胡(hú)建欣
(江蘇省電力科學研究院,江蘇南京 210036)
摘 要:針對國產125MW(135MW)機組發電機後軸承異常振動(dòng)問題,在取得了大量現場試驗數據的基(jī)礎上,充分利用轉子動(dòng)力學的研究成果並(bìng)結合多年現(xiàn)場工作經(jīng)驗,對該型機(jī)組的發電機後軸承(chéng)異常振動機理進行了詳細的分析(xī),提出了處理解決的途徑。實(shí)踐證明,對振動分析及處理方法是行之有效(xiào)的。
關鍵詞:125MW機(jī)組;汽輪機;發電機(jī);軸承振動;轉子動力學
國產125MW機(jī)組(zǔ)以及改造後的135MW機組在江蘇(sū)省投運有二十餘台,總(zǒng)的(de)來說,這些機組的振動狀況還是好的(de)。但是,機組發電機後軸承存(cún)在異常振動,排除(chú)測點處存在強磁場對測量的幹擾外,該軸承軸向振動超標,似(sì)乎已成(chéng)通病(bìng)。有些機(jī)組為此停(tíng)機多次,造成巨大(dà)經濟損失。
1 發電機後軸承振動機理
有多台國產125MW(135MW)機組發電機轉子後軸承的振動水平都偏高,主要表現有:(1)軸的振動測量值(zhí)虛假偏(piān)大(dà);(2)軸承(chéng)的頂部垂直振動存在差(chà)別振動,從而導致軸(zhóu)承的軸向振動(dòng)偏大;(3)軸係上的擾動力過大。
過去投運的一些老機組沒有安(ān)裝(zhuāng)汽輪機監視儀表(TSI)保(bǎo)護裝置,發電機後軸承(chéng)振動主要(yào)表(biǎo)現為軸承頂部的差別振動和軸向振動(dòng)大。後來新投(tóu)運的機組基本都安裝了TSI保護裝置,可以直接測量軸的振動,多台機組實測顯示該(gāi)軸承軸向振動大,而實際上(shàng)是虛假值(zhí),在此分別(bié)進行分析和闡述(shù)。
1.1軸振數據顯示偏大及其(qí)原因分析(xī)
125MW(135MW)機組軸係有(yǒu)2種支(zhī)承方式:
(1)3支(zhī)承方式,即汽輪機高中低壓轉子3個軸(zhóu)承支承,發(fā)電機2個軸承支承,則(zé)發電機的後軸承是5號軸承;(2)4支承,即汽輪機高中低壓轉子4個軸承支承,則發電機的後軸承為6號軸承(chéng)。本文著重討論發電機後(hòu)軸承的振動(dòng)問題。
圖1為實測到的某(mǒu)台125MW機組滿負荷時發電機後軸承軸向振動波形圖,每個振動周期(qī)內存在著2個負向尖脈衝,這是由於渦流傳感器測到的發電機線圈引出線的(de)強大的磁場幹擾所致,振動(dòng)信號完全被(bèi)脈(mò)衝信號淹(yān)沒,分析此時振(zhèn)動測量值,其通頻信號為165μm,而(ér)工頻信號僅36μm。由於TSI保護裝置不能分辨通(tōng)頻和工(gōng)頻信號,而(ér)隻能(néng)檢測到峰一峰值,因此顯示(shì)其幅值為165μm,係統報警燈常亮。實際上這(zhè)時的(de)測量值已失去監視價值。
發電機轉子線棒的引出線(xiàn)端口在後軸承側,圖2示意(yì)發電機轉子後軸承部(bù)位橫截麵的結構特征:發電機轉子在該軸承軸頸的內部存在孔洞,而該軸承的軸(zhóu)向振動測量傳感器就安裝在軸頸部。根據(jù)渦流傳感器測量原理(lǐ)可知,非接觸式渦流傳感器(qì)的輸出電壓(yā)正比於傳感(gǎn)器測量麵與被測金屬表麵之間的距離,要求被(bèi)測金屬不能有鍵槽、凸台、孔洞(dòng)等不均勻材質。但是,實(shí)測該處軸表麵到孔洞的距離,已經大於渦流傳感器直徑的(3~5)倍。因此,測量誤差不可能由材質不均勻而導致。經過多次現場試驗,發現機組加勵磁電流並(bìng)帶負荷後,振動就有突然增大的現象,因(yīn)此可以確認:由於轉子內部的發電機線圈出線離振動測量渦流傳感(gǎn)器相對較近,當加勵磁電流時,強大的磁場效應作用(yòng),使得渦流傳(chuán)感器的(de)測(cè)量受到很大的幹擾,在振動波形圖上每轉出現2個負(fù)脈(mò)衝的幹擾信號。
