黃海舟1,2 徐華1 朱均1
(1.西安交通大學潤滑理論及軸承研究所 西(xī)安,710049;2.湖北省電力(lì)試驗研究院 武漢,430077)
摘 要:對汽輪發電機(jī)組軸承油(yóu)膜振蕩的(de)治理方法進行了試驗研究(jiū),實驗結果表明(míng):現場(chǎng)對軸承下(xià)瓦開軸向槽,能使軸承失穩轉速提高而保證(zhèng)溫升增加不多,且(qiě)工(gōng)藝簡單易行,比現場調整軸承載荷的方法更能取得振動治本的效果。
關鍵詞:汽輪發電機組;油膜振蕩;軸瓦開槽
SS熱電廠NO.7汽輪發電機組,汽輪機(jī)(背壓式)和發(fā)電機型號分別為B25-90/10-1和QF2-25-3,北京重型電機廠製造(zào),1986年投產。機組於(yú)1993年、1995年和1999年3次發生油膜振蕩,引起發電機後軸承及整個軸係(xì)強烈振動,改(gǎi)變運行參數一般不能(néng)抑製振動。機組前兩次發生油膜振蕩時,停機檢(jiǎn)修主要是采取逐步增大軸承載荷,每次使振動恢複正常均要經過兩次以上的檢(jiǎn)修反複,經濟損失可(kě)觀。
目前,國(guó)內與本機組同型的在役機組有20多台,據製造廠反(fǎn)映(yìng)無一例(lì)發生過油膜振蕩。從曆史經驗看,適當增大軸承載荷可以在(zài)一段時間內消除油膜振蕩。如(rú)1995年曾兩次嚐試調(diào)整軸(zhóu)承載荷:次將4號軸承標高抬高0.05mm、頂隙減小(xiǎo)為1.6‰D、接觸角減(jiǎn)小為55°,不能抑製油膜振蕩;而第二次將4號軸承標高(gāo)抬高0.5mm、將發電機對輪中心(xīn)比原始抬(tái)高0.19mm,油膜振蕩(dàng)一時得到(dào)控製,直(zhí)至機組順利(lì)運行(háng)了4年。
實踐證明,僅靠增大軸承載荷不(bú)能保證機組在下次檢修後油膜(mó)振蕩不再發生,而(ér)及時換用穩定性更好的軸承,對現場(chǎng)往往不很實際。因此,當油膜振蕩在1999年8月、機組小修後啟動再度出現後(hòu),對(duì)發(fā)電機後軸承采取了下瓦開槽和抬高安裝標高的綜合措施,提高了軸承穩定性,消除了(le)油膜振蕩(dàng)。帶大負荷運行時各軸承座振動(以下簡稱瓦振)均(jun1)小於30μm。
本文針對(duì)所試驗的機組1999年接連出現(xiàn)油膜振蕩的問題,介紹了軸係(xì)載荷的調整措施,重點闡述(shù)了現場對軸承下(xià)瓦開軸向槽、從治本上消除(chú)油膜振蕩的途徑。
1 機組油膜振蕩的現象特征及原因分析
本機組汽輪(lún)機和發電機的前、後支撐軸承編號依次為(wéi)1-4號軸承,勵磁機隻有一個支撐(chēng)軸承。發電機 3、4號軸承為(wéi)4墊塊、固定(dìng)式圓柱軸承,其中4號軸承直徑(jìng)D=240mm,寬度L=240mm,設計比壓Pm=1.15MPa,采用(yòng)32號汽輪機潤滑油。4號軸承為(wéi)水平中分麵兩側進油,一部分油在軸頸與上瓦內表麵中(zhōng)間的寬度為120mm的環向油槽之間經過,冷卻軸頸,並使油流易於向兩側擴散至(zhì)整個軸瓦表麵;另一(yī)部分油在軸頸與下瓦(wǎ)之間經過後向軸(zhóu)瓦(wǎ)兩側泄出。
1.1 振動現象與特征
1999年7月28日至8月4日,機組進行(háng)了一次(cì)小修。與振動有關的檢修工作隻有(yǒu):為核準軸向位移發生(shēng)器零(líng)位撬動過(guò)4號軸承前轉子上的(de)台肩(jiān),處理了(le)4號軸承油檔漏油問題,調整(zhěng)了5號軸承緊力,對冷油器清洗後重新濾油。軸係(xì)中心數據未作調整。機組(zǔ)啟(qǐ)動後,8月6日4號軸承次發生強烈振動,水平瓦振超過(guò)170μm,是時運行工況為有功(gōng)12.5MW、無功18MVar、潤滑油溫度39.7℃。運行人(rén)員將有功降到10.3MW、無功降到10MVar、潤滑油溫度升到(dào)44.4℃,大幅振動消失。而將有功升到(dào)10.6MW時,振動再次出現,以後不(bú)論(lùn)怎(zěn)樣調整運行工況都不能控製振動,機組被迫停機檢(jiǎn)查。
