱倒車輸出(chū)端軸承的滑油供(gòng)應量強於正車情形,就更不會出現正車那樣軸承溫度高的現象。現在(zài)回頭看一下該艦出廠的相關情形,實際上齒輪箱存在的缺陷已在出廠記錄上有所顯示,隻不過被新(xīn)造艦船的“新”所掩蓋罷了。考慮動力設備、係(xì)統以及船體都處在良好的狀態,這個問題暫時沒有爆發出來,但當艦船服役(yì)多年以(yǐ)後(hòu),動力設(shè)備、係統有一定的老化、汙濁(zhuó),船體也出現了不利的變形,齒(chǐ)輪箱輸出端軸承下瓦的不正常磨損加(jiā)重,這個先天缺陷就逐(zhú)漸的暴露出來,左機齒輪箱(xiāng)輸出端軸承曾燒毀(huǐ)一次就是很好的證明。
至此,左機(jī)齒輪箱輸出端軸承溫度高的原因已水落石出。
三、修複方案(àn)
綜合上述分析,左機齒輪箱輸出端(duān)軸承溫度高故障的解決關鍵在於解決滑油(yóu)供應量的問題。方案一是將齒輪箱機帶滑油泵換新成大排量的型號。這是件難度較大的工作,不僅很難把握有(yǒu)效滑油量的計算,而且影響整(zhěng)個係(xì)統性能參數及(jí)接口安裝問題。方案二是將進油口的位置改在輸出端(duān)軸(zhóu)承上瓦中間位置。采用上(shàng)瓦中間進油,齒(chǐ)輪箱輸出端軸承無論正車或倒車工況,軸瓦均能得(dé)到充足的潤滑油供正常使用。但這種方(fāng)案須改變齒輪箱原始結構設計,即需要重新改變內部油路布置。受到施工工藝、結構強度等諸方麵條件限製。可見(jiàn),上述(shù)兩個方(fāng)案都存在較大風險。由此,我們經研究,決定借鑒柴油機主(zhǔ)軸承油路的布置特點,采用“人工修路”方式,將滑油送到它該去(qù)的地方,消除輸出端軸承原(yuán)始設計的先天缺陷,增加左機齒輪箱(xiāng)輸出軸承正車時滑油的(de)有(yǒu)效供應量。基本方法就是沿著上(shàng)瓦正中位置(zhì)經人工處(chù)理出一(yī)道油道,輸出軸(zhóu)正車時,進入軸瓦間隙內的滑油被輸出軸軸頸帶出後,有較多的一部分油量順著油道繼續前進,直接被輸出軸軸頸帶進形(xíng)成油楔,進而形成了高質(zhì)量油膜,保證了齒輪箱正常工作。這(zhè)樣既未改變齒輪箱主(zhǔ)要結構,又符合節約經費、縮短周期的原則。
經歸納,修理工作內(nèi)容如下:
1)對左機齒輪箱輸出端兩塊軸承(chéng)下瓦進行(háng)刮研修整,刮掉(diào)損傷部分。采用假(jiǎ)軸看色,軸瓦的接觸角為(wéi)55度-60度,接觸麵內著(zhe)色均勻,且25mm×25mm不少於3個油點(diǎn),軸向接觸程度應大於總長度的75﹪.瓦口處尺寸按規定要求刮研,保證形成合適的油(yóu)楔(xiē)。
2)上瓦油路刮研。刮研油路的位置:處於上瓦中間;其尺寸(cùn)為:寬度為20-25mm,深度0.4-0.5mm。
3)安(ān)裝(zhuāng)。安裝時用塞尺檢查輸出軸下方及(jí)左右位置的(de)間隙,下方間隙為零,左、右間隙各為刮研(yán)後(hòu)裝配間隙的40%-60%,二者保持一致。
4)對左(zuǒ)右齒輪箱滑油冷卻器酸洗磅(páng)壓。
5)對輸出端軸承的溫度傳感器及儀表進行校核。
四、修後試驗
綜合上(shàng)述(shù)情況(kuàng),我們編製了齒輪箱試車大綱。按(àn)試車大綱進行了係泊試驗及航行試驗,兩台主機順利地加至980轉/分,齒輪箱各性能參數正常,其中,左機齒輪箱兩個輸出端支點(diǎn)軸承溫度為46℃、47℃,與右機(jī)齒輪箱輸出端支點軸承溫度基本一致。至此,該艦(jiàn)左機(jī)齒輪(lún)箱輸出端軸承高轉速溫度高故障得到較圓滿地解決。