在另一台137MW機組上也檢(jiǎn)測到類似的振動波形,圖3和圖4為(wéi)某電廠改造後的137MW機(jī)組發電機後(hòu)軸承的(de)軸向振動波形圖。其中(zhōng),圖3為機組空載時的發電機後軸承軸向(xiàng)振動波形圖,當時沒有(yǒu)勵磁電流的(de)影響,僅反映軸向振動波(bō)形,而圖4為機組帶(dài)負荷(hé)後的發電機後軸承軸向振動波形圖(tú)。顯然,波形圖裏的負脈衝是受到勵磁(cí)電流產生磁(cí)場的影響。這時軸向振(zhèn)動的通頻振(zhèn)幅為156μm,工頻振幅為87μm,TSI係統顯示發電(diàn)機後軸承軸向振動為156μm。
1.2軸承振動問題
有多台125MW機組存在發電機後軸承振動偏(piān)大的問題,尤其是(shì)軸(zhóu)向振動(dòng)偏大。
分析發電機後軸(zhóu)承振動偏大的原因,主要有3個方麵:(1)球麵軸承不能自(zì)定位引起軸瓦邊接觸導致軸向振動大。(2)軸承座與基礎台板的結合不夠緊密,在軸承座的垂直振動沿(yán)軸向方向存在(zài)差別振動;(3)軸承墊鐵鬆動,軸頸在旋轉一(yī)周中呈現4倍或3倍的高次諧波,且諧波忽大忽小地變化。
圖5為某電廠125MW機組的軸係支承簡圖,該機組的汽輪機為3支承,故發電機後(hòu)軸承為5號軸承。
分析5號(hào)軸承的結構和所處位置,由(yóu)於軸係揚度調整的需要,5號軸承的標高比3號軸承要高出幾厘米,使5號軸承軸頸處於略為傾斜的狀態。在檢修時,往(wǎng)往(wǎng)能(néng)看(kàn)到5號軸承的下軸瓦單邊接觸的磨痕。為了(le)使軸頸在軸承裏能夠得到自調整,5號軸承的下(xià)軸(zhóu)瓦枕被設計為球麵形狀,當軸頸在軸瓦裏略為傾斜時,軸瓦具有自定位能(néng)力,使軸頸能和軸瓦完全接觸,改(gǎi)善振動水平。
然而,由於長期運行,機組的整(zhěng)體基礎發生一定的變化(huà)。比如,有的機組在廠房(fáng)內是橫向布置的,即機頭朝向鍋爐房,這樣的布(bù)局經長期運行,機頭(tóu)側的廠房即(jí)鍋爐房側(cè)的整體基礎有下沉的趨勢,使得機組的1號(hào)軸承標高比初(chū)安裝時有所降低。在現場檢(jiǎn)修時,要使1號軸承基礎恢複到原設計狀況是有一定難度的,為保證軸係的揚度,往往將機組尾部抬得更(gèng)高,這(zhè)就使得5號軸承的軸瓦(wǎ)邊接觸情況更嚴重。另外,瓦(wǎ)枕的球麵經長期運行後往往鏽死,不能自如(rú)活動(dòng),球麵自(zì)定位的功(gōng)能無法實現,使(shǐ)得5號軸承頂部的垂直振動沿軸(zhóu)向方向出現差別振(zhèn)動,造成軸向振(zhèn)動(dòng)偏大。
圖6所(suǒ)示的是某台125MW機組5號軸承外特性試驗振動(dòng)測量(liàng)數據。軸承(chéng)頂部(bù)垂直振動在發電機側為69μm,勵磁(cí)機側16μm,差別振動達4.3倍,此時(shí)的軸向振動達100m。當(dāng)時將底腳螺絲擰緊,差(chà)別(bié)振動減小,垂直振動及(jí)軸向振動均(jun1)降低到50m以下。由此可見,軸承頂部垂直振動沿軸向的差(chà)別越大,軸向振動就越大。反之,當垂直振動的差別振動較小時,軸向(xiàng)振動就小。
1.3軸係擾動力分(fèn)析