停機對4號軸承作了翻瓦檢查,將軸瓦前(qián)後不均勻的頂隙(xì)0.43-0.56mm減小(xiǎo)為0.43mm,瓦蓋緊力適當增加。8月(yuè)13日再次開機,機組啟動過程中振動尚好,但次日帶負荷運行中再次出現了劇烈的振動(dòng)。如在有功15.9MW和較高(gāo)的潤滑油溫度41.7℃時,4號水平瓦振達到153 μm。經數小時工(gōng)況調整,降低振動無效果,機組不得不再次停機檢查、檢修。
第二次(cì)發生振動時,電廠采用隨機配(pèi)備的振動監測在線係統獲得了部分有意義的振動數據。由於4號軸承軸(zhóu)振測點損壞,從臨近軸承振動和4號垂直瓦振故障信息中,分析了振動原因。表1是在線係統采集的列(liè)表數據(jù),半頻分量振動占通(tōng)頻振動比例較高(gāo),而(ér)高頻分量較小(xiǎo)。表2是現場測得的瓦振數據。圖1是在線係統給出(chū)的2X、3X軸振(zhèn)的三維譜圖,低頻振動中心頻率約為22.8Hz,尤其在(zài)3X軸(zhóu)振三維譜圖上22.8Hz低頻振動分量已超過其基頻振動值。
表1 油膜(mó)振蕩發生時在(zài)線係統的振動(dòng)譜分(fèn)量列表數據/m

表2 油膜振蕩發生時現場瓦振數據/m

圖1 油膜振蕩發(fā)生時2X、3X軸振三維(wéi)譜圖
2.2 振動原因分析
2.2.1 運行中軸承載荷降低(dī)引起油膜振蕩
經查實,本機組曆史(shǐ)上(shàng)三個年份發生油膜振蕩(dàng)的季(jì)節,均是7-8月間的(de)高(gāo)溫季節(jiē)。從振動的幅值(zhí)分析,4號軸(zhóu)承是油膜振蕩發起部位並波(bō)及整個軸係。其實質是運行中4號軸承載荷發生了較大降低,而直接原因或外因是2、3號軸(zhóu)承箱的溫度過高。從本機組的軸(zhóu)係結構分析,2、3號軸承共用一個軸承箱,每到炎熱季(jì)節,由於對輪的鼓(gǔ)風生熱和汽機軸封蒸汽泄漏,軸承箱較細的(de)排氣管排不及箱體內的熱量和油煙,軸承箱的外表溫度一般高達60℃以上, 2、3號軸承因熱影響標高升高,導致4號軸承載荷減輕,容易發生失穩。
2.2.2 4號軸承抗失穩能力較弱
4號軸承(chéng)為上(shàng)瓦開周(zhōu)向槽的圓柱軸承,槽寬比(bǐ)為50%,軸承預載荷降低(dī),本身抗失穩能(néng)力(lì)較弱,這是4號瓦每次(cì)首先發生油膜振蕩的內因(yīn)。
3 機組油膜振蕩治理措施研究
據前述分(fèn)析,要從(cóng)提高4號軸承穩定性方麵入(rù)手,治(zhì)理機組油膜振蕩。
3.1 調整(zhěng)軸係中心(xīn)及軸承載荷
調整軸係(xì)中心增大軸承載(zǎi)荷抑製油膜振蕩,是(shì)現場Z常見的作(zuò)法。從理論上講,提高軸承承載能力係數,將增大軸承偏心率,提高失穩轉速。對4號軸承初步計算表明
[1],當承載能力係數由0.76變(biàn)到1.15,偏心率由0.25變到0.50,失穩轉速增大約8% 。
本次軸係調整,將3、4和(hé)5號軸承標高分別抬高0.12mm、0.50mm和0.92mm,汽輪機軸承不動(dòng),形成發電機比汽輪機對輪中心高約0.1mm(低發對輪錯位值規範為≤0.02mm),3、4號軸承載荷有不同程度增加(jiā)。
3.2 軸承下瓦開軸向槽
3.2.1 開槽方(fāng)案的擬定
在不更換軸(zhóu)承的前提下,現場適當改變軸瓦結構、提高軸(zhóu)承的抗失穩能力(lì)有(yǒu)多(duō)種方法,常見的有:(1)調整軸瓦(wǎ)間(jiān)隙,如減小頂隙(xì)、加大側隙、擴(kuò)大油(yóu)楔深度(dù)、擴大阻油邊間隙;(2)減(jiǎn)小(xiǎo)軸瓦長徑比,如阻油(yóu)邊內(nèi)移、截短軸瓦,在軸(zhóu)瓦上開設溝槽、加油壩等。其實質是(shì)增大軸承的相對偏心率和降低潤滑油在軸承中的周向平均流速。
由於(yú)4號軸承供油結構的特點,沒有采用Z初提出的將阻油邊內移的方案,而(ér)Z終采取在4號軸承下瓦寬(kuān)度中(zhōng)間、周向相隔56°位置、對稱地(dì)開設了兩個軸向槽,槽的尺寸:長×寬×深=40×25×1.8(mm)。由(yóu)於這一作法(fǎ)在汽輪發電機組軸承故障的現場處理中報(bào)道較少(shǎo),本(běn)次(cì)選取的開槽部位及槽尺寸,出於對瓦溫不利影響的考慮,偏於保(bǎo)守。
3.2.2 開槽(cáo)方案計(jì)算分(fèn)析
用有(yǒu)限元法計算了4號(hào)軸承下瓦開軸向槽後,壓力分布和失穩(wěn)轉速的變化。
發電機轉子重量13500kg,計算中軸承載(zǎi)荷按平分轉子重量考慮,軸瓦間隙取實際值。圖2給出了下瓦開軸(zhóu)向槽後軸(zhóu)承寬度中心的壓力分布。計算表明:(1)軸承下瓦開軸向(xiàng)槽後,軸向槽部位
將基本(běn)建立不起動壓,使軸承承載力降低,Z小油膜厚度減小,而(ér)偏心率和油膜剛度增加。(2)軸向槽還會使潤滑油周向流動平均速(sù)度(dù)降低。這兩個有利因素將使軸承的失(shī)穩轉速提高(gāo)。通過對失穩轉速進行搜索計算,軸承失(shī)穩轉速大於4000r/min。(3)4號軸承下瓦開軸向槽後,由於上瓦周向槽的存在,計算溫升隻(zhī)增加2-3℃。

圖2 4號軸承下瓦開軸向槽後寬度中心(xīn)的壓力分布
3.3 軸承其它增穩措施
檢修(xiū)還將4號軸承頂隙和單邊側隙分別調整為0.35mm和0.25mm,使軸瓦由圓柱瓦變為有0.3的橢圓度,但由於上瓦環向油槽的存(cún)在和根據前兩次的處(chù)理效果(guǒ),此措施隻會起輔(fǔ)助性(xìng)作用。
4 效果(guǒ)驗證
1999年8月22日上述措施實施後機(jī)組啟動,檢測發電機軸承升速振動(dòng),確定發電機轉子一階臨界轉速為(wéi)1350-1400r/min。顯然(rán),與8月14日4號軸承發生油膜振蕩的故障頻(pín)率一致。機組整個升速和帶負荷過程中,4號軸承及其它軸(zhóu)承低頻分量振動消失,經過一個多月帶大負荷觀察,4號軸承水平瓦(wǎ)振穩定在30μm以下,其它軸承振動也有改善,4號軸承及(jí)其它軸(zhóu)承回油溫度正常,見表3數據(jù)。
表3 Z終振動和回油溫度(振動/m,回油溫度/℃)

4號軸承在下瓦開槽(cáo)和(hé)抬高標高後,其軸承回油溫度升高小於3 ℃,離報警溫度還有較大(dà)的富餘,故更好地(dì)根(gēn)除油膜(mó)振蕩,還可(kě)以將4號軸承下瓦的軸向槽適當加長、加寬和更接(jiē)近接觸區。
5 結束語
(1)對於(yú)頻發油膜振蕩的機組,現場僅進行軸承載荷(hé)調整難以避免油膜振蕩重演(yǎn),而結合軸承結(jié)構改造可取得滿(mǎn)意效果、勿需更換軸承。
(2)在軸承下瓦開軸向槽,可同時(shí)起到增大軸承相對偏心率和降低潤滑油周向流動平均速度的作(zuò)用,從而提高軸承的抗失穩能力,軸承金屬溫(wēn)度升高很小。
(3)在所討論的機組上(shàng)至少有兩次現場(chǎng)試(shì)驗說明,對於上瓦具有寬環向油(yóu)槽的圓柱軸承(chéng),僅(jǐn)改(gǎi)變軸承的橢圓度,對抑製油膜振蕩效(xiào)果不甚顯著。
參考文獻
[1] 朱均,虞烈,龔漢聲等.汽輪機徑向滑動軸承性能計算(JB/Z 209-84). 北京:機械(xiè)工業出(chū)版社,1986.
[2] Cameron,A. The Principles of Lubrication. Longmans Green & Co.,1966.