軸承座上發現上述(shù)問題應及時予以處理,如果有的機組發電機(jī)後(hòu)軸承(chéng)沒有發現明(míng)顯的問題,則應考察發(fā)電機轉子的擾(rǎo)動力。有的機組在通過發(fā)電機臨界(jiè)轉速時出現很大的1階(jiē)振動響應,需要增加升速率才能通過;有的(de)機組在額定轉速3000r/min時振動超標,主要表現為發電機2個軸承的反相振動超標,即發電機轉子的2階振動偏(piān)大,這種強(qiáng)迫振動屬於質量不(bú)平衡,可通過現場高(gāo)速(sù)動平衡加以改善。
2 消除發電機後(hòu)軸承振動的(de)措(cuò)施
2.1軸振的測量
發電機轉(zhuǎn)子後軸承軸向振動的測量可以采用接觸式測量(圖7)。采用一(yī)個烏金接觸麵,用彈簧直接壓在軸(zhóu)頸(jǐng)表麵,烏金與一延伸金屬杆剛(gāng)性聯結並穿過軸瓦,此烏金麵緊貼在轉子表(biǎo)麵。所以,烏金麵的振動直接反(fǎn)映軸向振動,與烏(wū)金麵剛性連接的(de)延伸杆的振動亦即反映軸(zhóu)向振動。用渦流傳感器測量金屬延伸杆的(de)振動,就避開了由於發(fā)電機線圈出線在(zài)通過勵磁電流時,對發電機後軸承振動測(cè)量的幹擾。江蘇省Z近投運的幾台135MW機組(zǔ),發電機後軸承基本上采用了這樣的測量裝置,振動波形裏大的負脈衝現象消失,TSI係統能反映真實的發電機後軸(zhóu)承振動,測量(liàng)問題得到了基本解決。但是,該裝(zhuāng)置的薄弱環節在壓緊(jǐn)彈簧,稍有安裝不適,也(yě)會導致測量幹擾,甚至導致機組由於保護誤動而(ér)停機,造成經濟損失。
2.2發電機後軸承軸向振動的處理
如前所述,在現(xiàn)場為了保證軸係的揚度,往往把發電機後軸承或者勵磁機的軸承標高抬高,使(shǐ)得後(hòu)軸承的(de)邊接觸現象嚴(yán)重,從而引(yǐn)起發電機後軸承振動(dòng)大。在有的電廠檢修人員把發電機後軸承預置(zhì)成傾斜的(de),使軸瓦與軸頸接觸更好,既保證了軸瓦的接觸,又符合軸係的揚度,收到了良好的效果(guǒ)。同時,須使該軸瓦瓦枕的球麵(miàn)碾磨良(liáng)好,很好地發揮軸瓦的自定位功能,另外,軸瓦的緊力調整適當,底腳螺絲不能有鬆動,這樣,發電機後軸承(chéng)軸向振動大(dà)的問題基(jī)本上可以得到妥善處理(lǐ)。
2.3轉子擾動力大的處理
當既不存在軸向振動測量的誤差,又不存在後軸瓦邊接觸引起軸向振動大的問題時,經過分析判斷軸向(xiàng)振動超標是真實的,並且振動為工頻的時候,可(kě)以(yǐ)通過現(xiàn)場高(gāo)速動平衡改善(shàn)振動,隻要方(fāng)法得當,基本上(shàng)進行1次平衡就能成功,至多2次。
3 結論
國產125MW(135MW)機組發電機後軸承振動的問題歸結(jié)為(wéi)3類:
(1)發電機轉子(zǐ)線圈(quān)出線在轉子內部存在孔洞(dòng),由於勵磁電流強磁場的影(yǐng)響,導致軸向(xiàng)振動波形存在尖負(fù)脈衝,解決(jué)的(de)辦(bàn)法是將測量方法改為接觸式測量。但是,本文(wén)中敘述的接觸式(shì)測量方法還存(cún)在抗幹擾性能差,從而影響測量精度的問題,有待於(yú)進一步(bù)研究改進。
(2)發(fā)電(diàn)機後軸承的軸(zhóu)瓦邊接觸導致軸承振動大,尤其軸(zhóu)承的軸向振動大,判斷此問題隻要測量(liàng)軸承的頂部差別振動,如差別振動較大時(shí),則軸向振動(dòng)會很大,處理時,一方麵可(kě)以對發電機後軸(zhóu)承進行調整,不僅保證軸係揚度,也使軸瓦的接觸更好(hǎo);另一方麵(miàn),也可以通過動平衡,降低垂直振動,使軸向振動有所改善。
(3)如果經(jīng)振動試驗研究確認,發電機後軸承的振動是因為轉子擾動力過大,可以在發電機轉子上進行現場高速(sù)動(dòng)平衡。
來源:《熱力發(fā)電》2004年第5期